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时间:2019-08-01
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1、仅供参考[整理]安全管理文书刮板机更换皮带输送机安全技术措施日期:__________________单位:__________________第1页共12页仅供参考[整理]刮板机更换皮带输送机安全技术措施一、现场概况主洗车间3156现为中煤转载刮板输送机,因刮板机磨损严重且检修周期短,事故频发率高,为适应生产需求,拟将主厂房3156刮板机拆除,更换为尾煤车间845皮带,并重新制作卸料器及各溜槽。二、检修准备1、人员安排(分两班连续检修作业): 甲班(8:00-16:00): 现场负责人:薛晨光 现场安
2、全员:刘永平 参加检修人员:田瑞伟、齐红伟、史克风、晋志刚、任亚栋、史朝刚、郑伟、尹鑫鑫、卫杰、董伟、马敏红乙班(16:00-24:00): 现场负责人:杜绍水 现场安全员:刘晓伟 参加检修人员:董林、周效良、张长江、刘晓伟、刘亚壮、闫鹏、任晓波、杨奇、史世杰.2、工器具准备:叉车一台、氧气乙炔3套、电焊机3台、12"活口扳手4个、24"活口扳手2个,5T吊带2个、1台5T手拉行走小车、线轴、1600mm皮带夹2副、2个5T手拉葫芦、手锤2个、4根1000mm撬棍、铁丝、大锤等。三、
3、检修方法及技术要求1、维持845皮带机技术参数不变:Q=100t/h,B=1200mm,V=1.6m/s,L=44.5m,N=18.5KW.2、3156皮带机安装角度a=1º 3、3156皮带机机尾架滚筒中心距地面安装高度为600mm,机尾丝杠长800mm,机尾卸料滚筒与溜槽中心距为650-750mm。四、检修作业程序及主要工序(1)安装3156皮带机前准备工作:第11页共12页仅供参考[整理]1、拆除尾煤车间845皮带机机头驱动装置、滚筒组件、托辊机架及各类附件,并提前制作一套气缸一字型双刀卸料器,用以满足77
4、0皮带及702皮带分煤需要。2、对周边影响3156皮带机安装的3125/3225、3148/3248滤液管路进行移位改向,并将3148/3248旁路溜槽拆除。3、3156皮带机安装后总宽度由1000mm扩展至1600mm,故在刮板机箱体两侧各延长300mm作为皮带机预埋件的安装地点,然后按照皮带机规格进行放线,穿透楼板,距离3m一个,安装皮带机机架焊接预埋件。4、为保证3156皮带机两侧800mm安全间距,将3156东侧(原3256刮板机位置处)人行扶手进行外移改造,并在其以前焊接支架处铺设花纹板作为人形通道。
5、 5、将原有的下702皮带的楼层板进行扩孔,宽800mm不变,长度由原800mm向702机头方向扩400mm,调整为1200mm,打孔完成后用铁板将其覆盖,防止人员掉落,并提前制作楼层板上方200mm及以下与702皮带机搭接溜槽。 6、用3mm铁板提前制作3156皮带机两侧导向溜槽,并用废旧皮带制作挡煤皮,防止在3156皮带机安装完成后,两侧沿线撒煤。 (2)拆卸3156中煤刮板输送机: 第11页共12页仅供参考[整理]1、在系统停
6、车后,将3156中煤刮板机、相关联设备3125、3225、3148、3248离心机及3132、3232再洗磁尾矿泵停电,并将3156下770皮带、702刮板机闸板关闭、停电。由现场安全员开停电票,电工到主洗车间配电室停电,确认无误后,挂“有人工作,禁止合闸”牌,现场安全员通知集控室将3156刮板、3125、3225、3148、3248离心机、再洗磁尾矿泵、闸板打就地验电,验电结束后,挂现场停电牌,向现场负责人汇报可以进行检修作业。
7、 2、拆除刮板机上层盖板,松开3156机尾丝杠至底部,卸下3156指定位置的传动链两侧刮板固定螺栓及刮煤棒,借助割枪依次卸下3156刮板机上层箱体内刮煤棒、连接环及链条,并拆掉上层人字支撑滑道。3、依次拆掉刮板机箱体内底板处传动链及刮煤棒,在刮板机机尾两侧合适位置处,两侧挂好吊带和手拉葫芦,拉紧葫芦,依次卸下机尾链轮上方压板机机尾链轮总成。4、在3156机头上方钢梁处,安装好手拉行走小车,挂好手拉葫芦,松开3156驱动装置平台底座紧固螺栓并卸下驱动装置与滚筒联轴器,借助手拉行走小车卸下驱
8、动装置总成,再依次卸下机头轮压板及机头链轮总成。5、借助割枪将3156刮板机箱体连接螺栓及连接底板拆掉,使用撬棍松开各箱体,再依次拆掉箱体支架及机头,机尾轮支架。拆除3156下702液压闸板,并用铁板将其溜槽口封闭。6、整理拆卸下来的废旧材料,使用重介天车将各类物件吊运至重介一楼,运回库房,归类放置。(3)安装3156皮带输送机1、安装皮带机机头、机尾架,并对各底座支架进
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