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时间:2019-07-29
《600MW超临界锅炉尾部烟道烟气温度挡板改进及控制优化》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、600MW超临界锅炉尾部烟道烟气温度挡板改进及控制优化一、概况华能太仓电厂二期2×600MW机组锅炉为东方锅炉厂生产的DG1900型超临界锅炉,低温再热器、低温过热器的烟气挡板采用的是东锅引进CE型挡板,烟温调节挡板布置于尾部烟道,烟温挡板在低温过热器和低温再热器侧均布置有32块挡板,分别由2组执行机构进行控制调节烟温烟温挡板,作为再热器汽温的主要调节手段,该挡板自机组2006年投产后经常出现卡涩现象,由于原有的设计不合理,采用一个烟温调节挡板控制一仓挡板的开关,挡板处于高温工况下工作,尾部粉灰比较多,容易积灰造成挡板卡涩,检修时进行清灰,因密封盒在烟道内部,无法彻底处理,效果不明显
2、。为增加动作力矩,低温过热器和低温再热器每仓挡板增加2个烟温调节挡板,共计增加4只,有一定的效果,使用一段时间后再次出现经常卡涩的情况,经多次检修、调整仍不能彻底消除卡涩缺陷。运行期间低过、低再多块挡板因卡涩无法投用,烟气调温挡板无法正常投用,导致再热蒸汽温度无法有效控制,需喷入更多的再热减温水,以达到控制再热汽温的效果,同时增加排烟温度,严重影响锅炉运行经济性,另外容易造成受热面超温,直接影响到炉管寿命,锅炉安全可靠性大大减低。再热汽温控制采用烟气挡板+喷水减温的调节方式,设计为在正常工况下采用再热/过热烟气挡板调节再热汽温,而在紧急情况下采用再热减温水调节。但由于大型超临界机组的
3、再热汽温控制对象存在非常明显的大滞后特性,机组原有DCS中基于经典PID设计的再热汽温控制系统无法适应控制要求,在烟气挡板动作正常的情况下,也一直无法投入自动,只能投入喷水减温自动调节再热汽温,再热减温水量大,机组运行效率受到明显影响。一、烟气挡板改造针对烟温挡板卡涩的情况,华能太仓电厂在机组检修时进行了认真的检查,总结出烟温挡板卡涩的原因并进行分析,制定相应的方案对烟温挡板进行了改进。烟温挡板卡涩的主要原因:1.原烟温挡板设计结构存在不合理的部分,连杆数量较多,长期处于高温烟气中运行,门轴和连杆容易发生变形造成机械卡涩;2.原烟温挡板轴承采用内置轴承,为滚动轴承,门轴传热对滚动轴承
4、影响较大,易造成滚动轴承内外圈抱死,滚动轴承即使不抱死,润滑油干枯后成为无润滑的滑动轴承阻力矩也将增大5倍以上,轴承外部用盘根密封,一旦密封不佳,轴承内部容易进灰增加摩擦力造成卡涩;3.挡板输入轴刚性不足,挡板输入轴较长,支撑点距离执行器较远,为增加支撑改善门轴刚性,在保温层外增加临时挡块,风门动作时门轴与临时挡块摩擦,阻力矩也增大;4.由于挡板长期处于高温烟气工况下工作,底部导向的工字钢受热发生变形,部分工字钢拱起顶住挡板导致卡涩。烟温挡板改进:1.将原有的烟温挡板拆除取消,采用改进型的烟温挡板。轴承进行改进,轴承由原来的内置式改为外置式,避免轴承进灰,取消内置轴承,后轴承改为轴环
5、,无轴端密封,所有连杆及轴封全部放在烟道外部,与烟道隔离,驱动轴数量比未改进前减少,连杆也相应减少;1.出轴方向改进,将原设计出轴方向由炉前后出轴改为炉左右出轴,轴的数量减少,连杆也相应减少,叶片重量减轻,后轴承改为轴环,所有轴孔保持同心度,轴孔与外界密封采用耐高温密封材料进行密封;2.叶片进行改进,叶片为平板式,一次冲压成型,表面光滑不易积灰,沿叶片长度方向每隔一段距离增设一道加强梁,叶片的重量轻,驱动轴数量少,相应摩擦力减小,开启力矩小,结构紧凑合理不易卡涩。一、再热汽温优化控制为满足集团公司提出的越来越高的节能减排要求,厂里要求运行人员尽可能的减小再热减温水量,这使得#3、#4
6、机组的运行人员只能将再热减温的自动控制全部解除,完全以手动的方式进行调节,从SIS统计数据看,在这一运行方式下,再热减温水量虽然有了较明显的改善,但也带来了如下弊端:1.运行人员操作负担极大:由于再热汽温相当难控制,在由手动控制又要求尽可能不用减温水时,操作难度很大;目前#3、#4机组当再热汽温手动控制时,基本需要1名运行人员全职负责。1.再热平均温度有所降低:由于再热汽温控制有相当的难度,又要求尽可能不用减温水,运行人员在操作时会不自觉的采用保守方式,将汽温的平均温度压的较低。此时虽然减温水量下了,但再热平均温度下降,同样影响机组运行效率。2.再热汽温波动幅度大,超温情况较严重:由
7、于采用烟气挡板控制时再热汽温的大滞后特性明显,造成运行人员难以将汽温控制的很平稳。实际汽温经常出现15℃~20℃的波动,根据SIS统计数据,每月超温(>579℃)时间也有明显上升。再热汽温控制的难点,关键在于其被控对象的大滞后特性,根据现场试验,“烟气挡板——再热器出口温度对象”的纯延迟时间达7~8分钟,整个响应过程达30分钟,滞后性达到“过热汽温对象”(通常认为是火电机组控制中的标准大滞后对象)的3~4倍。而目前DCS经典控制策略采用的串级PID方案在应
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