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时间:2019-08-12
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1、湘钢3#高炉冰冻期间生产实践3#高炉作业区张宇摘要湘钢在冰冻期间遭受了巨大的损失,3#高炉在这期间听从公司计划安排,不断的焖炉和送风,该篇对这期间焖炉以及炉况恢复生产实践进行总结。关键词冰冻计划安排焖炉送风炉况恢复1引言进入2008年元月末期,南方遭受了百年不遇的冰雪灾害,冰雪天持续时间长,影响极大。在冰雪初期,电力系统受损,公司要求每个高炉做好4天焖炉准备,随时会停产;后期冰雪持续,电力受限制,路面冰冻,道路封锁,湘钢被迫停产,公司为了缓解电力压力,平衡煤气压力,确保生活去煤气压力供应,停止1#、4#高炉生产,2#、3#高炉间断焖炉,确保公司煤气平衡。2休
2、复风方案的制订(1)本次休风方案的制订是按4天焖炉进行制订的。以下是休风料的一些主要参数:1.1铁水成份:[Si]1.5~2.0%,[Fe]93%1.2R:正常料R=1.06全炉R=1.021.3焦比:全炉焦比1.1t/t,正常料焦比0.75t/t,正常料每批加萤石300kg。1.4配料表项目批数焦批(t)焦丁(t)矿批(t)烧结(t)内球(t)澳矿(t)白云石(t)萤石(t)铁量(t)体积(m3)正常料297.50.81811.73.62.700.211771.98空料27.513.50.243.5净焦147.50.2210合计45337.523.2522
3、339.3104.478.32793191025.481.5装入顺序1.6装入顺序装料顺序:14J净+2(J空+3H)+23H正常料配比:矿批:18吨,焦批:7.5吨,焦丁800kg,烧结:65%,球团:20%,奥矿:15%,烧结碱度1.95。(2)送风方案2.1用6个风口送风,开18、19、20、1、2、3风口,S=0.0624m2堵的风口用木塞堵严,严禁吹开。2.2送风风量700m3/min,风速186m/s,顶压40KPa±,压差<80Kpa。2.3送风用全风温操作,不喷煤。2.4送风后原则上不允许二次休风。2.5送风前附焦2批(补压火料的焦炭),负荷
4、调整为3.0,矿批16吨碱度调整为R2=1.05~1.10、装制为αk=43(2)40.5(3)38(3)35.5(2)32.5(1)αj=40.5(2)38(2)35.5(2)32.5(2)11(3)第一次铁后,根据炉缸热化状况,炉温、渣子流动性及风温状况决定调整焦炭负荷。2.6第一次铁后,根据炉缸热化状况及炉况恢复情况,开风口1-2个。以后每次铁开2个风口。(开风口顺序原则:依次打开以铁口为中心相应的风口,不能间隔。初期慢,后期可快些)。3生产实践概要3.1高炉于元月29由于日按4天焖炉方案进行休风,在高炉焖炉了2天左右后,受天气变化的影响,公司有新的计
5、划安排,停1#、4#高炉,要求3#高炉开炉送风,送风后与2#高炉间断送风与焖炉,焖炉24小时送风24小时,保证煤气平衡,不强求产量。高炉送风后,由于焦炭多,休风时间缩短,导致炉温极高,Si数1.5以上,开炉后只是头两次铁渣铁流动性差,炉前劳动强度大,两次铁后,虽然炉温仍然偏高,但流动性变好,劳动强度下降,当班人员就能处理,不再需增加人手帮忙。炉内控制风量与压差,防止悬料,确保炉况顺行,影响煤气平衡。再根据计划安排,逐渐打开几个风口。3.2送风第二天,根据计划安排,进入间断性焖炉与送风期间,在这期间,采取的措施是焖炉一天,由于炉温基础好,休风前都只加J2三批,
6、保证送风后炉温。实际上,每次送风后,炉温1.3左右,且流动性好。这期间,因为只有一座高炉送风,平衡公司煤气用量,炉况顺行是第一要素。但在这期间(2月2日),发生过一次顽固性悬料事故,悬料处理近2个小时才坐下料,此次事故影响恶劣,造成公司煤气几乎瘫痪。3.32月4日,由于天气逐渐好转,冰冻开始缓解,公司重新制定计划,3#高炉送风不再焖炉,要求快速恢复炉况。高炉根据当时实际情况制定了恢复方案如下:一恢复方案1、将煤比恢复到80kgt.fe,理论燃烧温度在2120左右,焦炭负荷加至3.1~3.2,每小时维持7吨媒(6~8吨范围)2、中班19:00~20:00,透
7、开11#风口,风量逐步加至2400,压差控制在135kpa以下。3、中班在23:00~24:00透开10#风口,风量加至2500~2550,压差控制在142kpa以下。4、炉温控制0.5~0.7,如果超过0.8,加焦炭负荷0.1,碱度调整到1.10~1.18,注意铁水中硫含量。1、风温要用全,风温要逐步恢复980度的水平,如果煤气压力低于6kpa,要调度协调。2、炉前保证在1个小时内开口,每次尽量排净渣铁。在风口全开后,使用高强度的炮泥。夜班暂不放渣,待白天再放。值班室要早点联系调度室配罐,防止憋渣铁。二需要协调的问题1、煤气压力要控制7~8kpa,两个炉烧
8、炉要保证8万左右的煤气量。2、要求配2个空罐,保证每
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