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时间:2019-11-27
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1、学习总结一、启停机相关知识学习1、锅炉点火初期如何控制升温生涯率,如何启动笫…台磨,釆用什么方法运行,燃烧率如何控制,潍坊电厂因燃烧率过快,启动后多次出现过热器升温爆管事故,所以后期潍坊电厂师傅采用金油点火,这样容易控制升温率,燃烧也稳定,(一般控制升温率不超过l°C/min),当然油出力达最大值时,投入A磨,采用双进双出运方,容量风升度为7%〜8%左右,同时撤上层油,调整高低旁控制升温牛•涯率,微油后期起过渡作用,撤大油时投入小油枪。我厂由于节油观念以及系统三套制粉的特殊性,所以不应采取金油点火及双进双出运行方式,可使用方法如下:%1投底部加热或临炉加热,提
2、高汽包壁温及炉温,避过初期升温升压慢的阶段。%1投入A磨暖风器,提高A磨一次风温。%1釆用小油枪辅助燃烧,尽可能早投入小油枪,启磨合投小油撤大油。%1由于我厂单套制粉出力较大(单套可带150MW錨),故点火初期必须采用单进单出运行方式,必要时采用单侧投入两只对角喷嘴(即半侧的半侧运行)同时,容量风作为协助调整,以及调整高低旁的方法来解决升温生涯率的问题,但点火初期还应考虑磨煤机安全运行的问题,长时间单进单出磨煤机运行是否平衡,两侧风口出粉浓度是否一致,火检跳磨投入时,检测不到火烟是否会跳磨等问题。2、高加在启机过程中如何投运:⑴潍坊电厂300MW机组在并网后,
3、高加进气门全开。⑵我厂说明书写除氧器倒完汽源后就投高加。高加不随机启动的原因分析:⑴高加位置布置较高,冲转吋参数低,气压不足,易导致疏水不畅,缸内积水或返进冷水。⑵冲转时汽量较少,加之抽汽,对暖气不利。⑶开启抽汽门后,低压缸进气量较少,导致低压转子叶片鼓风摩擦。⑷启动初期,锅炉供水不稳定,高加冲击较大,且不供水时高加处于干烧,对高加危害大。3、潍坊电厂停机及低负荷吋,与我厂氧量控制的理念有所不同,采用低负荷高氧量燃烧,冃的防止燃料部完全燃烧及因烟速过低而导致的煤粉积存爆燃,以及发生高温腐蚀。我厂为防止高温腐蚀运行中要求高氧燃烧,但低负荷时及停机时,氧量控制还是
4、相对较低,从潍坊电厂学习可知,低负荷高氧量运行也未发生灭火事故,因此高氧量运行也是安全的。4、机组启机后100MW负荷时切换小机汽源。潍坊切换汽源前先将除氧器汽源切换完毕,因小机主汽门前疏水小,汽温不易提高,而投入除氧器供气后,除氧器用汽量大,抽汽温度迅速提高,有利于迅速达到小机供汽参数。二、系统类,设备类相关知识1、潍坊电厂磨煤机密封风机系统管路布置与我厂布置不同,潍坊电厂密封风母管与冷一次风母管设有联络门,当密封风机故障或系统风门误关时,联络风门开启,采用冷水一次风做为密封风,而我厂密封风机布置在一次风机后,应先启动一次风机,后启动密封风机,这样密封风机容
5、量可以小些,运行经济性好,但存在着相互制约,相互影响的问题。2、潍坊电厂闭式水用途较为广泛,锅炉侧一次风机、磨煤机、排粉机均采用闭式水冷却,而我公司系统图内看不到锅炉侧闭式水的用途,若我公司闭式水泵容量允许的话,建议扩大闭式水的用途。3、潍坊电厂火检冷却风源为两路,一路为火检冷却风机提供,另一路由冷一次提供,当火检冷却风机均无法启动吋,联络风门自动联开,保护火检探头,这样更为安全、可靠,我厂冷却风系统及135MW机组均可借鉴。4、潍坊电厂I期吹灰系统汽源选择为壁再出口(压力3MPa温度400°C),吹灰用汽要求完全可以满足,而我厂吹灰汽源选择为后屏出口(压)]
6、18MPa温度500°C),对于吹灰用汽压降损失比取自再热系统的损失大,同样是30万机组,我才是否考虑更改吹灰汽源选择。5、潍坊电厂尾部烟道II期均采用蒸汽吹灰,I期后来也改造成半伸缩式蒸汽吹灰,吹灰效果较好,我厂尾部烟道布置有40台声波吹灰器,据潍坊电厂吹灰效果并不理想(I期改造前为声波吹灰器),所以我厂是否也应考虑其利弊,是否需要采用蒸汽吹灰。6、潍坊电厂多大从人性化角度考虑,配套设施齐全,工具齐备,如锅炉本体有检修用的升降机,检修给粉机用的自制托车,各处难以操作的手轮,如有延伸套管或采用较链式手枪,检修难的地方加有检修平台,运行人员巡检时均配有强光手电和
7、高灵敏测温仪等,大大提高了员工工作效率。7、潍坊电厂空预器径向漏风有回收系统,将漏风引至一集箱,集箱下接有离心风机,风机将漏风出的热风送到二次风箱内,但是实际运行并不经济,也不好用。三、运行相关知识1、潍坊电厂师傅段煤处理:%1发现段煤及时联系人员疏通,监视调整磨煤机料位'温度'风速等参数正常,合理分配各磨煤机出力、%1控制断煤侧给煤机出口风温,70°C报警,100°C立即停止给煤机,关闭出入口门,停止后若继续上升,关小旁路风,尽量关小容量风,开冷风门关小热风门,迅速降低磨出口温度V100°Co%1单侧原煤仓空仓导致断煤时,应立即停止其给煤机并关闭其进出口门,
8、控制给煤机温度。若发现给煤机出口门关闭
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