浅谈轮胎成型机的技术改进

浅谈轮胎成型机的技术改进

ID:46777546

大小:62.50 KB

页数:5页

时间:2019-11-27

浅谈轮胎成型机的技术改进_第1页
浅谈轮胎成型机的技术改进_第2页
浅谈轮胎成型机的技术改进_第3页
浅谈轮胎成型机的技术改进_第4页
浅谈轮胎成型机的技术改进_第5页
资源描述:

《浅谈轮胎成型机的技术改进》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、浅谈轮胎成型机的技术改进摘要:文章对轮胎成型机的升级提出改造设计,在了解控制工艺特性的基础上,完成了供料架的位置控制设计、传感器设计、PLC程序设计等,实践证明,系统性稳定,可靠性强,生产效率高,设备的自动化程度提高,同时原设备的高维修率也得到了很好的控制。关键词:轮胎成型机升级改造供料架轮胎成型机是制作外胎胎坯的专用机械。该设备主要有主机、下压滚、后压滚、正包器、成型棒、外扣圈、气动管路、电器等部分组成,其工作原理是在主机运转过程中,通过电器控制原理,控制后压滚和下压滚按照工艺步序要求将胎胚的布筒、胎面、钢丝圈、包布等

2、部件上正压实组装到一起。在成型过程中,该机械对各个部件的压合是否满足“操作标准”耍求、以及轮胎成型时间长短的有效控制都有重要的作用,是影响产品质量和产量的重要因素。原轮胎压滚包边成型机的电路是采用步进器控制,在使用过程中,发现存在很多问题:①步进器是靠20个限位开关控制后压滚的三维动作,线路复朵,故障多,维修量大;②操作按钮电压200V,存在安全隐患;③更换规格需耍调整限位开关的位置,调试周期长,生产效率低;④后压滚的有效工作时间在于开始接触成型鼓并挤压布筒所用的时间,在待机、调试状态时,后压滚与成型鼓保持20-30cm

3、距离,缩短移动该距离所用的时间,则可延长后压辘的有效工作时间,从而提高生产效率;⑤该设备在手动操作时,操作工因计件工资,往往省略操作步序,严重影响产品质量。在生产实际中,发现采用微机可编程宇控制器(简称PC)取代步进器,靠限位开关控制后压辘三维动作,可以充分发挥轮胎成型机的工作性能。为此,我们采用F1-60MRPC控制,对设备进行了改造,先后完成了控制装置、驱动后压辘动作的电机和下压合装置的技术改进。经过生产运行,达到了预期的目标要求。1技术改造内容1.1驱动后压辘三维动作采用双速电机原机使用单速J02电机,6级单速,在

4、整个运行过程中,只有后压时才需此速,无后压或调态位置予压时,可用4级快速运行。为此,经选型改为YD90S-6B5双速电机,采用PC控制双速电机驱动后压辐三维动作时,用软件能解决中间继电器与PC输出在反应速度上的不匹配问题,提高了无后压时的运行速度,缩短了操作时间。1.2控制装置采用F1-60MRPC时序软件控制控制装置采用F1-60MRPC时序软件控制后,取消了17个行程开关限位触点,控制线路直观简单,按钮用24VDC电源,直接接入PC入端,安全可靠。根据“成型工艺四十步标准动作法”,采用时序软件控制编制程序,并以此程序

5、控制后压辘三维动作。更换产品规格时,可通过用编程器输入新参数,更换存储器内程序的方法来完成。2改进后的效果1.1提高产品质量改进后的成型机,对后压动作采用软件限位位移方式,使各种压合位置、角度均按工艺规程的规定和“四十步”优质操作法的步骤进行限位和操作。后压鶴部分是用于轮胎成型时帘布筒的胎圈包卷(包括正、反包),以及剥离、切边的装置。工作时由汽缸推动压辘,使压辘压在成型鼓上,后压辗的转动如度与压合力的人小可通过调节阀进行调节。改进后,对于后压辘的布筒搬边过程可按下述操作:后压辗正转到190。,沿子口直角部位开始后退滚压,

6、将反包布跟部搬起。如图1所示。当后压银反转到175。时开始合并挤压,将三角胶芯部位及反包布挤压密实,如图2所示。图1子口直角开始滚压示意图1、190o沿子口直角部位开始退滚压后1.1#布简反包布图2胶芯部位挤压示意图1.后压辘反转到175。合并挤压2.1#布简反包布后压辘继续滚压反包布:反转至165O合并,前进到反包布跟部开始加压,并后退至鼓用部位。然后,后压辐加压在鼓肩部位,反转压实至差级边缘改进前,操作工为赶时间,经常省略前两步而直接用165。加压反包回原点;这样不仅会带来实际操作屮的一些安全隐患,还影响了产品的质量

7、。改进后,操作工必须按步进行,不能越步操作,从而杜绝了违章事故,提高了产品质量。1.2提高装备水平PC机抗干扰性强,布线简易直观,操作简单,容易掌握。自动操作情况下,只需按一个跳步按钮,就可以完成整个操作过程。在操作中,若需修改被压合过的胎坯各部位(或重复压合),可用自动与手动相互切换,待修复压合后,可继续转为自动操作。当因机械维修使压合位置、角度变化时,可由电气保全人员随时用编程器校正到位。2.3降低维护量自动或手动均由PC机控制,如果操作工为抢时间用纯手动省步操作,英速度远不如自动省时间,况且手动会造成机件变形或过负

8、荷。用PC机控制,即可以防止人为手动操作造成机械损伤,又可防止因加压过长导致电机烧坏。2.4提高生产效率由于用PC控制双速电机驱动后压辘三维动作,使之无后压时为快速运行,提高了成型速度。同样一台机器,改进后比改进前,成型一条胎坯,快1’40s,提高了生产效率。参考文献:[1]姜治云,我国废旧轮胎资源循环利用的现状及其

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。