脱硫增压风机电机油站油泵故障诊断分析与处理

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1、脱硫增压风机电机油站油泵故障诊断分析与处理前言:崇信发电有限责任公司脱硫系统增压风机为上海鼓风机厂生产的RFM8.5-22.4-1型动叶可调轴流式吸风机,风机由风机本体、扩压器、进风室和控制油站组成,每台锅炉配置1台增压机。电机油站型号:XYZ-25;公称压力:0.4M>a;公称流:25L/nhn;容积:0.65伯o关键词:增压风机油泵故障分析设备运行异常现象:增压风机电机油站油泵切换时,启动1B电机油泵后油泵出口母管无压力,1B电机油泵无出力。异常原因分析:解体检查油泵、油泵入口管道及联轴器,均无异常。清洗单向阀,按工作转向手动盘车故障泵,出口有润滑油溢出,并产生大量气泡。据

2、此分析,出现油泵不打油现象,应该为油泵出口到逆止阀处有大量空气,导致逆止阀无法开启,油泵不打油。经过查阅资料发现,该现象在全国电厂中普遍存在。原因为:齿轮油泵安装在油箱液面之上,被螺栓固定在悬架上,位于油箱液面之上的齿轮泵轴封、排气孔有向油泵内部泄漏空气的可能。在泵停运备用后,泵体及管道中的润滑油全部流到油箱中,齿轮泵轴封、排气孔均有可能向泵及出口管道中泄漏空气,油泵启动后,泵出口到逆止阀处憋有大量空气,逆止阀无法顶开,便出现备用泵不打油的现象。处理过程及预防措施:在增压风机运行中,只能采取应急措施,将油泵内气体排出,保证泵正常运行。具体做法为:打开1B电机油泵出口逆止门压盖,

3、取出弹簧,盘动1B油泵电机带动油泵转动将泵体和油管路内的空气排干净后,恢复逆止门,油泵可正常运行。该做法只能作为增压风机运行中的应急处理措施,要彻底解决该问题,需要在增压风机停运时,对其电机油站进行改造。彻底处理方案为:在油泵出口管段加装排气装置及出口联络门,使油泵至单向阀之间的空气在油泵启动后迅速排出,为了防止排空时污染环境,将排气门后管段插入油箱液面之上。具体做法为:在两齿轮泵出口管逆止门前分别加装DMO排气门,门后用屮16不锈钢管道返回油箱;同时为使备用油泵在运行泵出现跳闸时,备用泵能迅速联动建立油压,在两油泵出口逆止门前加装DN10联络门(风机油站改造后系统如下图二所示

4、),增加了设备运行的安全性。X®[X单向吐排空阀AVn-M——XI——L安全阀Xt齿轮泵心图二、风机油站改造后系统1号增压风机电机油站已经改造完成,于2014年07月08日开始运行,目前运行正常,油泵可正常切换(油泵每周三切换一次)。改造完成后,将会彻底消除增压风机电机油站油泵切换时不打压的情况。

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