无烟煤锅炉燃用烟煤及褐煤实践

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1、湖南电力第32卷第5期HUNANELECTRICPOWER2012年10月doi:10.3969/j.issn.1008—0198.2012.05.016无烟煤锅炉燃用烟煤及褐煤实践黄书芳。陈一平(贵州黔东电力有限公司,贵州凯里557702)摘要:针对某厂w火焰无烟煤锅炉燃用烟煤、褐煤时出现的问题进行分析.提出加强煤场管理、改变上仓掺烧方式、调整制粉系统运行参数和加强爆炸、火灾安全风险管控等一系列措施,使锅炉的安全性得到有效控制。关键词:W焰锅炉;烟煤;褐煤;安全风险;调整中图分类号:TM229.6文献标识码:B文章编号:1008.0198(2012)04.0051.03实际人厂煤质情

2、况如表1,2。1设备概要表1电厂设计煤种某厂机组容量2x600MW.锅炉系东方锅炉厂引进福斯特·惠勒公司技术设计制造的.型号为DG2028/17.45一Ⅱ3型。亚临界压力.中间一次再热的自然循环锅炉,该锅炉采用“W”形火焰燃烧方式,适用于无烟煤的燃烧。配6套正压直吹式制粉系统。锅炉采用分级配风。每只燃烧器均有独立的配风单元,每个单元分成A,B,c,D,E,F6个风室,风室入口设有独立的风门挡板。其中A,B,D,E挡板为手动;F挡板、C挡板为电动,全炉共72只风门执行器。燃烧器乏气调节蝶表2电厂实际采购部分煤种相关指标阀为电动,消旋装置为手动控制。炉前燃油系统采用0轻柴油.回油调压方式。

3、两级点火。每只煤粉燃烧器配置1只简单机械雾化油枪,前、后炉拱上各18只,总出力30%B.MCR,单只油枪出力1250kg/h。2燃煤情况从2011年初,因购煤环境发生变化,开始大量采购烟煤及褐煤,最高挥发分达46%以上,严3无烟煤锅炉燃用烟煤存在问题重偏离锅炉设计煤种9.92%的要求。从五六月份3.1燃用烟煤容易造成制粉系统爆炸。煤粉爆炸入厂煤煤质情况看。贫瘦煤只占总煤量的34%。的条件主要有煤粉浓度、温度及点火源,煤粉容易烟煤及褐煤占了总煤量的66%.电厂设计煤质与爆炸的浓度范围在1.2~2.0kg/m.在制粉系统运收稿日期:2011—06—28改回日期:2012—06—04·51·

4、第32卷第5期湖南电力2012年l0月行中.煤粉浓度一般大于2.0kg/m,不会发生爆“分磨磨制,炉内混烧”的方式单独上仓进磨煤炸.但当制粉系统启停过程中,就不可避免会达到机.通过改变对应制粉系统及配风单元运行参数该浓度范同.如果此时再有积粉自燃或雷管等点火后.进行炉内混烧。源存在。将会产生爆炸,而该厂制粉系统因无防爆2)锅炉选择A,E,F磨煤机作为高挥发分煤门,爆炸将会严重损坏设备或造成人身伤害事故。(v2)掺烧磨,基它磨为煤种,若需改变上仓3.2采用主要为无炯煤燃烧设计的双旋风浓缩型方式.发电部门应先组织对制粉系统及燃烧配风系旋流燃烧器,进行烟煤的燃烧时,因烟煤的着火温统进行调整。

5、度比较低。会使煤粉气流着火提前,导致燃烧器喷4.3运行调整措施口结焦堵塞.最终烧毁燃烧器。1)磨煤机启动时,进煤的磨煤机出口温度3.3W型火焰锅炉设计的主要目的是延长煤粉在控制低于75℃.同时开启旁路风及容量风档板至炉内的燃烧行程及燃烧时间,火焰中心在燃烧器以少20%以上。保证出口粉管风速任何时候均高于下2m左右,如果完全燃用烟煤,锅炉火焰中心将18m/s运行。大大提高且燃烧行程缩短,将会出现锅炉主汽温严2)当磨煤机2台给煤机均断煤后.全开冷重超温及锅炉炉膛严重结焦的情况。风,全关热风。控制磨煤机出口温度低于90℃运3.4由于大屏(分隔屏)过热器呈L型布置在炉行,若10rain不来煤,

6、则停止该磨煤机运行。膛上部,且受热面积偏多,锅炉煤种的改变,使锅3)烟煤对应磨煤机出口温度及燃烧器乏气档炉辐射吸热量大大增加。造成锅炉过热汽温高、过板开度维持在合理水平,具体参考如表4。热器减温水量增大。而再热汽温又偏低。表4磨出口温度及乏气档板开度参考值【l3.5锅炉燃用高挥发分煤时,为了保证制粉系统运行安全.磨煤机出口温度必须严格限制(小于煤种挥发分Vd/%磨出口温度/℃乏气档饭开度/%75℃),需要大量使用冷风,但冷风量不够用,被迫降低磨煤出力,机组无法带高负荷。4燃用高挥发分煤的措施4.1煤场管理4)烟煤制粉系统对应粗粉分离器档板全开,1)煤场存煤严格分类进行堆放,在人厂煤挥以

7、最终控制煤粉细度在15%左右。发分超标的情况下,优先考虑按挥发分高低(,5)烟煤对应磨煤机容量风门开度不小于40%,v3)进行堆放,即为vd≤15%的无烟煤、运行,以最终保证煤粉管风速在20m/s以上运行.为15%≤vd。f430%的烟煤、为vdf≥30%的风速过低可通过开大旁路风档板进行调整,任何时烟煤及褐煤。候磨煤机运行中风速均不低于18rrds。2)Vl煤种与煤种分开的煤场,分别配置6)掺烧烟煤磨煤机运行巾,正常料位控制在斗轮机,以便2台

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