改变运行方式有效提高机组的安全性和经济性

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时间:2019-10-20

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1、改变运行方式有效提高机组的安全性和经济性九月份以来,由于工作需要,我进行运行代班工作,有过去的二套机组的运行工作,调到一套机组。在调到一套机组以后,了解到一套机组的一些特殊情况,比如说,除氧器水位不断无缘无故攀升,每个运行班组需要进行三次左右的放水,才能够保持系统水位的平衡,每天要白白放掉儿十吨的除盐水;凝结水的含氧量长久超标,一直无法有效改观,同时凝汽器水位出现波动等不稳定现象等。这些情况的存在不仅使机组的经济性下降,长久来看,也危机到了机组的安全运行。众所周知,非洲是一个缺水的地方,而作为我们公司,水资源更是弥足珍贵,特别是除盐

2、水,从海水泵房开始,经过过滤,澄清,海水淡化,一级二级反渗透等各道程序,再加上一定的化学药剂,才成为适合生产用的除盐水,真的是来之不易。在看到一套机组的这种情况以后,我就这个问题展开了思考。第一,我就除氧器水位不停攀升这个问题开始考虑。在运行过程中,水位投自动后,除氧器水位会不停的上升,每一个班组需要放水二到三次,这些水都白白的浪费掉了。水位不停的上升,它一定是有它的水源,而同时凝汽器水位并没有出现明显下降,只是有明显的波动。另一方面,凝汽器的补水阀开度也没有明显的开大。能够向凝汽器及除氧器进水的水源主要有两路,一路是除氧器的补水门

3、,另一路就是凝结泵的密封水所用的除盐水(我厂凝泵密封水一直用的是除盐水)。最初曾经怀疑是除氧器的补水电动阀内漏,但是之前做过实验,在关断除盐水至除氧器的手动阀后,水位并没有停止攀升,因此,这个原因也就被排除在外了。第二,考虑到凝结水泵出口凝结水的溶解氧含量一直超标,而同时真空并不是很低,能够达到电厂的规定标准。大家知道,在火力发电厂中,凝汽器也是一个初级除氧装置,它实际是通过真空除氧的。在正常工况稳定运行的情况下,真空合格,凝泵出口凝结水的氧含量一般都不会超标。有一种异常情况会造成含氧量的增加而使溶解氧超标,那就是有大量外部的补充水

4、进入。外部补充水rti于没有经过除氧,本身含氧量就很高,同时,补充水温度较低,在进入以后,会造成凝结水的温度降低,低于饱和压力对应下的温度,这样,也会造成氧气在凝结水中的溶解度升高,从而造成凝结水泵出口溶解氧超标。我厂过去一套机组凝泵出口溶解氧严重超标,一直无法解决,这也是很重要的原因之一。结合第一点,我把思考的重点放到了凝泵的密封水上,也就是使用除盐水做密封水,不但使水不经过补水门进入凝泵内部,而泵内的真空更促进了除盐水流入的量。但是,还有个疑问,同样的运行方式,去年没有,而今年为什么就出现了这种情况呢,这是因为:第三,凝泵在经过

5、长期运行之后,其结合面及间隙会不可避免的出现增大变化,这也是为什么去年没有,而现在会出现的重要原因之一。在经过深思熟虑之后,我向当值值长提出了改变一套机组运行方式的申请,并汇报部门领导以及专业负责人,得到同意后,进行了切换,开启运行泵泵体自密封水手动门,彻底关闭除盐水密封水手动门,同时,把备用泵的除盐水密封水门手动门全开,同时,为此准备了严密的事故预案和详细的操作记录。在运行方式改变后,我们对运行情况进行了跟踪,一套机组的除氧器水位稳定在设定值附近,不再攀升,每天也就不用再进行九到十次的放水,为公司节省了大量的水源。而另一方面,凝泵

6、出口的溶解氧含量有过去的最高70ug/l左右,降低到现在的44ug/l左右,低于规程规定的50ug/l,降低了对设备的氧化腐蚀,提高了系统的安全性。同时,凝汽器水位波动的现象也消除了,也解除了运行中的安全隐患,使系统的经济性和安全性得到了提高。

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