2019米脂可研报告(终稿)

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1、米脂可研报告(终稿)  陕西省燃气设计院  陕西绿源天然气有限公司米脂高效液体金属切割气项目  先经吸收塔顶水冷却器冷却至38℃,在吸收塔顶气液分离器进行气液分离,分离后的气体与来自BOG压缩机的部分BOG气体再经吸收塔顶改性氟利昂冷却器再次冷却至20℃,在吸收塔顶气液分离器进行气液分离,分离后的气体再通过吸收塔顶过滤器分离游离水及机械杂质后,气体送入天然气脱水单元,从塔顶气液分离器、吸收塔顶过滤器分离出的液体被收集到凝液收集罐。  从再生塔上部进入的富胺溶液,自上而下经过再生塔填料层,与自下而上的MD

2、EA汽提蒸汽逆流充分接触并进行传热传质,富胺溶液中的二氧化碳气体从富胺溶液中解析出来后,此时溶液称为贫胺溶液。  出再生塔的贫液经过溶液换热器、贫液泵进入贫液冷却器,贫液被冷却到48℃,从吸收塔上部进入。  再沸器的热源来自界区外的导热油。原料气脱水脱苯单元1、等压脱水脱苯  系统三台吸附器、一台再生气加热器、一台再生气水冷却器、一台再生气氨冷却器、一台再生气分离器组成。  三台干燥器中两台为主吸附器,一台为辅助吸附器。吸附器吸附及再生交替进行,再生过程分为加热和冷却两个步骤。  脱水后天然气中:H2O

3、≤1ppm脱苯后天然气中:C6H6≤10ppm2、脱汞  干燥脱水后的天然气经分子筛粉尘过滤器后从塔顶进入脱汞塔,在专用脱汞剂的作用下,将出塔气体中的汞脱除至小于μg/Sm3,再经活性炭粉  46  陕西省燃气设计院  陕西绿源天然气有限公司米脂高效液体金属切割气项目  尘过滤器除尘后,净化天然气送至冷箱。净化气液化单元  经过净化的天然气进入原料气闪蒸气换热器和来自罐区的BOG换热,原料气的温度降到℃,然后从冷箱顶部进入冷剂换热器,该冷剂换热器两个板翅式换热器组成。该换热器为铝质钎焊换热器,位于冷箱内

4、部。冷箱中填充珠光砂以保冷,换热器垂直安装,气体从顶部进入,在流向底部的过程中冷却。低温液体只有在冷剂换热器的底部才会出现,如果遇到暂时停产,液体于重力作用流到冷箱底部,不会流入制冷工艺设计的非低温区域。  流经换热器的天然气先预冷到-70℃,然后出冷箱进入重烃分离器分离出天然气中C5及以上重烃组分,脱除重烃后的天然气再次进入冷箱继续冷却、液化和过冷到-160℃,再经流量调节阀节流降压到10KPa后得到-℃的LNG产品,同时产生部分闪蒸气,闪蒸出的这部分BOG和LNG储罐的BOG及装车产生的BOG一起进

5、入与净化后的天然气换热回收冷量,被加热到5℃的BOG进入BOG压缩机,增压到后一部分进入燃料气系统作为导热油系统的燃料气,另一部分返回系统回收。  从重烃分离器分离的低温重烃进入中亚重烃换热器和从冷剂压缩机段间分液罐来的中压液体冷剂换热,后进入重烃分液罐,气相与增压后的部分再生气一起返回系统回收。  重烃分液罐分离出的液体装槽车外运。冷剂循环系统  混合制冷系统采用闭式循环制冷工艺,冷剂经过压缩、冷却、冷凝、节  47  陕西省燃气设计院  陕西绿源天然气有限公司米脂高效液体金属切割气项目  流气化,然

6、后给天然气液化及自身提供冷量。制冷剂氮气、甲烷、乙烯、丙烷和异戊烷等组成。  从换热器顶部出来的低压冷剂首先进入压缩机入口分液罐进行气液分离,以防止液体进入冷剂压缩机损坏设备。顶部出来的气体进入冷剂压缩机的一级入口,压缩到,分出一小部分高温气体用于液态冷剂的加热,压缩后的冷剂气体经水冷器冷到38℃,然后进入冷剂压缩机级间分液罐进行气液分离,气体进入压缩机二级入口,液体先后进入重烃分离器与重烃分离罐来的重烃换热,后进入换热器冷却。  来自冷剂压缩机段间分液罐的级间冷剂气相在冷剂压缩机的二级被压缩到,经冷却

7、器冷剂压缩机出口冷却器冷到38℃,然后进入压缩机出口分液罐进行气液分离,气体、液体分别进入冷剂换热器。  来自冷剂压缩机出口分液罐的高压冷剂气相自上而下进入冷剂换热器,在冷剂换热器内经预冷、液化、过冷到-160℃从冷箱底部出来。然后经过J-T阀节流降压到。于压力的降低温度随之降到-℃,并且有部分冷剂气化。然后低压低温冷剂又下部重新流入冷剂换热器,向上流动给天然气、高压冷剂、中压冷剂提供冷量。最后温度升为℃从换热器顶部出来,压力为。  来自冷剂压缩机段间分液罐的中压液体冷剂自上而下进入冷剂换热器被冷却到-

8、30℃出冷箱,然后经过J-T阀节流降压到,温度降到-℃,并且有部分冷剂气化。节流后的低压低温冷剂重新流入冷剂换热器,与来自换热器底部的低压冷剂混合后,向上流动给原料气、高压冷剂、中压冷剂高温段提供冷量。  48  陕西省燃气设计院  陕西绿源天然气有限公司米脂高效液体金属切割气项目  从换热器出来的低压冷剂一般在露点以上,因此不存在液体。当出现故障或开工出现液体时,冷剂吸入罐用来保护压缩机,液体不排放,用压缩机出口来的小流量热气加热气化,进

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