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1、锅炉节能环保运行调整讲课题纲一、蒸汽品质的调整1、主汽压力、主汽温度、再热器温度;2、各参数对煤耗的影响:主汽压力每下降0.5MPa,发电煤耗上升0.125g/KWh,主汽温度每下降5°C,发电煤耗上升0.55g/KWh,再热蒸汽温度每下降5°C,发电煤耗上升0.277g/KWh;3、保证主参数规定值运行的调整方法:a、分离器出口温度的控制;b、减温水的使用原则;c、最大可能地使用烟温调节挡板;d、燃烧系统的辅助调整。二、燃烧系统的优化调整主要宗旨:a、降低排烟温度,减少排烟热损失;b、合理配风,完全燃
2、烧,减少飞灰和炉渣热损失;C、调整各段吸热份额,提高传热效果;(一)降低排烟热损失1、排烟温度的影响:氧量不变,排烟温差上升10°C,热损失上升0.51%,发电煤耗上升1.75g/KWh;2、排烟温度不变,烟气含氧量上升1%,热损失上升0.256%,发电煤耗上升0.875g/KWh;{Q2=(78.2/21—02+0.76)xAt/100x100%}3、影响排烟温度的因素:a空预器热交换不够;b、漏风量的影响;C、一次风率的影响;d、磨煤机出口温度的影响;e、锅炉受热面清洁层度的影响。4、减少排烟热损失
3、的方法:(1)降低排烟温度;(2)减少烟气排放量。(1)降低排烟温度:a、增加空预器受热面;b、空预器反转;C、减少一次风率(按照锅炉额定工况设计的空预器进口一次风量为449.3t/h,减去漏进二次风侧和烟气侧的风量,实际热一次风量为335t/h,冷一次风量为67.5t/h,热二次风风量为1700t/h,进入炉膛的总风量为2102.5t/h。二次风率为80.87%,一次风率为19.13%,而实际运行中,#1、2炉一次风率都偏高,在31.6_32.3%之间);d、提高磨煤机出口温度(运行磨煤机出口温度上升
4、10°C排烟温度下降5~7°C);e、减少炉膛漏风量;仁保持受热面清洁,提高传热效率;g、调整各受热面的吸热份额;h、给水与减温水的比例。(2)减少烟气量:a、控制合适的过剩空气系数,th上升1%,等同于排烟温度上升5°C,但必须兼顾到飞灰含碳量;(二)降低飞灰及炉渣热损失(1)飞灰含碳量的影响:从Q4=31.25xA/QxCfhxi00%看出,飞灰含碳量增加1%,热损失增加0.22%,发电煤耗上升0.7g/KWho(2)飞灰含碳量的影响:a、煤粉细度;b、一次风速、风温;C、煤种特性(灰分、水分、挥发
5、份);d、风粉浓度及出口管偏差;e、二次风量;仁炉膛温度;g、燃烧器选择;h、炉膛负压;(3)减少飞灰含碳量的调整:a、控制一次风速;b、提高一、二次风温;c、合适的氧量(烟气量、飞灰、NOx和高温腐蚀兼顾);d、控制煤粉细度(磨煤机入口风量、风温、磨辗间隔、分离器拆向挡析、束孔等)e、锅炉总风量限制;f、燃烧器的合理组合(相仿相对提高燃烧器周围温度、减少使用上层磨煤机);g、减少炉膛漏风;h、微正压燃烧。(三)提高传热效率1、影响传热效率的因素:a、炉膛温度;b、火焰充满度;c、炉膛温压降;d、辐射与
6、对流传热的分配。2、调整方法:a、减少着火热;b、火焰内、外回流区的控制,相对燃烧器风速的调整;c、合理的分离器出口温度;d、磨煤机组合。三、锅炉辅机节能调整1、影响各辅机电耗的因素(1)引风机电耗影响因素a、系统阻力;b、系统漏风;c、过剩空气系数;d、炉膛负压;e、燃料品质;仁排烟温度;g、电除尘效率。(2)送风机电耗影响因素:a、空预器漏风;b、过剩空气系数;c、空预器及燃烧器阻力;d、二次风挡板节流;(3)一次风机电耗影响因素:a、空预器漏风;b、制粉系统漏风;c、过多的一次风率;d、磨煤机挡板
7、节流;e、空预器及燃烧器及磨煤机阻力。(4)磨煤机电耗影响因素:a、磨煤机出力;b、燃料品质2、辅机节能调整方向(1)送风机电耗降低应围绕锅炉烟气氧量和二次风风压,氧量的高低考虑二个方面的问题,一是飞灰含碳量,应保证》2.0%为基准,二是考虑到水冷壁燃烧区域的高温腐蚀,根据试验测量的数据,在600MW负荷时氧量《2.0%。二次风箱压力应随机组负荷的增加而增加,600MW时》0.8KPa,低负荷时可适当降低,但最低<0.6KPao在维持二次风母管压力的同时,各层二次风量也不易过大,调整的参照依据为烟气氧量
8、、NOx和飞灰含碳量,并注意尽可能减少各层二次挡板的节流,运行层二次风挡板的开度保持60%,对停运的磨煤机为防止火嘴烧坏,二次风应为2x30t/h;(2)引风机电耗降低在维持锅炉烟气氧量的基础上,主要是炉膛负压的调整和控制。正常运行时采用微正压的方式,它不仅可以降低引风机的电耗,还可以提高燃烧效率,特别是在高负荷工况下,当引风机静叶开度达80%以上时,再增加开度引风机电流上升,但出力增加较小,所以正常运行时应保持炉膛负压的实际值在0~30P