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时间:2019-10-20
《杜绝有害焦高炉不“生病”》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、(壹佰钢铁网推荐)近年來,国内外原燃料价格不断上涨,而质量水平却逐年卜降,保持供应稳定都变得闲难。为了降低生产成本,原燃料中大量配加工泥固废料,致使有害元素在高炉内循环富集。这样会大幅减弱焦炭热态性能,加剧其在高温区的粉化,致使炉况顺行不好,难以降低焦比、提高煤比,对高炉正常牛产带來了不利影响。因此,有必要开展细致全血的研究,深入了解有害元素对焦炭热态性能的影响规律和特点,进而明确对高炉冶炼的危害程度,确立合理的冇害元素入炉负荷标准,并探寻更加科学有效的控制手段。这对保证高炉的长期平稳牛产具有重要意义。焦炭热态性能影响高炉稳定焦炭是高炉炼铁工艺不可缺少
2、的燃料。特别是在现代大型高炉冶炼条件下,随着焦比的降低、冶炼强度的提高,焦炭负荷增加,在高炉内的滞留时间延长,其作为料柱骨架保持炉内透气透液性的作用更加突出。因此,高炉冶炼中焦炭的热态性能非常重要。焦炭的热态性能指标包插反应性(CR1)和反应后强度(CSR)o反应性是焦炭在高温状态卜-与氧化性气氛发牛碳溶反应的能力。反应后强度是焦炭在经受氧化性气氛溶蚀状态F保持高温强度的能力。焦炭热态性能不好,则在高温区域更易粉化,骨架作用能力减小,恶化料柱透气透液性,影响煤气流稳定和高炉顺行。降低CRI、捉高CSR一直是炼铁界的共识。在加剧焦炭粉化的众多因索屮,循环
3、富集的碱金属等有害元索能够催化碳溶反应,对焦炭的破坏非常严重。因此,研究有害元素对焦炭热态性能的影响,进而明确对高炉冶炼的危害以便采取相应控制措施,对保证高炉长期平稳生产具冇重要意义。有害元素影响焦炭热态性能碱金属(K、Na)的影响。进入高炉的碱金属主要以复杂的硅酸盐和硅铝酸盐形式存在。这些含碱矿物在高温区熔融后大部分进入炉渣,与焦炭充分接触时部分以硅酸盐形式被C还原出K、Na单质。因为高炉炉腹和炉缸部位的坏境温度远远超过了金屈K、Na的沸点(分别为759°C.883°C),生成的单质碱金属立即气化以蒸汽形式随煤气流上升,在不同温度条件下又与其他物质反
4、应生成碳酸盐、硅酸盐、亂化物等。一部分碱金属单质与化合物随炉顶煤气排出,一部分则沉枳在炉料上再度下降至高温区,形成炉内循环。经过对许多高炉调查证明,焦炭是碱金属富集的最主要载体。在碱金属富集严重区域,焦炭中碱金属的含量可达到原始含量的「几倍甚至几十倍。在高炉内的冇害元素中,碱金属对焦炭热态性能的影响最为严重。调杳表明,碱金屈分布越高的区域焦炭的劣化越显著,粒度、强度降低幅度越大。为此,有关碱金属对焦炭热态性能的影响一直受到人们的关注,尤其是针对K、Na两种主要碱金属元素的研究。通过在焦炭中增碱的方法能够定性地考察碱金属对焦炭热态性能的影响。试验结果显示
5、,随着碱金属含量的增加,焦炭的反应性大幅升高,反应后强度大幅降低,焦炭劣化加剧。须要指出的是,目前金业在制定入炉碱金属负荷上限时多把钾、钠总量作为标准,但很多高炉调查发现,在碱金属富集区域和风口取样的焦炭中钾含量明显高于钠含量。为此有人提出应该将钾、钠入炉标准区分开。有研究认为,钾对焦炭的破坏性要比钠高10倍以上,因此有必耍在进一步确定钾、钠对高炉冶炼危害程度的基础上,考虑区分二者的入炉标准,重点关注入炉钾负荷。锌、铅的影响。除了最主要的钾、钠碱金属元素加剧碳溶反应外,锌、铅元素对焦炭热态性能也会造成影响,进入高炉的锌主要以铁酸盐(ZnOFe2O3)、
6、硫化物(ZnS)、硅酸盐(ZnOSiO2)等形式存在,在高温区被CO等还原成Zn单质。锌沸点也很低(907°C),还原出來的Zn立即气化随煤气流上升。部分随炉顶煤气排出,部分又彼氧化成ZnO吸附在炉料上再度下降,形成炉内循环。炉料中的铅主要以硫酸盐(PbS04)、硫化物(PbS)等形式存在,可以被C和Fe还原,也可与CaO作用成PbO,然后被CO还原。铅的沸点较高(1749°C),在高温区也可能部分气化进入煤气,上升到低温区又被氧化成PbO再随炉料下降,形成循环。对锌、铅的危害研究,以往关注较多的是其引起炉身结瘤、侵蚀炉衬等现象。有研究表明,其在高炉内
7、循环过程中对焦炭劣化也冇明显的催化作用。北科大进行过炼焦前配入锌、铅化合物的试验。配入3%的ZnO后,焦炭反应性由20.3%增至41.1%,增加了20%以上;配入1%〜5%的PbO时,焦炭反应性增加了6.5%〜26.2%,相应的反应后强度也大幅降低。可见锌、铅元素对碳溶反应的催化作用强烈,应引起炼铁和焦化工作者的足够重视。氯化物的影响。目前普遍向烧结矿屮喷洒CaC12.MgC12溶液以改善低温还原粉化性能,而氯化物的存在对焦炭的热态性能不利。其在高炉条件下能与碱金属发牛反应,形成对应的碱金属氯化物,从而进一步强化碱金属的循环和危害。有学者用CaCI2和
8、収到的高炉风口粉末(KC1、NaCl)配制不同浓度的溶液对焦炭试样进行浸渍,静置24小时取出烘
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