海勒式间接空冷系统事故分析及处理

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1、第34卷第12期华电技术Vo1.34No.122012年12月HuadianTechnologyDec.2012海勒式间接空冷系统事故分析及处理吴恒刚,王忠熬,卢旭东(国电科学技术研究院,江苏南京210031)摘要:以某电厂660MW间接空冷机组为例,对运行中发生的2次空冷系统事故进行了分析,论述了间接空冷系统的运行特性及注意事项,给出了间接空冷系统发生循环泵跳闸及循环水断水时应采取的措施,提高了机组运行的安全性。关键词:海勒式空冷系统;间接空冷;循环泵;跳闸;事故分析中图分类号:TM621.4文献标志码:B文章编号:1674—1951(2012)12—0036—02

2、循环泵组数量,3X33%;循环泵流量,17208111/h;0引言水轮机流量,16668m/h。某电厂660MW机组为上海汽轮机厂生产的超2事故过程临界、一次中问再热、单轴、三缸四排汽、间接空冷凝汽式汽轮机,空冷塔采用海勒式间接空冷系统(Heller2.1事故1系统)。该系统采用单元制,1台机组配1套直接接2011—10~31T11:19,负荷为353MW,1,2触式喷射凝汽器、3套循环泵水轮机组(循环泵和水循环泵组运行,凝汽器真空度为10.4kPa。运行人轮机由1台电动机共同驱动,以下简称循环泵组)、1员进行7扇段充水操作,充水前凝汽器水位为座冷却塔及相应的福哥式散

3、热器、1根循环水进出水3216mm。母管等。烟气利用空冷塔排放,烟气脱硫的主要工艺11:23,凝汽器水位持续下降,立即中断充水程装置布置在空冷塔内,简称“三塔合一”方案。序,手动发7扇段进出口电动门关指令。11:25,凝汽器水位下降至2102Inm,1,2循1空冷系统主要技术参数环泵组联锁跳闸。立即手动打闸,锅炉主燃料跳闸来自冷却塔冷却后的水通过3台并联的水轮机(MFT),高低压旁路联开,立即关闭高低压旁路及送至直接接触式喷射凝汽器中,对汽轮机的乏汽进所有疏水,凝汽器真空度最高至115.0kPa,低压缸行冷凝。冷却水和凝结水混合液被收集在热井,然安全膜破裂。后由3台循

4、环泵将混合液抽走。这一混合液的3%2.2事故2(相当于冷凝蒸汽量)由普通增压泵输送到锅炉的2011—11—06T03:45:39,负荷为333MW,2给水系统中,而大部分被重新送回到冷却塔中重新水轮机轴承温度升至74.0/85.5/63.2qC,2循环进行冷却。冷却由冷却三角完成,冷却三角被分成泵组跳闸,凝汽器真空度由9.0kPa升至14.6kPa很多平行的冷却扇段,由自然通风的冷却塔将冷却后降至12.6kPa。凝汽器水位由3210mm开始缓慢空气流引入其中。上升,凝汽器A,B两侧开始出现压力偏差。凝汽器(1)现场条件。冷却塔高程(011海拔),643m;B侧水位上升

5、,凝汽器A侧水位下降。多年平均大气压,92.7kPa;多年平均相对湿度,O3:46:35,3循环泵组联锁启动后出口不起71%。压,联启失败,手动启动3循环泵组后仍不起压,出(2)凝汽器。设计真空度,11.0kPa;正常运行口门未能联开,3循环泵组于03:48:l2联跳。凝凝汽器容积,560m。。汽器B侧水位为3528miTt并继续上升,凝汽器A侧(3)间接空冷塔系统。冷却塔高度,170I1;冷却水位为3042mm并继续下降。塔顶部直径,84.4661TI;冷却塔喉部直径,82.000In;03:48:54,凝汽器真空度急剧变差,此时凝汽器冷却塔底部直径,125.664

6、m;扇区数量,10;24m高A侧、B侧压力偏差为26.0kPa。凝汽器4个测点冷却三角数量,177个;18m高冷却三角数量,2个。水位分别为4123,4087,4114,2691mm,循环水事(4)循环水系统。循环水流量,约50000m/h;故放水门自动开启,空冷储水箱水位由1240mm开始上升,两侧凝汽器压力偏差达32.0kPa。收稿日期:2012—07—2503:49:10,凝汽器A侧、B侧压力偏差达32.0kPa。第12期吴恒刚,等:海勒式间接空冷系统事故分析及处理·37·03:49:15,凝汽器B侧水位4566mm,凝汽器A侧水位2343mm。启动真空泵A,C

7、。03:49:24,1循环泵组跳闸,首出为“凝汽器水位低低”。凝汽器4个测点水位分别为4438,4398,4398,2195mm,凝汽器真空度为57.0kPa。03:49:30,汽机紧急打闸。03:53:01,凝汽器真空度上升至119.8kPa,低压缸安全膜破裂。3原因分析图2事故后凝汽器水位变化趋势事故1。空冷系统的每个冷却扇段都有1个进汽器两侧的水位开始出现偏差(如图2所示)。凝水门、1个出水门、2个放水门,在7扇段上水过程汽器A侧水位开始急剧降低,B侧水位开始急剧升中,因放水门故障导致内漏量大,凝结水通过该放水高,而凝汽器抽真空管道接口标高为4

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