持续改进记录

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1、浙江发光橡胶密封件有限公司持续改进项目表编号:第1页共4页ZJFG/QR0203-01A1持续改进项目名称产品生产工艺的改进2现状调查和描述膜片产品按照原始工艺生产时,夹布成型工艺复杂,需要成型设备,效率低,合格率低;预成型工艺效率低;硫化成型产量小,合格率低。具体数据统计如下:1、夹布成型工艺采用冲压成型工艺,需要冲压设备,产量:1000只/小时,报废率2%成本费用0.01/只2、预成型工艺采用手工剪切成型工艺,产量:600块/小时,成本费用0.0067/块。3、硫化成型工艺采用组合模具手动成型,产量36个/小时,报废率1%,成本费用0.

2、1667改进项目提出人:陈君秋(生产制造部)2009年02月20日浙江发光橡胶密封件有限公司持续改进项目表编号:第2页共4页ZJFG/QR0203-01A3改进资源的需求或投入(可能几种方案全部列出):4改进计划目标或效益(几种方案的改进效益全部列出)方案一:1、夹布成型工艺更改为手剪成型:2、胶坯成型更改为预成型机打出工艺3、硫化成型改进组合嵌入模具自动成型方案二:改进目标:1、产量增加至2700只,报废率几乎为零。成本费用0.00192、产量增加至6000块/小时,成本费用0.0024。3、产量增加至80只/小时,报废率降低至0.1%。

3、成本费用0.0750改进项目提出人:陈君秋(生产制造部)5总经理审批:总经理:浙江发光橡胶密封件有限公司持续改进项目表编号:第3页共4页ZJFG/QR0203-01A6成立改进项目小组:组长:王新(技术开发部)组员:马东进、于彪(生产制造部)司丹(质量保障部)唐小军(质量保障部)蔡海军(模具车间)监督员:邹红(行政人事部)7制定改进计划:1.夹布成型工艺改进,(2009年03月20日前完成,由马东进负责)质量保障部同步跟踪验证改进后质量情况(由唐小军负责)2.预成型工艺改进,(2009年03月27日前完成,由于彪、马东进负责),质量保障部同

4、步跟踪验证改进后质量情况(由唐小军负责)3.模具机构改进,(2009年03月30日前完成,由王新、蔡海军负责)质量保障部同步跟踪验证改进后质量情况(由司丹负责)4.总的改进目标的跟踪和验证由周丹红负责。浙江发光橡胶密封件有限公司持续改进项目表编号:第4页共4页ZJFG/QR0203-01A8改进效果验证:8改进效果验证:改进实际投入:无改进实际效果:=改进前成本-改进投入成本-改进后废成本+改进前损失费用-改进后损失费用=(183400-0-79300+2034-183.4)/年=105950.6元/年注:按每年膜片生产量1000000只计

5、算改进负责人/日期:王新/09年04月01日对取得良好效果的改进措施,是否需要扩展到其他产品或过程活动中,如是,填写下表产品或过程名称/编号:引用到其他的类似结构的产品上面改进扩展批准人:王新如果持续改进的扩展引起了文件的更改,按《文件和资料控制程序》执行。

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