一起非同期合闸造成全站失压事故分析

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1、S电力安全技术第14卷(2012年第1O期)一起非同期合闸造成全站失压事故分析张国荣(昭通供电局,云南昭通657000)[摘要]由于调度员没有认识到远方操作时断路器没有检同期功能,误下令造成一起非同期合闸事故,致使110kV变电站全站失压。对事故发生的原因进行了分析,总结了事故中暴露出的若干问题,并提出了整改和防范措施,以防止类似事故的再次发生。[关键词]集控站;跳闸;调度员;同期并列2011年7月,某供电局集控站所控的l10kV当日05:l8,l10kV南恩变l10kV新南I回线路发生事故跳闸,在事故处理过程中,由于调163号断路器零序I段、距离I段保护动作,重度员误下令造成了一起非同期合

2、闸事故,致使合闸未动作(重合闸方式为检线路有压,母线无l10kV变电站全站失压l1min。压,自动转检同期)。220kV新平变110kV新南I回134号断路器零序I段动作,重合闸动作成功。1事故经过U0kV南恩变、大红山变与大春河一级站、大春河二级站、大春河三级站形成独立网运行。某集控站所控的l10kV南恩变电站l10kVI,0539,地调与大春河二级站落实:此时厂内Ⅱ段母线并列运行,由l10kV新南I回163号断频率为49.1lHz,电压为122kV,功率因数为0.92,路器供电,l10kV南大线162号断路器供l10kV厂内无法进行调频、调压。大红山变,llOkV南春线161号断路器联络

3、大05:45,地调值班员下令集控站值班员:将春河一、二级电站并网运行,1号主变供35kV,l10kV南恩变110kV新南I回163号断路器由10kV负荷,新平者龙、水塘片区部分小水电通过热备用转运行。集控站运行人员在执行l10kV新35kV者龙线362号与系统并网运行。l10kv大红南I回163号断路器由热备用转运行远方操作后,山变由110kV南大线t52号断路器主供、1101(v110kV南恩变l10kV新南I回163号断路器远距双鄂大线151号断路器备供,110kVBZT投入,离手合后加速永跳动作跳闸,35kV者龙线362号电气一次主接线如图l所示。断路器低周低压解列装置动作跳闸,大春河

4、一、二级站与系统解列,110kV南恩变全站失压,热备双用转运行失败。鄂220kV新平变大南大线05:54,地调值班员令集控站值班员:再次将线新南南恩变ll0l新南I回163号断路器由热备用转1516●152●南春线I回运行。O5;56,操作完毕,恢复l10kV南恩变供电。110kV大红山变Illl0kV大春河—二级电站lI110kV南恩变●351●362童龙2事’故⋯原~因一’35kV大春河三级电站线造成本次事故的主要原因是调度员对电网运行IW地区部分水电的分析不全面,在电网运行方式发生变化时下令及一断环断路器一运行断路器l接令操作考虑不周全,在2个系统并列时未考虑同图1电气一次主接线原理示

5、意期问题。调度员没有认识到远方操作时断路器没有一一电力安全技术S检同期功能,误下“110kV南恩变110kV新南I瞬间冲击影响较小,220kV新平变110kV新南I回163号断路器由热备用转运行”的操作命令。另回134号断路器保护启动条件不满足。一个原因就是变电运行人员未能及时发现不正确的操作指令,盲目执行,最终造成了合闸时的非同期3事故暴露问题并列事故。l10kV新南I回事故跳闸前,l10kV南春线(1)调度员缺乏独立网运行的调控意识和技161号断路器上网48.45MW,35kV者龙线362能,对电网的非同期并列危害认识不足,对集控站号断路器上网3.17MW,35kV大春河三级电站远方遥控

6、是否能够经同期操作也未进行技术上的考351号断路器上网5.78Mw(总负荷6O.15MW)。虑和分析。跳闸后该片区独立网运行拉系统负荷2.75MW,(2)当班调度员在电网运行方式发生变化后,缺额约4.6%。05:20,系统频率为49.49Hz,下在电网解列为小系统运行的特殊方式时,对电网变降了0.51Hz。05:45,系统频率为48.88Hz,下化处理方案及操作风险考虑不充分。在事故处理过降了1.12Hz,未达到机组低频解列定值(47.6Hz),程中交流沟通不够,值班负责人监护不到位,未有故能独立运行。效参与事故处理。集控站对小水电上网运行存在的05:15,220kV新平变110kV母线电压

7、为风险认识不到位,对l10kV南恩变特殊的运行方115.18kV,110kV南恩变110kV母线电压为式、接线方式、同期问题未引起重视,对可能存在l14.4kV,110kV大红山变110kV母线电压为的问题和危险预控不足。现场运行规程不完善,不l16.36kV。事故跳闸后,05:20,220kV新平能满足现场需要。变l10kV母线电压为114.47kV,110kV南恩变(3)集控站运行人员与调度人员沟通不够,

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