稠油区块掺水流程系统平稳运行探析

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1、稠油区块掺水流程系统平稳运行探析【摘要】针对稠油区块开发中应用空心杆泵上掺水或地面掺水,超稠油开发过程中应用地面掺水集中加热伴输,达到降低原油粘度。其掺水流程设施存在着因设备、管网等问题影响掺水系统无法正常运行,导致该区块不能正常生产的工艺流程设计缺陷。在原有的掺水工艺流程的基础上,通过完善工艺流程达到稠油区块的正常生产,提高开井时率,减少原油产量损失的目的。【关键词】超稠油;掺水流程;工艺流程1.前言采油一矿现有注水站6座,其中离心泵站3座,三柱塞泵站2座,五柱塞泵站1座;建有接转站1座,在用计量站85座。采油一矿管

2、理着稠油区块有埠古13块、埠南13-51块、埋东西区稠油块Ng45、Ng44Ng71,超稠油区块有埠南91-P1块、埠911块。掺水系统分为高压掺水系统即埠古13块、埠南13-51块、坦911块、埠东西区稠油块Ng45、Ng44Ng71,和低压掺水系统即埠南91-P1块。稠油掺水系统为空心杆泵上掺水和地面掺水降粘,超稠油为掺水集中加热地面掺水伴输。2.现状调查2.1油藏开发现状我矿管理的超稠油区块主要为91区快和911区块,含油面积为1.52km2,石油地质储量395X104to原油性质:根据埠南91-平1井试采资料,

3、东二段地面原油密度1.054g/cm3,8(TC原油粘度lOOOOmPa.s左右,总矿化度6050mg/L,水型NaHCO3。埠91-P1块位于东营市利津县刁口乡境内,位于埠东联合站的西南部,距联合站约6hn。2.2生产现状(1)土呈南91-P1块现有油井33口,其中封井口2口,剩余生产井31口,目前开井21口,日产液量426.2吨,日产油井203.3吨,综合含水52.3%o(2)埠911块现有油井7口,其中封井口1口,剩余6口,目前开井4口,日产液量282.8吨,日产油量42.8吨,综合含水84.9%o(3)埋古13

4、块、埠南13-51块现有开油井36口,日产液量2975.1吨,日产油量215.1吨,综合含水92.8%。部分井粘度较高,进行空心杆或地面掺水,主要集中在埠56#站、埋74#站。(4)埠东西区稠油块Ng45、Ng44Ng71现开油井52口,日产液量2996.2吨,日产油量163.2吨,综合含水93.9%。部分井粘度较高,进行空心杆或地面掺水,主要集中在埋18#站、埋78#站、埠85#站、埋86#站。2.3埋南91-P1块低压掺水系统现状埠91-Pl块已建掺水泵房1座,配套DY46-50X7(Q:35m3/h、H:400m

5、)掺水泵3台,日常变频运行1台,掺水干压3.0〜3.8MPa,日掺水量约480m3o建有掺水计量站3座,配套掺水加热炉3台,其中HJ1500-S6.4-Q水套加热炉1台(58#站)、HJ1200-S6.4-Q水套加热炉2台(新70#站、84#站),掺水温度90〜10CTC。掺水工艺流程:埠一注、污水处理站、掺水泵、加热炉、掺水计量间、单井。埠一注转水管线为胶带管,未保温;掺水间至单井的掺水流程采油泡沫管保温。配套安装3台1200KW掺水加热炉。掺水加热炉供气来源两处,一是埠东联直供干气,通过埠东联至河口输气干线(DN2

6、00)输送至埠91-P1块;二是埠913区块伴生气,通过集油干线气包(DN600)进行分离。日供气量约2520m3o2.4高压掺水系统现状埠古13块、埠南13-51块、埠911块、埠东西区稠油块Ng45、Ng44Ng71现状掺水系统依托埠一注低压注水系统建设,使用简易减压阀进行一级减压,掺水干压8(TC特热水,水量控制在20-30m3/h,保障掺水系统正常。达到可以总体和分段替代掺水泵,保障掺水稳定和压力系统正常。4.2高压掺水系统(1)埠东西区稠油块Ng45、Ng44Ng71掺水总干线加装应急流程。即在埠18#站掺水

7、流程总闸阀后部加装高压250卡箍闸阀,使用400型泵车通过该闸阀向掺水系统打入>8(TC特热水,水量控制在20-30m3/h,保障掺水系统正常。(2)埠古13块、埠南13-51块、埋911块在105队低压注水干线与埋三注高压注水流程进行联通。即在埠15#站进行高低区注水干线联通。达到保障掺水稳定和压力系统正常。5.实施效果■■■2012年8月3日受风暴潮袭击,造成全线停产。埋南91块所在的埋西线、泡沫线因故障短时间内无法恢复,整改超稠油系统停产,天然气供应中断,地面流程通过应急流程得以保障。105队注水干线前端穿孔,造

8、成105队注水干线停用,短时间内无法恢复,倒高低压联通,后保障了埠古13块、埠南13-51块、埠911块掺水井正常生产。6.经济效益该建议实施以来,低压掺水系统应对突发事件4起,每次减少泵车使用3套,保障地面管网畅通。高压掺水系统应对突发事件3起,每次减少泵车使用3套,减少停井造成原油产量损失65吨。直接经济效益=2.5*4+0.

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