600MW超临界机组微油点火改造

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1、第34卷第4期华电技术Vol.34No.42012年4月HuadianTechnologyApr.2012600MW超临界机组微油点火改造吴强(湖南华电长沙发电有限公司,湖南长沙410203)摘要:介绍了某电厂微油点火系统改造后在锅炉冷、热态启动、低负荷稳燃运行的应用情况,通过改造并建立锅炉优化燃烧及混煤掺烧管理体系,取得了良好的经济效益,提升了电厂的盈利能力。关键词:超临界;微油点火;优化燃烧;混煤掺烧;管理体系中图分类号:TK227.1文献标志码:B文章编号:1674-1951(2012)04-0050-030引言某电厂#1,#2锅炉采用传统的轻柴油点火和低负荷投

2、油助燃方式,由于油价长期上涨,启动点火和低负荷助燃的燃料成本极大地影响着发电经济效益,而且助燃不足使煤粉燃尽率也较低,因此,有必要探索机组启动及低负荷稳燃技术。同时,对点火系统进行改造,寻求一种既可提高燃烧过程的经济性,又能保持火电厂周边生态环境的机组启动及低负荷稳燃技术及其点火系统,以满足电力生产节能和环保的要求。另外,煤炭采购成本大幅提升,标煤图1燃烧器布置图单价大幅上涨,探索建立锅炉优化燃烧及混煤掺烧挡板,风门挡板配有一个执行器,用于调节。燃烧器管理体系,既有效解决燃烧稳定性,又保证燃料成本配风示意图如图2所示。最低,成为发电企业创造可持续价值,提升盈利能力的重

3、要途径。1机组概况某电厂2×600MW超临界机组锅炉为东方锅炉厂引进技术制造的DG1900/25.4-Ⅱ1型国产超临界参数、变压、直流、本生型锅炉。锅炉采用正压直吹式、前/后墙对冲、旋流式燃烧系统,风、粉气流从投运的煤粉燃烧器、燃尽风喷进炉膛后,各燃烧器图2燃烧器配风示意图在炉膛内形成一个独立的火焰。前/后墙各布置32机组启动及低负荷稳燃技术层HT-NR3燃烧器,每层4台;同时在前/后墙各布2.1机组热态启动及低负荷稳燃分析置1层燃尽风喷口,每层2个侧燃尽风(SAP)喷口,#2009年9月10日,1机组极热态启动,投入底4个燃尽风(AAP)喷口。燃烧器的布置简图如图1

4、排A/F层及中排C/E层16支点火油枪及中排C/E所示。层4支启动油枪,燃油流量为19t/h,主/再热蒸汽每个煤粉燃烧器布置有1支250kg/h的小油压力为3.50MPa/0.50MPa,汽轮机转速为3000枪,用于启动油枪和煤粉燃烧器的点火及维持煤粉r/min。为减少机组启动耗油及机组启动蒸汽流量不燃烧器的稳燃;前墙中排、后墙中排每台燃烧器中心足的问题,进行了投入底层制粉系统及全部退出启布置有启动油枪,单支启动油枪出力为4700kg/h,动油枪的试验。空气预热器出口热二次风风温已达共8支。各煤粉燃烧器及风箱入口处均布置有风门##160℃,启动一次风机,开始暖1,6磨

5、煤机,磨煤收稿日期:2011-05-14;修回日期:2011-06-23机出口温度达到80~100℃;当空气预热器出口热第4期吴强:600MW超临界机组微油点火改造·51·##一次风风温达到180℃时,相继启动1,6磨煤机点火煤粉燃烧器。运行。为改善煤粉着火状况,减少初期煤粉投入量,锅炉后墙最下层A层4台煤粉燃烧器由东方##将1,6磨煤机各关闭2个粉管出口关断门,保持锅炉股份有限公司提供,每台燃烧器设计有1支出对冲燃烧;加大底层及中间层二次风风量,减少上层力为250kg/h的点火油枪及其附属系统。微油点火B/D层二次风风量及燃尽风量,保证二次风压力在技术改造方案是:将

6、锅炉后墙最下层A层4台煤粉#燃烧器改成微油点火煤粉燃烧器,不改变其原有的0.80kPa左右。同时,为减少初期投粉量,开启1,#点火油枪系统及其油、气、汽等系统。该微油点火燃6磨煤机旁路风,待磨料位建立正常后逐步加大负荷风门开度,关小旁路风,保持粉管风速在22m/s烧器既可作为点火以及低负荷稳燃燃烧器,又可在左右,保证较好的煤粉细度及着火动力场。定期从高负荷时微油油枪退出运行后作为主燃烧器使用,看火孔观察燃烧情况,及时调整配风,保证炉内燃烧以实现锅炉微油冷炉启动,在低负荷稳燃的前提下,良好,煤粉着火充分,视汽温、汽压增加速率逐步增确保原主燃烧器的动量及基本性能不变。这种

7、改造加制粉系统出力,退出启动油枪运行。逐步增加磨方式完全利用原有燃烧器一次风输粉系统,压缩空煤机出力至15~20t/h,控制锅炉升温、升压率在正气系统、燃油系统也尽可能利用原有的系统管路,改常范围内,逐步退出相应油枪,直至启动油枪全部退造方案较简单,改造工作量小,改造成本也较低。微出运行。保持底层A/F层8支及中间C/E层4支油点火油系统的油枪单枪出力为50kg/h,工作压力点火油枪运行,燃油流量约为6t/h,主蒸汽压力逐为1.08MPa,点火油系统压力为0.80~2.50MPa连步上升至8.00MPa左右,主蒸汽温度为499℃;高续可调,可任意设定

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