煤泥干燥系统存在问题及治理方案

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1、会议纪要时间:2012年10月12日   地点:办公楼五楼会议室主持人:刘炳尉 记录人:赵建刚参加人员:唐山天和科技开发公司董事长姜喜瑞、现场人王成国、王玉生、田振林、梁义、周波、徐明会议内容:煤泥干燥系统存在问题治理会议纪要2012年10月12日11时30分,经营副经理刘炳尉在公司办公楼五楼会议室主持召开了办公会议,落实煤泥干燥系统运行过程中存在的13项问题,已解决4项,对未解决的9项进行分析治理,落实责任人及整改日期,纪要如下。一、存在问题及最佳解决方案1、煤泥入料刮板机缓冲仓下料困难,现场需人工铲料并加清水冲料,清水添加量为40kg/h。治理方案:将缓冲仓前

2、侧直板更改为斜板,缓解下料堵塞现象,达到设计处理量。但无法实现均匀给料,造成实际控制参数的调整频繁。2、北侧旋风除尘器工作效率低,星型卸料器上部缓冲灰斗易堵塞。治理方案:天和公司将设计并免费制作重圈代替星型卸料器,计划于10月26日前发送到我公司。3、5月29日,煤泥干燥系统正常运转时,所有设备瞬时停止运转,集中控制无法开启设备,只能就地启动,当日上述情况连续出现4次。治理方案:天和公司认为是设备过载造成上述情况,将落实配电系统设置参数,若再次出现上述情况,则根据天和公司说明,据实际生产能力对配电系统参数进行安全设置。4、燃煤炉烟道阀门在显示关闭状态时仍存在150

3、mm缝隙,后经我公司调整,现仍存在20mm缝隙,并且阀门主体铁板出现裂纹。治理方案:因现阶段不影响生产,天和公司计划于10月26日前将免费提供备用烟道阀门,并根据闸板材质的热膨胀系数及安装标准规范,调整缝隙宽度。5、防爆板易损坏造成引风机风流短路,防爆板处未设计检查口及检查楼梯、平台。治理方案:我公司土建工程部周波负责组织施工,计划于10月26日前治理完成。6、热风炉环砌支撑处掉砖32块。治理方案:此问题为砖体热胀冷缩造成松动、内鼓、脱落。经入内检查,对结构无影响,且在今后生产中使用,无安全隐患,且复砌后会再次掉落。计划待炉体大修时一起恢复。7、热风炉前拱底梁下2

4、00mm方梁现脱落20mm。治理方案:前拱底梁下200mm方梁现脱落20mm为正常老化,虽见钢筋但无危害,由于此梁不是承重梁,是提升煤闸板的防护挡梁,若完全老化脱落,造成闸板损坏或变形,天和公司将免费提供闸板。8、热风炉底拱34环前第一环发现断砖9块,目前尚无脱落现象。治理方案:计划在更换星型卸料器及安装防爆板检查平台时,对此问题进行治理。方案①需准备T-19梯形砖24块、T-3平砖10块、胶泥2袋及模具,进行重砌,完成后可直接生产;方案②用高铝浇注料浇灌成型,可72小时后生产,此方案稳定性好。8、钢结构厂房需重新刷漆。治理方案:由我公司周波负责,于10月26日前

5、完成。二、治理完成问题1、吨煤球燃煤消耗量高出设计标准。治理方案:现湿煤泥可正常入料,实际煤耗量已有所降低。2、系统运行一段时间后,引风机进风管弯头处存有大量湿煤泥,每天都必须清理。治理方案:造成该问题的主要原因是防爆板失效与员工操作不熟练造成起尘,防爆板已经恢复,天和公司技术人员对员工操作进行了重新培训,需进一步观察实际效果。3、引风机叶轮处存在煤泥积聚的现象,而排料口直径为DN15,无法顺利将积聚煤泥排出。治理方案:我公司于9月22日更换为DN100排料口,现场得到天和公司技术人员的认可,此问题得到解决。4、螺旋倒料器前端变形严重、整体开焊严重。治理方案:经现

6、场检查,变形处暂不影响使用;开焊处需用506焊条及锰钢加固,我公司于10月7日处理完毕。以上问题,未治理完成的,相关责任人需根据整改时间按计划完成,务必于10月26日全部治理完成,10月28日则报集团公司进行验收。二○一二年十月十二日

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