欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:38352030
大小:47.00 KB
页数:5页
时间:2019-06-10
《改性环氧树脂注浆液(砂浆)胶泥堵漏补强》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、改性环氧树脂注浆液(砂浆)胶泥堵漏补强 工程案例:某水力电站 ××裂缝的改性环氧树脂修补工艺 一、概 况该水力发电站位于丘陵地区境内,为混凝土坝后式隧洞引水电站,总装机容量为9200千瓦(三台),最大水头50米,最大引用水流量为36米3/秒。发电引水道系统由混凝土主体结构、隧洞、出口弯管、三岔管组成,全长246.l米,隧洞内径3.5米,衬砌厚0.6米,主岔管内径3.5米,支管内径2.0米,壁厚l.25米,混凝土设计强度均为150标号。该水力发电站建成后隧洞充水发电,运行三年后,一次检查中发现,隧洞进口50米长和隧道出口弯管段出现混凝土裂缝。从而导致洞内水压力升
2、高,漏水较为严重;汇集于电缆夹层的漏水量在高水位时达380毫升/秒,一般水位时为190毫升/秒;在升压站地面还有几股小的射流和—些湿润区。仃机进行检查,发现混凝土裂缝增加,纵横向裂缝计62条,总长385米(其中纵向裂缝28条,长250米,环向裂缝34条,长135,裂缝深度未测)。出口混凝土斜坡管段出现冲槽一条,混凝土蜂窝状92处,特别是进口段50米和出口弯管、三岔管裂缝较为严重,散渗点较多,直接影响水电站的安全运行。经过工程技术人员的研究,决定对混凝土裂缝分两个阶段,采用环氧树脂砂浆修补工艺方法进行修补补强处理。第一阶段为环氧树脂修补试验阶段,重点修补补强处理隧洞进口段
3、和隧洞出口至三岔管段的裂缝,有裂缝7条,冲槽一条,蜂窝状49处,共计66米2。通过试验性修补处理,效果显著,汇集在电缆夹层的漏水量由原来190毫升/秒,减少到2毫升/秒,降低了98.8%,升压站散渗点和湿润区也明显减少。第二阶段是在总结上一次环氧树脂修补补强的基础上,对混凝土隧洞余下的裂缝和三岔管进行全面修补,总修补面积达386米2。隧洞经发电运行表明,用环氧树脂修补补强效果很好,原汇集电缆夹层的漏水断流,升压站地面的一些湿润区也消失了。现将采用环氧树脂砂浆修补补强的有关技术和施工作业工艺方法,作一简要介绍。二,改性环氧树脂加固修补的施工方法 (一)修补方案的选定1
4、,混凝土三岔管与主管联结段为修补的重点。除了防渗要求外,还要使洞身强度得以改善。计划拟定粘贴三层环氧树脂玻璃纤维布,作全面补强。2, 原来收缩缝个别渗水部位重新复盖环氧树脂砂浆,加压支撑固化后,再用环氧树脂水泥砂浆抹平。对较规则的环向裂缝,凿槽打毛,灌注弹性环氧树脂,作伸缩缝处理。3,对不规则的裂缝,先在裂缝两端各凿一止裂孔,孔深约为管壁厚的1/15~1/12,宽约5~6厘米,槽形为漏斗形。其目的是为了防止裂缝继续延伸。然后沿裂缝开出宽3—5厘米,深3厘米的V形槽,再用环氧树脂砂浆修补补强处理。4,对渗水点的修补处理采取两个办法:一是凿槽清洗后,立即用水下环氧树脂砂浆修
5、补;二是先将一定范围内的渗水集中,用导管引出,待周围环氧树脂砂浆固化后,扎紧导管,然后,用快速固化环氧树脂胶泥封堵并加玻璃纤维布扎紧增强。(二)环氧树脂修补配方1, 粘贴玻璃丝布的环氧树脂胶液配方:KN-560低粘度环氧树脂 100份(重量份)KN--052反应型增韧剂 10份KN-400偶联化硅微粉 50份KN-810水性固化剂 50份2, 环氧树脂砂浆配方:KN-560低粘度环氧树脂 100
6、份(重量份)KN-810反应型增韧剂 10份KN-810水性固化剂 30份石英砂:水泥=2:1(混匀) 300~500份3, 3, 水下环氧树脂砂浆配方:KN---560低粘度环氧树脂 100份(重量份)LDY-052反应型增韧剂 10份KH-560硅烷偶联剂 1.8份KN---810水性固化剂 50份中颗粒
7、石英砂:滑石粉=5:3(混匀) 300~500份4, 4, 弹性环氧树脂嵌缝胶配方KN---020聚氨酯环氧树脂 100份(重量份)KN---400偶联化硅微粉 100份KN---810水性固化剂 35份(三),改性环氧树脂修补施工工程序1,填料、玻璃纤维布、碳纤维的处理: 各类填料要求干净、干燥,颗粒大小均匀。优质水泥,滑石粉宜晒干密封贮存。先将各种填料按配方比例拌匀后备用。施工证明,将石英与滑石粉、重晶石粉、防
此文档下载收益归作者所有