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时间:2019-10-18
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1、125MW汽轮发电机组不对中故障的诊断黄埔发电厂3号机组是上海汽轮机厂生产的N125-135/550/550型汽轮机,连接QFS-125-2型双水内冷发屯机。该机组在运行中发现3号瓦(汽轮机低压缸后瓦)垂直方向振动逐渐增大,并且随负荷变化,在停机前已超过50urn;同时,3号瓦、4号瓦(发电机前瓦)轴向振动剧烈,其最人值达到100uni;振动状况已经严重影响了机组的安全生产。1机组轴系及振动信号的测量该机组汽轮机采用三支撑结构,汽轮机低压转子和发电机转子采用半挠性联轴节连接,其轴系结构如图1。尹瓦4£瓦59!€6
2、号也7号兀H展压转于去I医投屯折冷研机hi"图1机组轴系及振动测点布置示意图在机组停机检修前,我们对机组振动状况作了全面的测量,经历满负荷工况、滑参数减负荷工况以及解列停机工况,在线测量了1〜7号瓦的振动参数瞬态变化过程。振动测量系统如图2。ADR5nx^vindawj2OWAIU72(X)TSTk--v・—图2振动监测系统示意图采用9200系列速度传感器直接自机组轴承取振动信号。键相信号从汽机保护系统7200TST±并联。振动信号经过数据采集单元208DATU处理后送入ADREforwindows诊断系统进行分
3、析。2故障的诊断2.1振动故障的特征分析整个测量过程的数据,振动主要表现以下3个特征:Q振动随着负荷的降低而降低。图3列出了机组从负荷125MW减至空负荷时,3号瓦垂直方向振动的变化趋势。O图33号瓦减负荷、停机过程垂直方向振动变化趋势图b)频谱分析显示,振动以1倍频分量为主,但含有较为明显的2倍频分量,如图4所示。心动时闸[P98-lMm6:25:29停机时耐IM8.12.I!TITIO;Z2:3I图43号瓦减负荷、停机过程垂直方向振动级联图c)3号瓦垂直方向的振动伴随着3号瓦、4号瓦剧烈的轴向振动,且当垂直振
4、动降低时,轴向振动亦明显改善。2.2振动故障的诊断及处理基于以上特征分析,认为引起3号瓦振动的主要原因在于低压转子与发电机转子屮心不正。在揭缸的检修工作屮证实了诊断推理。机组检修前后中心状况如图5。0.010抢加前中£秋况奁好后中£状况图5汽轮机低压转子对发电机中心转子按照检修规程,低电屮心的对屮要求是零对零,而在检修屮发现已出现95um±张口和90Pm的不同心度。经重新调整恢复屮心后,消除了振动故障。检修前后3号瓦振动状况如表1。表1检修前后3号瓦振动状况(125MW)乖直方向水平方向轴向方向检修前502510
5、4检修后1820
6、48
7、3中心不正导致振动故障的机理3.195um上张口张口的存在,使得联轴器平面发生偏斜,其简化结构如图6(a)o两个转子连接后不成一条直线,相当于转子弯曲,在转动时,会产生不平衡离心力,导致激振力增大,使得振动1倍频分量增人,这种情况类似于质量不平衡。3.290Pm的不同心度汽轮机低压转子与发电机转子不同心如图6(b),当转子高速旋转时,产生力偶形式的振动,对相邻两轴承分别施加一个反相的力,相当于每转一圈对轴颈施加两次作用力,从而产生2倍频分量。因此,2倍频分量的出现在许多场合是作为中心不正故
8、障诊断的判据。.:—平面厲•稱的中心不正(bj不平行肪中心不正图6转子中心不正另外,出于上张口的存在,在联轴器连接后,相当于轴被迫产生弯曲,在轴颈与轴瓦Z间的油膜压力随着轴颈的每一周转动而发生变化,从而形成正比于工作转速的力矩,导致轴承座的摆振(如图7),其轴向分量就是轴向振动。在故障诊断学中,联轴器两侧轴承座的轴向振动也是常常作为不对中故障的判据Z-O中心不正对油膜压力的影响4结论在全面测量机组振动状况的基础上,结合分析机组的结构,从机组振动随负荷变化情况、振动信号频谱特征以及相邻轴承的振动情况,准确地诊断出汽
9、轮机低压转子与发电机转子不对中是3号瓦乖直振动及3号瓦、4号瓦轴向振动剧烈的原因,节省了维修时间,节约了维修费用,从根本上解决了问题,取得了良好的效果
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