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时间:2019-09-30
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1、应用电流结合示功图分析油井故障及解决对策摘要:油田开发的最小单元就是采油井,每口采油井的生产是否正常,?p系到油[□开发与生产的效果,如果采油井一旦出现了故障,生产就耍受到影响,其产量就会降低,某些动态参数就会发生一定的变化,只要在监测过程中及早地发现动态参数的变化,并加以分析、判断,再根据具体故障采取具体措施才能使油井恢复正常生产。在动态参数中,抽油机上、下行电流及示功图是反应油井工况异常最明显、最快捷的动态参数。通过分析示功图,可以知道抽油机负荷的变化、泵的工作状况,各项参数配合是否合理,是否受到砂、蜡、气、水
2、的影响,油层供液能力是否充足,抽油杆工作是否正常等,由示功图及时诊断抽油井工作状况,从而及时调整工作制度。关键词:采油井;上、下行电流;示功图;油井工况抽油井在正常生产过程中,上、下行电流是平稳的,示功图形状变化也不大,当这两个动态参数发牛异常时,很可能出现油井工况问题,此时,应采取相应措施进行处理,使油井生产恢复正常。文章分析了抽油机上、下行电流与示功图变化特点,并结合实例,分析了皮带断、抽油杆断脱、井卡等情况下上、下行电流与示功图的具体变化,指出实际操作中应两者结合判断,综合考虑,才能准确诊断油井工况。1抽油机
3、上、下行电流与示功图变化特点在生产过程中,通过油井动态参数的实时监测,总结、归纳出抽油机上、下行电流、示功图的变化规律(表1),经验证,利用这些动态参数判断油井工况有良好效果。表1抽油机上、下行电流、示功图变化规律表2应用实例与效果利用抽油机上下行电流、示功图变化规律,对地面故障、井下故障等油井工况进行判断,及时釆取措施恢复油井牛产。2.1皮带断2016年5月18日发现某井上、下行电流明显下降(图1),从曲线上看岀,该井5月18H23:39电流突然下降,与此同时温度也随之下降(图2),综合分析该异常为皮带断或油井偷
4、停,经采油站巡井人员现场验证异常为皮带断。原因分析:当抽油机皮带断后,电机处于空转状态,抽油泵停止工作,做功减少,所以电流下降,由于没有液体抽出,温度也随Z下降,油井偷停与皮带断特征相近,这些只是地面故障,不会影响示功图的变化2.2抽油杆断脱2016年7月19300:05发现某井上、下行电流、示功图有明显改变,从曲线看出行电流突然下降,下行电流突然上升(图3),乂查看示功图(图4),发现示功图载荷明显减小,图形变窄,说明抽油井的井下负荷突然减小,从参数和图形分析该异常为断脱,经过与巡井工人联系现场查看证实为抽油杆断
5、脱。原因分析:采油井正常牛产时悬点的最大载荷主要由两个方面构成。一个是抽油杆自身重量,另一个是液体重量,当抽油杆断脱后,悬点的载荷只有断点以上剩余杆的自重,当然要比原来小,只是由于抽油杆与井筒中液体摩擦力的作用,才使上下载荷线不重合,摩擦力人上下载荷线之间的差就相对大一些,反之就小一些。当抽油杆上行程时,由于井下一端负荷小,靠平衡块就能将驴头拉起,电机做功小,因此电流下降,下行时,由于井下负荷小,平衡块耍靠电机做功才能将它举升上去,电机做功大,所以电流上升。断脱的部位越靠上,抽油杆上部越轻,上行电流下降越多。2.3
6、井卡2016年4月7日5:32发现某井上、下行电流同时突然升高(图5),又查看示功图(图6),发现5:34示功图明显改变,从参数和图形分析该异常为井卡,经与巡井人员取得联系现场查看核实为井卡。原因分析:井卡后柱塞在泵筒无法移动只有抽油杆的伸缩变形,上冲程屮悬点载荷先是缓慢增加,将被压缩而弯曲的抽油杆柱拉直,到达卡死点位置后,抽油杆柱因受拉而伸长,悬点载荷大幅度增加,下冲程中先是恢复弹性变形,到卡死点(图6A点)后抽油杆柱被压缩而发生弯曲,所以在卡死点的前后段示功图会有两个斜率段,由于柱塞被卡,导致抽油泵不能抽出液体
7、。3结论与建议(1)当抽油井的电流、示功图发生改变时,井下工况很可能发生了异常,单独应用上、下行电流或示功图判断油井工况还具有局限性,两者应结合判断,有时同一现象可以由不同原因造成,应综合参考其他参数变化进行判断,才能使工况诊断更准确。(2)在电流互感器发生损坏时,电流变化可造成假异常现象,因此,要及时维护各个采集部件。(3)通过远程监测技术实时监测汕井电流、载荷、示功图等参数变化,可及时判断油井生产情况,排除故障,实现降本增效。参考文献:[1]石克禄•采油井、注水井生产问题百例分析[M].北京:石油工业出版社,2
8、005.
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