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1、第14卷(2012年第2期)电力安全技术S一起汽包水位异常的事故分析牟福祥,梁春利,卓响(甘肃大唐国际连城发电有限责任公司,甘肃兰州730332)某发电厂3号机组采用单机容量为300MW行人员立即打跳A汽泵,调整汽包水位至正常水位。的单元制机组,选用东方锅炉有限责任公司生产的23:02,A小机开始冲转;23:45,A,B汽泵并列DG-1025/18.3-II13型燃煤亚临界、一次中间再运行。热、自然循环汽包锅炉,制粉系统采用5台正压直吹式中速磨、一次风送粉、平衡通风及四角切圆燃3事故原因分析烧,
2、燃煤为烟煤。锅炉运行过程中发生了由于控制信号异常,引起汽包水位过高,致使小机打闸抢救3.1控制方式分析的事故。单、三冲量自动调节投入时,操作员可随时切换为手动方式;当系统出现问题时,系统能由自动1事故前运行方式方式转为手动方式。若处于单冲量自动运行状态,当出现汽包水位信号坏、汽包水位与设定值之间偏3号机组负荷210Mw,A,B汽动给水泵运行,差大以及故障时,给水系统从自动状态转为手动状电动给水泵备用;B,C,D制粉系统运行,A,E态;若处于三冲量自动运行状态,当出现汽包水位制粉系统已停运;A,B
3、送引风机运行,A,B一信号坏、汽包水位与设定值偏差大、给水流量信号次风机运行,A,B空气预热器运行;CCS协调投坏、主汽流量信号异常及故障时,给水系统从自动入,RB投入,一次调频投入,机、炉、电各系统状态转为手动状态。设备运行稳定。串级只是三冲量的一部分。所谓三冲量,是指汽包水位、蒸汽流量和给水流量。蒸汽流量和给水2事故经过流量是引起水位变化的原因。蒸汽流量作为水位调节的前馈信号,当蒸汽流量改变时,调节器立即动201卜07一l5T22:30,运行人员发现,3号机作,相应地改变给水流量;而当给水流
4、量自发地变组锅炉主参数画面上一给水流量显示为56t/h。热化时,调节器也立即动作,使给水流量恢复到原数控人员到工程师站核实,发现该参数显示和给水画值,这样就有效控制了虚假水位的影响。水位控制面不一致(当时画面显示为560t/h)。在调用该参属于串级调节系统,其主调节器接受水位信号,对数的过程中,检查到显示模块是总给水流量信号除水位起校正作用,其输出作为副调节器的给定值,以l0后的数值,误认为只是作为显示点,就在模副调节器的被调量是给水流量,目的是快速消除来块里进行了修改;后发现显示模块不正确,又
5、改回。自水侧的扰动。汽包水位控制逻辑如图l所示。22:34,在修改参数90S内:3号机A小机调3.2人因分析门突然从26%开至68%,B小机调门突然从27%热控人员对汽包水位控制逻辑不熟悉,在工程开至58%,转速由4l10r/min升至4712r/min,A,师站检查锅炉主参数画面的一个给水流量显示点,B气泵出口流量从320t/h升至512t/h,给水流当时该测点显示56t/h。该参数是汽包水位控制中量从649t/h升至1054t/h,汽包水位从5.4mm三冲量的前馈信号,在内回路中起到快速消除
6、内扰升至100mm。在汽包水位达到100mm时,自动作用,而热控人员却误认为主参数画面的数据只是开启事故放水门,但水位继续上升至236mm,运具有显示功能,不具备逻辑控制判断功能,没有检一9一S电力安全技术第l4卷(2012年第2期)3FWSC:FWSCCA7BO03电泵投。十自动匹至至重至]一⋯⋯⋯⋯---一⋯⋯⋯⋯⋯---一⋯B102一一:W1r1U:FWJC()UTlFWSCPV.PNTlMouR1021()I汽包水何lrlIRO01MEASAOUr水位没定RSPIR103MPCA¨OLI
7、M末投冲f{动:LIA1.UUll一}L0LflM跟踪值M1⋯J_Ⅵ/AjlAS电泵自动3FWSC:FWSCCA7.BO07IN¨’()3FWSC:FWSCCA8.BO033(’ALCO1号汽泵投-一冲I{动.TD1rAIm’l●JJ-、1-^,-,V:COUT2Ot一。一广_A()UTI}.103TP1CAHOL1ML()LlMr1.、1,ar,r1^。1lM/ABlAS3FWSC:FWSCCA9.BO03iNITo:TP2CA.B102}BCALCO:FWTCMP【D:FWTCPDMWTCO
8、U1'3OL吣MEASl()UT.’厂⋯PIDlRIO3'RSPRSPTP2AH()IJlMSPRAMPINITILoLIM给水流量]:FWFPVPNTlIBCALCIBCALCIM/AlNrrIFBKBlASIBlAS【NIT0f.汽流量⋯⋯⋯⋯T1’。⋯⋯-J⋯⋯l_FBKBCAL(’(I]:CA1.BO03l图1汽包水位控制逻辑查逻辑就进行修改,致使信号10倍加强,给水前改工作结束后,应进行相关的试验(条件不满足的馈信号作用瞬间加强,导致调节器调节输出信号增一定要等到条件具备后再进行试验)
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