600 MW汽轮机使用不同形式汽封改造效果对比

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1、第36卷第3期华电技术Vo1.36No.32014年3月HuadianTechnologyMar.2014600MW汽轮机使用不同形式汽封改造效果对比周凯,孟刚,韩学文,穆肖静(华能铜川电厂,陕西铜川727100)摘要:以2台国产600MW直接空冷亚临界机组为例,对比了高、中压缸不同形式汽封组合和间隙设置下的节能效果,结合实际提出了汽封改造间隙的设定范围,供同类型电厂汽封改造时参考。关键词:汽轮机;高压缸;低压缸;汽封改造;效果对比中图分类号:TK263.2文献标志码:B文章编号:1674—1951(2014)03—0065—02热蒸汽流量

2、的3.25%。1机组在THA工况下的热O引言耗率为8551.9kJ/(kW·h);高、中压缸之间的轴封华能铜川电厂一期工程为2台600MW空冷燃漏汽量占再热蒸汽流量的3.37%。试验表明,1煤发电机组,汽轮机为NZK600一l6.7—538/538机组和2机组热力性能试验值与设计值8166型、亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、纯凝kJ/(kW·h)存在一定差距,有相当大的节能潜力可式空冷汽轮机,1机组和2机组在2007年11月挖,所以制订计划进行提效改造。和12月相继投入运行,2010年10月和2012年1022机组汽封改造方案月相继

3、对2机组和1机组进行了大修。为提高机组运行的经济性,在2机组大修中采用布莱登汽封(1)高压缸内轴封第1、第2道采用布莱登汽对高、中压缸进行了改造,采用接触式汽封对低压缸封,共计2圈,保证开启间隙不小于2.5mm,闭合间端部轴封进行了改造,汽封间隙按照厂家设计下隙为(0.40±0.05)mm。限+0.10mm调整。在1机组大修中,采用蜂窝浮(2)高中压中间轴封采用布莱登汽封,共计5动环汽封对高、中压缸进行了改造,采用接触式汽封圈,保证开启间隙不小于2.5mm,闭合间隙为对低压缸端部轴封进行了改造,采用刷式汽封对低(0.40±0.05)mm。压

4、缸隔板汽封进行了改造,汽封间隙按照厂家设计(3)高压缸隔板汽封采用布莱登汽封,共计8标准下限低0.10mm调整。结果表明,2机组改造圈,保证开启间隙不小于2.5mm,闭合间隙为后热耗率降低了115kJ/(kW·h),1机组改造后(0.40±0.05)mm。热耗率降低了184kJ/(kW·h)。(4)高压缸叶顶汽封(含调节级叶顶)进行重新镶齿,间隙调整为设计下限+0.10mm。1汽轮机高、中、低压缸通流部分改造前状况(5)中压缸隔板汽封采用布莱登汽封,共计5该汽轮机高、中压缸为合缸布置,高压缸共9级圈,保证开启间隙不小于2.5mm,闭合间隙为

5、(1个调节级),中压缸共5级,在转子围带和隔板之(0.40土0.05)mm。间镶有固定式阻汽片,在转子根部和隔板、轴封之间(6)中压缸叶顶汽封重新镶齿,间隙调整为设设有弹簧式迷宫汽封。计下限+0.10mm。该汽轮机低压缸通流部分共有2×2×6级,2(7)中压后轴封采用布莱登汽封,共计1圈,保个低压缸完全相同,蒸汽沿中心线方向引入,经环形证开启间隙不小于2.5mm,闭合间隙为进汽室均匀进入两侧的通流部分做功,在转子围带(0.40±0.05)mm。和隔板之间镶有固定式阻汽片,在转子根部和隔板(8)A/B低压前后轴封采用接触式铁素体蜂窝汽封,共计

6、8圈,其中接触齿间隙为0.20mm,其余之间设有弹簧式迷宫汽封。检修前委托西安热工院汽封齿间隙为设计下限+0.10mm。对汽轮机进行了修前热力性能试验,结果显示:2机组在汽轮机额定出力(THA)工况下热耗率为(9)A/B低压缸2—6级隔板汽封进行调整,其8562.9kJ/(kW·h);高、中压合缸轴封漏汽量占再余汽封齿间隙为设计下限+0.10mm。(10)A/B低压缸叶顶汽封检查间隙值,间隙调收稿日期:2013—10—12整为设计下限+0.10nqm,大于设计间隙则不处理。·66-华电技术第36卷较低,1机组通流部分除垢采用喷珠法,效率较高

7、31机组汽封改造方案且除垢彻底。(1)高压缸前轴封采用接触式铁素体蜂窝汽2台机组改造后首次冲转以及后续历次启动都封,共计5圈,其中接触齿问隙为0.20113111,其余汽十分顺利,说明厂家提供的汽封调整间隙偏大,还有封齿间隙为设计下限~0.10mill。余量可挖。(2)高中压中间轴封采用接触式铁素体蜂窝汽5改造效果封,共计5圈,其中接触齿问隙为0.20mm,其余汽封齿间隙为设计下限一0.10mm。5.12机组改造后性能试验结果(3)高压缸隔板汽封采用接触式铁素体蜂窝汽5.1.1高中压合缸处轴封漏汽量封,共计5圈,其中接触齿间隙为0.20mm

8、,其余汽在2机组汽轮机检修前,高中压合缸处轴封漏封齿问隙为设计下限一0.10mm。汽量占再热蒸汽流量的3.25%,检修后高中压合缸(4)高压缸叶顶汽封(含调节级叶顶)进行重新处轴

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