乳化液泵站液压系统的节能改造.pdf

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1、万方数据第30卷第9期煤矿机械V01.30No.92009年9月CoalMineMachinerySep.2009《,户革新·改造气功乳化液泵站液压系统的节能改造李翠贳1.刘登彪’。赵刚2,杜建池3(1.山东科技大学,山东泰安27l叭9;2.兖矿集团股份有限公司东滩矿,山东济宁273512;3.中煤第一建设公司三十六工程处,河北邯郸056003)摘要:利用液压传动与控制原理,对目前的乳化液泵站系统的原理进行了阐述。针对节能问题。论述了现行方案的不足,并从原理上进行了能耗分析,提出了切实可行的设计方案,从根本上达到满足支护设备和节能的需要。关键字:乳化液;泵站;液压系统;节能

2、中图分类号:TH38文献标志码:B文章编号:1003—0794(2009)09—0172—02ImproVementofEnergySaVingSystemforEmulsionHydraulicPumpingStationLICllj一”m。,LIUDeng—bia01,ZHAOGan92,DUJian—Clli3(1.ShandongScienceandT色chnologyUniversity,Tai’an271019,China;2.YanzhouMineIndusLfyGmupCo.,Ltd.,Don昏anCoalMineGmup,Jining2735l2,Chin

3、a;3.ConstructionCompaniesin山eFirst36CoalAgency,Handan056003,China)Abstract:Usinghydraulictransmissionandcontmltheory,thethesisdescribesprincipleforthecurrentsystemsofpumpingstationsemulsionwasdescribed.Fortheenergyproblem,discussestheshortcomingsofexistingpr0伊ams,andanalyzesthep而ncipleofen

4、erg)rconsumption.Andthen,thepracticalsolutionsisdesignedtomeetthefundamentalsupportandtheenergy—savingnecessary.KeyworclS:emulsion;pumpingstations;hydraulicsystem;energysaVing1现行泵站系统以XRB:B型乳化液泵站液压系统(见图1)为例来说明能源浪费的原因。系统的主要技术特征:额定工作压力/MPa19.6,34.3额定工作流量/L·min一80柱塞直径西/mm32曲轴转速/r·min4517工作介质乳化

5、液电机功率/lcW55/75卸载阀调定压力/MPa9.8/34.3卸载阀恢复压力/MPa调定压力的70%该系统为左、右2个完全相同的子系统并联而成,工作时一个运行,另一个备用。其工作原理如下:(1)正常供液运行泵1启动后,乳化液箱体13内的乳化液经吸液过滤器及断路器12进人泵内被加压。再经过单向阀10、梭阀9去工作面用液系统。此时,泵的压力低于卸载阀6的开启压力。在此工况中,利用蓄能器1l可消除因往复式泵的流量不均匀而引起的压力波动。(2)卸载运行当工作面液压支护设备不需要供液时,泵的排液压力上升,当升至先导阀5的调定压力时,先导阀和主阀4相继开启,泵所排乳化液经主阀回乳化

6、液箱.泵处于自动卸载状态运行。在此工况中,利用蓄能器所储压力液可补偿系统因泄漏而造成的压力降,起到保压作用。图1XRB:B型乳化液泵站液压系统1.乳化液泵2.安全阀3.手动卸载阀4.主阀5.先导阀6.卸载阀组7.节流孔8.压力表开关9.梭阀lO.单向阀11.蓄能器12.吸油过滤器及断路器13.箱体(3)安全保护当液压系统出现压力过载而卸载阀又失灵时.安全阀2将被打开,泵排出的液体将经安全阀直接喷出.限制压力进一步升高,达到保护泵的目的。为了保障系统压力满足支护设备的需要,卸载阀的调定压力较高。从以上工作原理可以看出.卸载时的压力高于支护设备的压力,即能量损失严重。又因为工作

7、时断时续,大部分能量转变为热能。一172~万方数据酆Q鲞笫2期呈!丝堕垂站遮压系统的节能改造——李翠赞,等V01.30No.9为了从根本上减少能量损失,就必须降低除正常工作状态之外的泵站压力。2改造后泵站系统(1)正常供液运行该系统和XRB:B型乳化液泵站液压系统正常供液系统一样,不再详述。(2)卸载运行该过程和XRB:B型乳化液泵站液压系统卸载一样,不再详述。(3)节能状态从图1和图2比较可以看出.图2中多了流量计9和二位二通电磁换向阀2.先导溢流阀3替换了普通的溢流阀2。图2新设计泵站液压系统1.乳化液泵2.两

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