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时间:2019-08-30
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1、第四周实习总结徐福禹实习日期:8月1日到8月7日本周实习工作主要是进行黑镁砂相关试验,由于使用旧工艺进行混料操作时,石墨及粉料对骨料的包覆效果欠佳,所以讨论并尝试改善方案,最终改进了混料工艺,改善了包覆效果。以下是对本周实验的主要内容进行总结:黑镁砂实验1.原料及配比原料名称粒度1号砖2号砖3号砖97电熔镁砂5-31010103-11010101-0101010黑镁砂5-31515153-12525201-010101097电熔镂砂200R9914石墨-194999金属铝粉111碳化硅微粉111树脂*43.73.7总计104103.
2、7103.7*树脂为额外加入量。原料名称粒度4号砖5号砖97电熔镁砂5-310103-110101-01010黑镁砂5-315153-125251-0.55597电熔镁砂200口1414石墨-19499金属铝粉11碳化硅微粉11树脂*3.53总计103.51035号砖进行骨料预热,在60°C条件下预热16小时*树脂为额外加入量。1.样品砖单重及估算体密1号砖2号砖3号砖品名天津荣程包壁砖天津荣程包壁砖天津宁河包壁砖单重10.00kg10.00kg11.67kg标准尺寸190X160/180X100190X160/180X100230
3、X160/180X100实际尺寸190X162/177X102190X160/178X102230X160/177X100估算体密3.044g/cm混料工艺:1、2、3号砖釆用的是标准的混料工艺,即:加入骨料一搅拌3min(低速)一加入酚醛树脂一搅拌3min(低速)f加入石墨一搅拌3niiri(低速)一加入粉料一搅拌20min(低速15min中速5min)―岀料5号砖釆用的是改进的混料工艺,即:加入骨料搅拌3min(低速)一加入酚醛树脂(树脂总量的65%)f搅拌3min(低速)一加入石墨(石墨总量的65%)—搅拌2min(低3.05
4、3g/cm33.011g/cm34号砖5号砖品名天津宁河冲击区包底砖唐山不锈钢过渡砖单重14.49kg12.00kg标准尺寸300X200X80230X150/180X100实际尺寸300X200X80230X150/180X104.5估算体密3.017g/cm33.042g/cm3速)f加入酚醛树脂(树脂总量的35%)->搅拌3min(屮速)->加入石墨(石墨总量的35%)-搅拌加in(中速)一加入粉料一搅拌20min(低速15min高速5min)—出料4•综述:通过上周的实验,我们发现采用标准的混料工艺,在加入3%的酚醛树脂和石
5、墨搅拌后,原料浸润程度不足,石墨大多仍处于游离态,并没有附着在骨料表面,加入粉料搅拌后所得混合料并不能进行压砖成型。针对此情况,我们决定提高树脂使用量,在1号砖原料混合过程中加入了4%的酚醛树脂,混合料成功压砖成型后,在2号砖原料混合过程中降低了酚醛树脂使用量,加入量为3.7%,混合料也成功压砖成型。虽然成型成功,但树脂使用量过大,通过组员讨论,疑因黑镁砂颗粒表面杂质影响树脂的包裹和石墨的附着,故降低黑镁砂3-1的使用量至20%,提高97电熔镁砂细粉的使用量至14%,并使用此原料配比进行混料成型(即3号砖)。混料过程中,加入3%的酚
6、醛树脂和石墨搅拌后发现石墨附着效果仍旧不好,在加入3.7%的酚醛树脂后才成功压砖成型。针对以上情况,与组员进行讨论,经组长批准对原料处理及混料工艺进行修改。主要有以下三点:1.实验原料中的黑镁砂1-0改用l-o.5o由于黑镁砂粒度越小,假颗粒比例越高,碾磨处理后分离出的杂质和石墨越多,为降低此方面的影响,对黑镁砂1-0使用粒度为0.5和100目的筛子进行进一步筛分。筛分后称重得到各粒度比例为:1-0.5占77.5%,0.5-100目占17.8%,细粉占4.7%o2.将酚醛树脂和石墨分别进行两次加料。酚醛树脂和石墨各口分别依次加入65
7、%,搅拌后再分别依次加入剩余35%。目的在于提高酚醛树脂的浸润程度和石墨的附着效果。3.在第二次分别加入酚醛树脂和石墨后采用中速搅拌,并在加入粉料进行搅拌的最后5min进行高速搅拌。中速搅拌和高速搅拌叮以有效提高混料炉内的温度,有利于树脂的软化,提高粉料及石墨对于骨料的包覆效果。修改混料工艺后的第一次实验(4号砖),对原料进行处理后,混料过程中发现酚醛树脂的浸润效果及石墨的附着情况明显改善,共加入3.5%的酚醛树脂即可压砖成型。对于此混料工艺进行确认实验,与第…次实验效果相同,故可以确认两次加料的混料工艺可以提高粉料及石墨对于骨料的
8、包覆效果。5号砖是在4号砖的基础之上,对骨料进行60°C预热处理,并且降低酚醛树脂使用量至原计划的3%。在混料过程中,虽然降低了酚醛树脂的使用量,但可能由于对骨料进行了预热处理,粉料及右墨的包覆效果没有太大影响,仍可以进行压砖成型。接
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