[精品]2预热器结皮堵塞的原因及处理对策

[精品]2预热器结皮堵塞的原因及处理对策

ID:44415658

大小:143.50 KB

页数:5页

时间:2019-10-21

[精品]2预热器结皮堵塞的原因及处理对策_第1页
[精品]2预热器结皮堵塞的原因及处理对策_第2页
[精品]2预热器结皮堵塞的原因及处理对策_第3页
[精品]2预热器结皮堵塞的原因及处理对策_第4页
[精品]2预热器结皮堵塞的原因及处理对策_第5页
资源描述:

《[精品]2预热器结皮堵塞的原因及处理对策》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、预分解系统结皮堵塞的原因及处理对策石云生(山西新绛威顿水泥有限责任公司山西新绛043100)预热器系统堵塞,不仅会扰乱窑的热工制度,降低窑产量和熟料质量,影响窑的运转率,而口处理起来费时费力,甚至对人身安全造成危害。我公司有一条1000t/d的新型干法水泥生产线,由南京设计研究院设计,于2001年8月26日点火,经过调试72小时达标一年达产,目前日产熟料达1200t/do在投产初期,预热器系统结皮堵塞严重影响了我们的正常生产,儿乎是“三天一小堵,五天一大堵”,后来我们通过对原燃材料的成分、配料方案及锻烧方案的改进,基

2、木解决了这个问题。值得一提的是:我们在2003年5月份只因为C5筒下料管被结皮卡住止料13分钟,运转率达到了99%。下面就此问题的成因及处理作一分析。该生产线由南京水泥工业设计研究院设计,分解炉采用南京院开发的NC1II型双喷腾管道式分解炉,分解炉出口带有*2.51X42m的鹅颈管道,冷却机为第二代推动篦式冷却机。其窑系统主机设备配置如表一:威顿公司主机设备表(表一)主机设备名称设备型号回转窑巾3.2X50m分解炉*3.3X28m+*2.51X42m预热器NCIII2-1-1-1-1冷却机LBT24135高温风机W6

3、-2X29-4NO.21.5一预热系统易结皮堵塞的部位1上升烟道至C5风管水平段,C5膨胀仓及卜•料管,堵塞物主耍是高温粘结的物料。2窑尾烟室缩口和下料斜坡,堵塞物主要是结皮物料,质硕,碱含量高。3C5—C4风管水平段,堵塞物主要是生料沉积物,粉料多,易清吹。4分解炉锥部,堵塞物主要是煤灰高温熔融物。二原因分析1通过对原燃材料的成分分析,发现其碱含量,特别是氯含量较高,我们对进厂原燃料,入窑生料,堵料及窑灰等作了化验分析,结果如表二:物料中的CL•含量(表二)样品名称石灰石1石灰石2石灰石3砂岩1砂岩2铁粉煤上升烟道

4、结皮(CL')%0.0250.0340.0690.0040.0060.0050.10711.41样品名称入窑生料1入窑生料2入窑生料3入窑生料4窑灰C5堵料样C5下料管窑尾烟室样(CL*)%0.0540.0600.0550.0810.9181.6607.091.604当原燃料屮的有害成分含量高时,大量的碱会在烧成带挥发并与气相屮的C1-,S02发生化学反应形成化合物,而在硫酸碱和氯化碱多组分系统屮,最低熔点温度为650-700°C,因此窑气中的硫酸碱和氯化碱凝聚时,会以熔融态形式沉降下來,并与入窑物料和窑内粉尘一起构

5、成粘聚性物质,而这种在生料颗粒上形成的液相物质,会阻碍生料颗粒的流动,使物料的粘度增加,造成粉料的粘结,粘附在各级管道屮形成结皮,经过长期的内循环后,结皮越来越多,若不及吋处理就会导致系统堵塞;当煤粉中SO3含量过高时,会形成低熔点硫化物,并在还原气氛中其熔点更低,也易导致结皮堵塞;生料屮窑灰掺量过高吋,由于窑灰屮含有较多的有害成分,易形成熔融相,也会导致结皮堵塞。由上表可以看出我公司石灰石中CT含量严重超标,使入窑生料中的cr含量居高不下,同时燃料屮C「含量也偏高,这是造成频繁堵料的根木原因。2、通过对配料方案的研

6、究发现,由于原煤成分的波动,配料很不稳定,三率值波动范围很大,使易烧性在同一个班中变化很大,在操作中常出现窑内结大块结圈和飞砂的情况,而结圈结蛋又导致窑内通风不良,煤粉不完全燃烧,造成预热器的粘结堵塞。3、风量分配问题,当窑与分解炉两路风量分配不当吋,会使窑缩口或分解炉入口风速过低或过高,物料在预热器系统中分布不均,分解炉内气体流场混乱,导致棚料或塌料,造成结皮堆积堵塞。反之,当窑内结圈时,由于窑内通风不畅,使煤粉不完全燃烧,易使烟室结皮,导致分解炉进口风速过快,C5出口温度过高,造成粘结堵塞。4、对操作方案及参数,

7、刚开始我们是按照设计院给定的参数即当时1000t/d生产线的通用参数来确定的,主要参数如表三:2002年以前系统稳定运行时的窑尾系统温度范围(表三)部位窑尾分解炉本体分解炉出口C5出口C5物料C1岀口

8、温度°C1000-1050850-870820-840830-850840-860330-350

9、由表中可以看出,操作控制参数是相对合理的,但是经过一段时间的操作发现,它并不是十分适合我们这种有害成分较高尤其是C「含量较高的原料,在这样的温度控制范围内,C5筒频繁堵塞。三.应对措施1.在原燃材料无法改变的情况下,优化操

10、作参数,降低预热器各处温度,特别是分解炉本休及C5出口温度,统一各班组操作方法,稳定系统热工制度,尽量消除由于操作原因而造成结皮堵塞的可能,具体操作参数如表四:窑系统主要参数范围对比(表四)参数名称2001.11.16参数(调整前)2004.11.07参数(调整后)生料喂料量t/h7676C1出口压力Pa-5215-5375C1出口温度°C34

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。