气田含醇污水处理工艺优化

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1、第27卷第5期天然气工业加工利用与安全环保靖边气田含醇污水处理工艺优化1,22222刘峰杨恒远刘波赵俊芳王晓华(1.西安石油大学2.中国石油长庆油田公司第一采气厂)刘峰等.靖边气田含醇污水处理工艺优化.天然气工业,2007,27(5):124‐125.摘要随着陕北靖边气田的不断开发,气井产水量逐年增加,在对气井加注甲醇过程中,气田含醇污水量增大、含醇浓度偏离设计值,同时气田污水具有很强的结垢、腐蚀倾向,影响了甲醇回收装置的稳定运行。为此,从优化含醇污水处理工艺的角度出发,通过采取对高产水井污水分排分储、预处理工艺及操作参数优化、甲醇回收装置参数优化运行试验等措施,减少了含醇

2、污水产量,改善了预处理效果,提高了甲醇回收装置运行效率和产品甲醇质量,保证了目前的含醇污水处理能够满足气田发展的需要。主题词醇污水预处理工艺最优化靖边气田产中无需加注甲醇,这些气井分布在7个作业区、16一、含醇污水处理装置运行现状个集气站,在集气站对气井污水进行分离后,不具备1.运行现状及存在问题实现污水分开储存的条件,致使不含醇污水进入含靖边气田采用高压集气、集中注醇、含醇污水集醇污水系统,最终导致含醇污水量大,处理装置超负中处理等工艺技术。自气田大规模开发以来,产水荷运行,含醇浓度偏离设计值。井数随着气田的开发逐年增加,单井产水量有所提(2)针对含醇污水处理装置出现的结

3、垢、腐蚀、高,污水成分也发生了一定变化主要存在如下问题。产品甲醇浓度不达标的现象,我们在装置运行现场(1)甲醇回收装置超负荷运行。2004年冬季对进行检查、试验、分析后发现。3各净化厂含醇污水的接收量、处理量进行了统计,1)现场有3个700m原料污水罐,一个自然沉2004年冬季第一净化厂日平均接收污水量超过装置降罐,两个为加药后的沉降罐和处理罐,在日来水量设计处理能力的2%,第二净化厂超过26%,装置处大的情况下,沉降罐沉降时间不能保证,沉降效果不于超负荷运行状态。好,影响后续装置的平稳运行。(2)污水含醇浓度偏离设计值。由于受到环境2)现场加药机泵性能不佳,泵芯中过流做功

4、部温度、气井配产等因素的影响,靖边气田含醇污水浓件为有机材质,损坏率高,影响正常加药。度变化比较明显。2005年其含醇浓度随季节变化明3)化验室对净化厂含醇污水水质进行了分析,显,全年气温最高峰6~10月,污水含醇量普遍较并与2000年数据进行对比后发现,具有较强腐蚀倾-2-3-低;第一净化厂9月污水含醇量1.24%,为全年最低向的Cl、SO4、HCO仍然大量存在,含量与点,偏离了精馏装置设计值15%的要求。2000年基本相当,污水的腐蚀特性没有明显改变;值(3)设备腐蚀、结垢现象明显。甲醇回收装置在得注意的是此次化验发现污水中还含有大量能加速2+2+运行中换热器、精馏塔等

5、设备容易腐蚀、结垢,尤其装置结垢的Sr、Ba,继续沿用2000年加药操作3是第一净化厂2000年增设的100m/d精馏塔塔盘规程已经不能满足处理现有水质的要求。附件腐蚀已达五级腐蚀,按安全要求已不能使用。4)现场运行中发现,缓蚀阻垢剂加药流程为单(4)产品甲醇浓度不达标,装置处理负荷增加。台计量泵同时向两座塔压不同的精馏塔加药,两塔#第一净化厂2004年冬季产品甲醇浓度平均约75%,操作压力不同,其中压力高的2精馏塔加药量不能##不合格甲醇需要返罐处理,增加了装置处理负荷。满足要求,因此2精馏塔结垢、堵塞频率比1精馏2.原因分析塔高。(1)据统计,气田有23口高产水气井在冬

6、季生5)结垢、腐蚀是影响精馏塔运行的主要因素,但作者简介:刘峰,1971年生,硕士研究生;1994年毕业于原西南石油学院天然气加工专业;现任长庆油田公司第一采气厂副总工程师。地址:(718500)陕西靖边基地第一采气厂。电话:13892285808。E‐mail:lf_cq@petrochina.com.cn·1·加工利用与安全环保天然气工业2007年5月部分操作参数也影响了精馏塔的平稳运行,如进料水加药后沉降时间。温度、回流量不能控制到位等。2)对NaOH、H2O2、2B、缓蚀阻垢剂加药泵重新选型,更换为性能优良的米顿罗计量加药泵。二、工艺优化思路及整改措施3)调整预处理

7、加药量。2005年对净化厂含醇污1.工艺优化思路水预处理加药进行了室内试验,确定各净化厂每立(1)高产水井实现分排分储,降低含醇污水量,方米含醇污水的最佳加药量,修改了净化厂的加药提高含醇污水浓度。操作规程。(2)优化预处理工艺及操作参数,提高预处理运4)将第一净化厂原有缓蚀阻垢剂加药流程改造行效果。为两套独立的加药系统,实现两台缓蚀阻垢剂的分(3)开展精馏装置优化参数运行试验,提高产品开加入。甲醇浓度,降低生产运行成本。(4)甲醇回收单元部分设备及操作参数优化。2.工艺优化及整改措施32005年10~11月,在第

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