高频感应淬火硬度低问题浅析.pdf

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1、高频感应淬火硬度低问题浅析刘准星(豫北光洋转向器有限公司,河南新乡453000)摘要:针对某新型号液压动力转向器的齿条轴零件调试时,发现轴部感应淬火后,表面硬度住600HV0.1以下,比正常回火后要求的规格硬度值还低。通过调整功率、移动速度、工艺参数等,效果均不明显,最终通过更换改进冷却套,问题得以解决。关键词:45号钢;高频感应淬火;表面硬度;齿条AnalysesofLowHardnessProblembyHighFrequencyInductionHeatingandQuenchingLIuZhunxing(YubeiKoyoSteeringSystemCo.,Lt

2、d.,XinxiangHenan453000,China)Abstract:Aimingatdebuggingarackaxialpartinanewtypeofhydraulicpowersteering,thesurfacehardnessofshaftat600HV0.1be—lowwastoundafterinductionheatingandquenching,whichwaslowerthanthenormalrangeaftertemperingasrequired.Theeft~ctwasnotatallsignificantbyadjustingthe

3、power,movingspeedandtechniqueparameters.Theproblemisresolvedfinallybychangingtheinputcoolingjacketintheend.Keywords:45steel;Highfrequencyinductionheatingandquenching;Surfacehardness;Rack0前言上顶尖45号钢为优质碳素结构用钢,硬度不高易切削加工。通过/感应加热淬火具有表面质量好,脆性小,淬火表面不易氧化脱,加热区碳,变形小,强度与耐磨耗性提高等优点,因此被广泛应用于7,惑电器各种重要的结

4、构零件,特别是某些在交变负荷下工作的连杆、轴类等。与普通加热淬火比较,感应淬火具有以下优点:因加热时间短、冷却速度快,工件不易氧化、脱碳;淬火后工件表层可得到极细的马氏体,比普通淬火硬度稍高HRC2~3;只表冷却套动I/淬火区面淬火、内部未变化,脆性较低及疲劳强度较高;淬硬层深,速lt易于控制操作,易于实现机械化,自动化;热效率高,对节能度1r_一/工件减排有利。因而,齿条轴部采用高频感应淬火工艺进行热,处理/T顶尖l,1高频感应淬火原理及工件加热过程高频感应淬火,即在交变磁场中放入导电性物体,利用电冈1工件加热示意网磁导电作用,在导电性物体内产生电动势,形成感应电流,

5、感应电流在物体表面流动,通过产生的焦耳热加热物体,并迅速2工件表面硬度低的原因分析及工艺对策冷却的过程。调试某新型号齿条轴时,淬火后表面硬度检测为如图l所示结构,设备采用高频感应淬火设备SOM一100S592HV0.1(硬度计采用小负荷维氏硬度计MITUT()YOHM113的IGBT式加热电源,设备频率40kHz,属于移动扫描式高频型号),一般要求淬火硬度在680HV以上。后续工序还需要中感应淬火机。淬火介质为粘度低的聚合体水溶性淬火液,感应频低温回火处理,消除工件表面残余应力,稳定淬火组织。淬器与冷却套分别被固定,工件转速为260r/nfin:移动速度为火表面回火后,

6、硬度会明显降低,规格要求为600HV以上。而25Innl/S,冷却流量为61E/min,淬火液温为28℃。工件为45现在淬火后的硬度还达不到最低规格值要求。并且,工件淬火号钢,前热处理为调质,内部组织为均匀的回火索氏体,硬度完成后,工件残留温度明显比其他量产件的高些。如图2所273HV0.1示,工件横向剖切后,测量层深A约为1.34innl(层深按从表面到450HV0.1处所对应的距离)。用3%的硝酸溶液腐蚀后,收稿日期:2013—04一l0作者简介:刘准星(198O一),男,工程师,主要从事汽车转向器设计开发工作及齿轮、齿条高频热处理工艺技术r:作。E-mail:li

7、uzhunxing@I26.0,Olfl。2013.6Automobi1ePartsO..3..7..........。...——捡舅与维修也能明显看到淬火范围曰。与同外径其他型号工件对比,层深在相同的淬火条件下,如前文所述流量、电压、电流、移浅约0.1IBm。观察其显微组织,发现有网状及部分条状铁素动速度一定,回火采用中频5kHz,功率为3kW的移动扫描式体组织,结合硬度值初步判断是由于冷却不足造成的,因残余感应回火,类似于淬火,IGBT式电源功率不同。分别制作了热量相当于对工件又进行了一次回火,导致硬度降低。淬火件、回火件及异常淬火件

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