汽轮机测速探头碰磨分析及处理

汽轮机测速探头碰磨分析及处理

ID:46315316

大小:192.51 KB

页数:3页

时间:2019-11-22

汽轮机测速探头碰磨分析及处理_第1页
汽轮机测速探头碰磨分析及处理_第2页
汽轮机测速探头碰磨分析及处理_第3页
资源描述:

《汽轮机测速探头碰磨分析及处理》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、第31卷第5期华电技术V01.31No.52009年5月HuadianTechnologyMav.2009汽轮机测速探头碰磨分析及处理Analysisandtreatmentontherubofturbinevelocitymeasuringprobe贾慧鑫JIAHui—xin(广东粤电云浮发电厂有限公可,广东云浮527328)(YunfuPowerPlantCorporationLimited,GuangdongYudeanGroupCorporationLimited,Yunfu527328,China)摘要:介绍了广东粤电云浮发电厂有限公司1机组测速探头与测速齿轮碰磨的异常

2、现象以及解体检查情况。对碰磨原因进行了分析,提出了具体的结构改进和防范措施,对同类型机组有借鉴作用。关键词:测速探头;碰磨;测速齿轮中图分类号:TK268文献标志码:B文章编号:1674—1951(2009)05—0007—02Abstract:ThepaperintroducestheunusualphenomenonandthedisassemblycheckdetailsoftheturbinevelocitymeasuringprobeinYunfuPowerPlantofGuangdongYudeanGroupCorporationLimitedNo.1unit,and

3、analyzestherubbingreason.Thestructureimprovementsandpreventionmeasurementsareproposed,whichmayprovidewithref-ereneeforthesamekindofunits.Keywords:velocitymeasuringprobe;rubbing;velocitymeasuringgear2.2解体检查情况1主油泵结构(1)2008年10月10日1机组小修,揭开前轴广东粤电云浮发电厂有限公司1机组是上海承箱检查1机组主油泵小轴、测速齿轮及支架探头汽轮机厂生产的N125—13.

4、14/535/535超高压、中的磨损情况。测速探头示意图如图2所示。间再热、双缸双排汽、凝汽式汽轮机。主油泵小轴通检查发现4,5探头磨损最严重,测速探头与测过螺纹紧固在阻尼轴上,阻尼轴通过联轴器与主轴速齿轮间隙已达到5.5mm,其余探头间隙在2.5~母刚性连接,阻尼轴作为支承部位,形成延伸于前3mm之间,探头最大磨损量达到4.4mm;测速齿轮轴承外的悬臂结构。保护用测速齿轮安装在阻尼轴磨损量也超出了标准范围。检查探头支架,发现探靠近主轴处,BTG盘转速显示表测速齿轮盘装在主头支架悬臂部分晃动较大,以支点为中心上下晃动油泵小轴端部,探头支架为单端支点螺栓固定悬臂值达1mm。式结构。

5、主油泵结构如图1所示。(2)解体主油泵,发现主油泵进口油封环径向磨损达1.75mm,端部油封环螺钉断裂,用百分表测2碰磨故障量端部测速齿轮小轴处晃动值为0.59mm。解体主2.1运行中的情况油泵小轴进行检查,发现油泵轴螺纹联接处限位螺2008年10月7日,1机组带满负荷运行,运行钉局部断裂松动,油泵轴与阻尼轴联接处圆周方向人员在机头听到低沉、连续的碰磨声,同时BTG盘有松动,晃动值偏大。油泵小轴螺纹联接处定位端测速计相继出现转速跳动故障,拆下前轴承箱端盖面加有一垫片,垫片受应力过大,已损坏。进行拍照检查,确认测速探头与测速齿轮盘碰磨3碰磨原因分析扫齿(1)1机组小修时,揭开前箱检

6、查,测量阻尼轴收稿日期:2009—03—09处晃动值为0.01mm,符合图纸要求,排除了阻尼轴·8·华电技术第31卷1.主油泵小轴:2.螺母套筒:3端部油封环:4.主油泵进口油封环:5.主油泵及旋转阻尼壳体:6.主油泵叶轮:7.主油泵出口油封环:8旋转阻尼油封环:9.阻尼管(8根),10浮动稳压环;11.旋转阻尼轴:12喷油试验装置的油封环:13.测速齿轮图1主油泵结构示意图3擦力和自身的离心力,引起油泵小轴螺纹联接处的定位螺钉与定位螺孔长期摩擦振动,磨损加剧,间隙增大,螺钉失去对油泵轴的定位作用,造成油泵小轴联接松动,使小轴晃动进一步增大;小轴晃动的增大又加剧了测速探头与测速齿

7、轮的碰磨,形成恶性循A环。经过长时间的碰磨,探头与测速齿轮最大间隙超过5mm,测速齿轮处晃动值达0.59mm,主油泵小图2测速探头示恿图轴定位螺钉断裂。与主轴不对中而导致碰磨的可能。4处理过程(2)查询运行曲线,在DC$上查询机组轴振及瓦振历史记录,机组正常运行时轴振及瓦振正常,未超(1)针对单端支点螺栓固定悬臂结构探头支架过报警值。查询停机后的盘车记录,大轴晃动值未超的缺点,在2008年1机组小修时,在原支架悬臂一过0.02mm,排除了机组运行时振动大及停机后大轴则焊上一块A4

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。