二元复合驱后续水驱注采技术调整探究

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1、二元复合驱后续水驱注采技术调整探究摘 ;要孤东油田七区西54-61二元复合先导驱于2003年9月开始正式注聚,2010年1月全部停注聚,转入后续水驱,目前已进入后续水驱开发阶段。转后续水驱后含水回返快,平面、层间矛盾进一步加剧,产量递减速度快,稳产难度大。因此加大二元复合驱后续水驱注采技术调整研究,努力控制后续水驱含水上升速度,取得了一定的效果,促进了单元稳产,改善了单元开发效果。关键词后续水驱;注采技术调整中图分类号TE983文献标识码A文章编号1673-9671-(2012)041-0101-011地质概况孤东油田七区

2、西Ng54-61开发单元于1986年5月作为一套独立的开发层系依靠天然能量投入开发,1987年4月全面注水,进入人工补充能量开发阶段。开发20多年来,先后通过井网调整、强注强采以及近年来局部开展的化学驱等措施,实现了油藏在较高采油速度条件下的高效注水开发。整个开发过程可划分为三个开发阶段。二元复合驱先导试验区位于孤东油田七区西Ng54-61单元南部,含油面积0.94平方公里,地质储量277.5万吨,方案设计注入井10口,对应油井16口,观察井3口。试验区油藏构造简单平缓,由西南向东北倾覆,倾角1°-2°,构造高差32米,具有统一的油

3、水界面,油层埋深1 ;261-1 ;294米。2后续水驱开发中存在的主要问题2.1含水回返快,开发效果变差转后续水驱后,先导区含水回返井17口,主要是先导区的32排中心井排含水回返快,这些井见效时间早,累计增油已达11.1万吨,提高采收率16.3%,扩大区含水回返井4口,转后续水驱后含水上升加快。部分油井含水已回返至注聚前水平,失去注聚增油效果,二元复合先导驱开发效果逐渐变差。2.2水井井况变差,注采矛盾突出转后续水驱后,注水井层间吸水状况恶化,层间差异加大。如7-30-175井注5455+61层,2008年6月

4、测注聚剖面显示54层吸水量占43.9%,55+61吸水量占56.1%,层间差异较小。30-175井转后续水驱后,2010年5月测吸水剖面显示,54层吸水量占38%,55+61层吸水量占62%层间吸水状况恶化,层间差异加大,导致层间注采矛盾突出。3后续水驱注采调整对策3.1分区设定注采比,延长见效期第一批转入后续水驱井,属注入好、见效较好的先导区,注采比设定在1.0,充分发挥聚合物段塞作用。第二批转入后续水驱,包括先导区36排及扩大区,目前有一些井处于正见效阶段,注采比设定为0.9,使注聚向注水缓慢过渡。通过设定合理的注采比,精细注采

5、调配,控制了单井含水回返速度。3.2完善注采井网,挖潜剩余油潜力由于驱替方式的不同,在水驱与二元复合驱的边角部位,尤其是砂体边部经常会形成剩余油富集区,是剩余油挖潜的主阵地。如7-27-174井位于先导区的边部,靠近断层高部位,该井54层砂厚9.9米,效厚8.2米,渗透率800*10-3um2,结合测井图分析该井54层发育好,具有剩余油挖潜潜力。7-27-174井于2010年7月实施检拔绕补孔下割缝管措施开,开井初期日液33.2吨,日油6.5吨,含水80.9%,目前日液250.5吨,日油6.2吨,含水97.5%,累增油2 

6、;250吨。3.3实施细分注水,减缓层间矛盾先导区转后续水驱后,多层注入井共实施细分注水5口,以改善注入剖面,提高水驱效率,减缓层间矛盾。同时针对测试遇阻、底球漏、封隔器失效等导致的分层测试不合格井,及时实施换管柱作业,提高分层测试合格率,确保'‘注足水、注有效水”。3.4综合水井治理,提高注水效率转后续水驱后,加强对水井的治理力度,坚持从地面、井筒、地下三位一体进行治理,确保“精细注水、有效注水”。强化地面管理,提高注水系统效率。受注水水质、地面管线老化等因素影响,地面管线、注水支干线腐蚀严重导致泵压低,地面管线穿孔频繁,导致水井

7、注水不稳、地层出砂欠注,严重制约了上产工作,因此在注水井的治理过程中,首先加强地面管线的治理力度,降低管损,提高注水时率。强化井筒管理确保注水井工况良好。针对驻水井存在的井筒结垢、地层出砂、测试遇阻等问题,根据井组动态变化,分别采取换管柱、洗井、通井洗井等措施,改善井筒状况,提高注水效率。强化地下治理,改善油层状况。加大对出砂井的防砂治理,避免因停井导致地层出砂造成的吸水变差、躺井等问题,延长水井免修期。3.5实施油水井调堵,改善注采剖面受层内隔层及渗透性不均衡的影响,随着时间的推移,注采强度的加大,层内非均质性不断加强,造成层内大

8、孔道突出,注入水主要沿大孔道低效采出,油井对剩余油控制程度变差,转后续水驱后变现的更为明显。由于各小层之间厚度及渗透性的差异,造成层间矛盾突出,个别层驱油效率低,如井区内23-2346、26-3366两口井所测吸水剖面显示,吸水较好的

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