粉仓温度高技术分析报告

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1、粉仓自燃技术分析报告问题提出:2012年7月上旬,我分厂Ⅱ期锅炉皮带廊地面温度高达70℃以上,并有升高发展趋势,严重影响着皮带廊、粉仓运行安全,根据领导要求,我们成立攻关技术组,对此问题进行专题解决。目的及意义:皮带廊温度高主要是由于粉仓自燃引起的,如果控制措施不得力,导致的后果可能是:①地面楼板烧塌容易引发安全事故;②煤粉自燃烧坏粉仓,无效煤粉进入炉膛,容易导致锅炉燃烧分配不均导致灭火;③发生粉仓爆炸。在锅炉专业运行规程中明确规定粉仓温度不允许超过90℃,超过时应进行降粉。本小组的工作任务是,找出粉仓温度高的关键原因,采取针对性措

2、施,提出粉仓的应急管理预案。原因分析:通常粉仓温度高的可能原因有:第一:煤粉仓结构原因。由于原粉仓内壁面角度和内锥体角度太小,使仓壁及内锥体易积粉,遇上仓内温度高时,积粉便会自燃。9s5P7]"L"P#E,S,C#第二:粉仓吸潮管操作不到位。按规程规定:制粉系统运行时煤粉仓吸潮阀必须开启,制粉系统停运时吸潮阀应关闭。该开的吸潮阀不开,不但潮气不能吸出,粉仓内的负压也很难建立和保证。该关的吸潮阀不关,增加了粉仓的漏风,为粉仓内可燃气体和煤粉混合物爆燃提供了必要条件。特别是当制粉系统频繁启停时,各吸潮阀不能按规定及时开启和关闭,就会加剧

3、粉温的升高。第三:锁气器失去作用。细粉分离器下部有2道锁气器,它的作用一是防止漏风,二是在制粉系统爆炸后防止火源进入粉仓。如果只剩1道锁气器起作用,则会容易引起粉仓起火。第四:换向档板问题。在每台制粉系统的木屑分离器下方,设有一只手动换向档板。其作用是把细粉分离器下来的煤粉切换到粉仓,当制粉系统停止运行时应使档板关闭粉仓一侧,以防止空气进入粉仓。第五:粉仓保温不到位,造成内壁结露形成积粉。第六:粉仓本身存在漏风点,导致空气过量进入。现场调研及问题查处:我们对现场磨机出口温度、粉仓测点温度、吸潮管温度、地面楼板温度等进行了详细跟踪,分

4、析认为:粉仓漏风和存在积粉是造成粉仓自燃的主要原因。由于粉仓结构固有特性,此处积粉往往比较多,粉仓漏风问题不可消除,但可以通过系列措施减少漏风。应急措施:第一:搭设临时支架,采用敲击打方式在降粉过程中对仓壁进行清理。第二:监督磨机出口温度不超规程规定80℃。第三:调整吸潮阀,实现粉仓微负压运行。巩固措施:第一:利用大修机会对粉仓容易积粉部位进行导流处理,粉仓进行补漏。第二:坚持锅炉定期降粉工作制度,防止煤粉长时间在仓内存留。第三:出现断煤情况时,按规程规定停用制粉系统,热风门及时关闭。第四:确定吸潮阀开度,维持粉仓微负压运行。第五:

5、控制好磨煤机出口温度,防止含水分过大的煤粉进入粉仓。第六:临时停炉,做到密封粉仓,防止自燃。

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