300MW机组运行中真空低的原因分析及采取的措施

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1、第14卷(2012年第6期)电力安全技术A300MW机组运行中真空低的原因分析及采取的措施马岩昕(黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司,黑龙江齐齐哈尔161000)[摘要]某电厂300Mwl号供热机组,自2009年9月机组大修后启动,就出现凝汽器真空偏低的情况,导致机组运行的安全性和经济性降低。分析了机组运行中影响凝汽器真空的因素,查找了造成机组真空偏低的原因,有针对性地采取了措施,保证了机组的安全、经济运行。[关键词]凝汽器;真空;轴封压力;漏点查找;改造措施凝汽设备是凝汽式汽轮机组的重要组成部行人员、设备维护人员多次查找,均未能发现根

2、本分,其工作性能对汽轮机组的安全性、可靠性、原因。机组运行中凝汽器真空依然偏低,多次做真稳定性和经济性均会产生直接影响。凝汽器真空空严密性试验始终达不到合格标准,致使1号机组度是汽轮机运行的重要指标之一,也是反映凝汽热效率下降,发电煤耗上升。器综合性能的一项主要考核指标。运行经验表明,凝汽器真空每下降1kPa,机组汽耗会增加2原因分析1.5%~2.5%;而传热端差每升高1℃,供电煤耗会增加0.5%~0.7%。汽轮机排汽压力越低,工凝汽器真空严密性降低的主要表征为:排汽温质放热过程的平均温度越低(即增加了吸热与放热度升高,真空表指示降

3、低,凝汽器端差大,在调速的平均温度差),工质循环的热效率越高。因此,汽门开度不变的情况下,汽轮机负荷有所降低。在保持凝汽器良好的运行工况,保证凝汽器的最有利采用水环真空泵时,还会观察到抽汽口冒汽量增大真空,是发电厂节能的重要内容之一。的现象。汽轮机凝汽器真空下降大致可以分为急剧下降1供热机组概况及问题的提出和缓慢下降2种。急剧下降主要由循环水量中断或不足、循环水温升高、后轴封供汽中断、抽气器故某电厂安装的300Mw汽轮机是哈尔滨汽轮机障等原因造成;缓慢下降主要由凝汽器满水(或水厂生产的亚临界、一次中间再热、高中压合缸、双位升高)、凝

4、汽器结垢或腐蚀、传热恶化、凝汽器缸、双排汽、单轴、反动、凝汽式汽轮机,具有水侧泄漏、凝汽器真空系统不严密、汽侧泄漏导致8段非调整抽汽对应相应的加热器机组选用的是空气涌入等原因造成。N一170004型凝汽器:冷却面积:17000m;冷真空严密性下降主要是由于真空系统存在泄却水流量:36100t/h;冷却水温:20℃;凝汽器漏。真空系统泄漏表现为外界空气漏入凝汽器,直背压:0.0049MPa;水室工作压力:0.35MPa;接引起汽轮机真空降低。现场运行情况表明,主要冷却水管总根数:20040根;冷却水管材质:存在以下几种泄漏。TP304

5、(主凝结区、顶部圆周段);冷却水管规格:(1)轴封供汽突然中断或轴封供汽压力过低。25×0.7(顶部圆周段、空冷区)。此时大量空气将漏人凝汽器,造成真空下降。故障2009年9月,l号机组大修后启动,就发现凝特征为:凝汽器端差增加,凝结水过冷度增加,转汽器真空偏低,并且凝汽器端差达不到规定值。运子因冷却而产生负差胀。一一A而电力安全技术第14卷(2012年第6期)(2)真空系统的管路破裂,如凝汽器铜管、最而影响真空。后一级低加的铜管等发生部分破裂。主要故障特征(9)水环真空泵、低加进气门、疏水门泄漏以为:凝汽器水位升高,端差增加,凝结

6、水过冷度和及其他类泄漏,如中压疏水系统内漏、凝汽器汽侧导电度增加,凝结水泵出口压力增加,凝结水泵电人孔门及喉接头泄漏、抽空气系统阀门泄漏、排汽机电流增加,真空下降。管疏水U形水封被破坏等。(3)凝汽器的喉部伸缩节泄漏。运行中由于温度、压力和振动的影响,凝汽器喉部伸缩节焊缝常3机组真空严密性试验低的原因排查被拉裂而产生泄漏。此处漏点较隐蔽,采用氦质检漏不易发现,此时应采用灌水查漏法。如,某电厂3.1真空严密性试验1号机在用氦质检漏未查出漏点的情况下,将真空在l号机组负荷220MW、真空0.093MPa、系统灌水至汽缸轴封处,在1号机组

7、凝汽器喉部伸轴封压力0.03MPa时,做真空严密性试验。真空缩节处查出裂纹,裂纹达70mm。每分钟下降300Pa。(4)低压缸结合面及安全门法兰泄漏。原因主提高轴封压力至0.07MPa,在l号机组负荷要有:230MW、真空0.094MPa时,做真空严密性试验。①汽缸制造、检修、安装质量有问题,汽缸真空每分钟下降260Pa。法兰结合面不严或有残余应力存在,机组投运后出提高轴封压力至0.1MPa,在l号机组负荷现漏汽。250MW、真空0.095MPa时,做真空严密性试验。②机组启动、停止过程中加减负荷过快,汽真空每分钟下降120Pa。缸

8、夹层和法兰加热装置使用不当。真空严密性试验合格。③停机后汽缸保温去除过早或检修后保温安3.2轴封压力装不好,使缸温下降过陕或者汽缸进冷汽、冷水等,将1号机组负荷调整到200Mw,保持2台汽汽缸内外壁和法兰内外壁温差过大,致使上下缸结动

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