控制铁口炮泥带潮泥出铁的炉前操作方法

控制铁口炮泥带潮泥出铁的炉前操作方法

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1、不锈钢分公司先进操作法申报表2015年9月29日操作法名称控制铁口炮泥带潮泥出铁的炉前操作方法操作要领、经验概述随着高炉向长寿命、强化冶炼方向的发展以及创建节约、环保型企业的需要,作为高炉出铁口使用的耐火材料-炮泥,不锈钢分公司炼铁厂在材质与质量方面不断地改进和提高,但由于1BF高炉自身固有的缺陷(单铁口,且出铁间隔时间短),导致在持续的材质和质量改进情况下出铁状况没有达到预期的效果,尤其是铁口带潮泥问题一直困扰着我们。为此我们对大量的炉前操作参数进行了分析评估,诣在炉前操作方面寻求突破口,并专门针对评估结果对炉前操作作

2、了进一步优化,实践证明在高炉长寿、降低消耗、保护环境以及减轻炉前劳动强度等方面起到了积极作用。操作要领如下:1、分析异常情况(铁口深度变化、潮泥异常以及渣铁流速和落点的变化等),作出准确判断,切勿过于敏感,急于调整泥量或者打泥压力等参数;2、根据对前几炉铁口深度、打泥量以及出铁落点的变化进行分析判断,如果深度变化在300mm(大于1900mm)以内,泥量稳定在170±10kg,落点无明显变化,泥量和打泥压力以稳定为主,不作调整;如果深度变化在300mm以上,落点明显后移,且波动较大,不管泥量水平多少,增加打泥量,并适当减

3、少打泥速度;3、在调整泥量过程中,不宜幅度过大,应少量多次。增加泥量时,加泥量控制在每次20-30kg范围内,并兼顾打泥速度调节,先大后小(正常水平在3.2L/s,可以在2.5-4L/s范围内调节)。4、对于连续出现的潮泥情况(五炉以上时),进行泥包人为替换,适当的降低泥量,通过渣铁冲刷逐层侵蚀替换,以每次降低铁口深度100-150mm为准,分三次进行,根据测算大约每次压缩泥量10-15kg(下限控制在150kg),待深度下降到1900mm左右时,再增加泥量恢复铁口深度。5、开口时,一旦发现有潮泥现象,立即停止开口操作,

4、利用炉内温度对潮泥进行烘烤,从而减少了由于带大量潮泥出铁而产生扬尘。操作法效果对比从2007年三季度开始对1BF使用了此炉前操作法后,潮泥现象得到明显改善,铁口水温差无异常波动,炉前作业环境也大大提高。图1是1BF2006年开始到现在的一个潮泥率的比较:图106年到08年一季度潮泥率对比另外,随着潮泥率的大幅下降,单炉的潮泥喷射时间以及喷射距离较以前也有很大的改善。图2是2006年到现在各季度喷射时间大于5min、喷射距离大于10m的潮泥(简称深度潮泥)占总潮泥量比例的对比:图206年至08年一季度深度潮泥占总潮泥量比例

5、的对比由图1、2可以看出,由07年三季度开始,这套对于炉前操作方法的应用起到了良好的效果,潮泥情况得到了有效控制,逐步减少,今年一季度降低到22%,创历史最好水平,并且深度潮泥占总潮泥量的比例明显下降(今年一季度只有26.9%)。对减轻炉前工劳动强度以及改善炉前作业环境方面有着重要的意义。另外,潮泥量的大幅下降,铁口工作状况得到改善,铁口深度合格率以及全风堵口率都保持在较高水平,红点、铁口区域水温差波动等异常情况得到很好的抑制。为高炉正常生产打下了良好的基础,也间接的降低了炮泥吨铁单耗。操作法的理论与技术论证出铁口的整体

6、构造如图3所示。铁口由铁口框架、冷却板、砖套、铁口孔道等组成。图3 铁口整体结构剖面示意图1—铁口孔道;2—铁口框架:3—炉皮;4—炉缸冷却壁;5—填充料;6—砖套;   7—砖墙;8—铁口保护板;9—泥套高炉生产时,每昼夜必须从铁口放出大量的铁水和炉渣,铁口区受到高温、机械冲刷和化学侵蚀等一系列的破坏作用,工作条件十分恶劣。所以,高炉生产一段时间后,铁口区的炉底、炉墙都受到严重的侵蚀,仅靠出铁后堵泥形成的泥包和渣皮来维持,见图4。首先,高炉炉缸内的铁水和熔渣不仅本身具有静压力,还受到热风压力和炉料的有效重力的作用,铁口

7、一打开铁水就会以很高的流速从铁口流出来。同时,炉缸内其他部位的铁水和熔渣也会迅速来补充。由于受铁口孔道的限制,在炉内的高压作用下,大量处于运动状态的渣铁在铁口孔道前形成“涡流”,剧烈地冲刷着铁口的泥包。最后把铁口孔道的里端冲刷成喇叭口状。铁口泥包和铁口孔道,出铁时被液态渣铁加热到很高的温度(达1500℃以上)。由于铁口泥导热性差,使铁口孔道表面温度与内部有很大的温差,造成热膨胀程度的不一致,因而产生温差应力,加上有水炮泥中水蒸气的排出,使泥包和孔道产生变形和开裂,严重时使泥包断裂,造成铁口过浅。铁口潮时,在铁水的高温作用

8、下,水分急剧蒸发,产生的巨大压力,会使铁水喷溅,造成铁口状况的恶化。                 图4开炉后生产中铁口的状况    1—炉缸焦炭;2—炉墙渣皮;3—旧堵泥;4—残存的炉墙砖;5—出铁时泥包被渣铁侵蚀变化情况;6—残存的炉底砖;7—新堵泥堵口时新打入的泥在填充铁口孔道的同时,一部分在顶入出铁后残留在

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