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1、第45卷第8期中国电力Vol.45,No.8发电2012年8月中国电力ELECTRICPOWERAug第.204152卷某电厂仪用压缩空气带水原因分析及对策聂鹏飞121111,高志,张宏宇,王洋,马杰,张金生(1.河北大唐国际王滩发电有限责任公司,河北唐山063611;2.唐山学院,河北唐山063620)摘要:某电厂脱硫系统仪用压缩空气带水严重,直接影响脱硫设备、仪表的运行和使用效果。分析其主要原因为:压缩空气中液态水含量超标,油水分离器和除油过滤器等疏水不畅,浮球式自动排水器堵塞,空气压缩机排气温度高
2、,干燥器运行操作设置不合理等。为此,采取了一系列改进措施:(1)将储气罐后置改为前置;(2)调整干燥器运行设置,将干燥剂由活性氧化铝改为分子筛+活性氧化铝(混装);(3)改善空气压缩机房通风条件;(4)增加电子自动排水器等。改造后效果明显,压缩空气露点温度由原来的-3℃降至-35℃,压缩空气中水分减少约93%。关键词:电厂;脱硫系统;仪用压缩空气;水分;吸附剂中图分类号:TM621;TH41文献标志码:B文章编号:1004-9649(2012)08-0052-040引言华北某海滨电厂2×600MW机组湿
3、法脱硫系统广泛使用气动控制阀等气动部件,终端用气点在300个以上,其压缩空气系统采用的是目前典型设计的电厂压缩空气系统。脱硫装置自2006年投运以来,一直深受仪用压缩空气带水问题的困扰,气动控制阀电磁阀、气缸等部件故障频繁,尤其在冬季-20℃左右的环境温度下,压缩空气冷凝水量大图1某电厂脱硫压缩空气系统流程大增加,压缩空气表管路及压缩空气主管道结冰现Fig.1Compressedairsystemfordesulphurization象经常发生,气源时断时续,造成室外气动控制系inapowerplant
4、统基本陷于瘫痪状态,严重影响脱硫设备、仪表等运行和使用效果。该无热再生式干燥器的工艺流程如图2所示。以A塔干燥、B塔再生为例:压缩空气通过进气阀1压缩空气系统及设备简介IA进入吸附塔A,空气被干燥。干燥后的空气经止回阀CA到达出口,其中的一部分空气作为再生气某电厂脱硫压缩空气系统设置2台螺杆式微在到达出口前从气流中分出,经再生气节流孔板油空压机,冷却方式为空冷,1用1备,工作压力RV的流量控制,减压到接近大气压,然后流入吸附0.7MPa33塔B。吸附塔B内存有上半个周期吸附下来的水,额定气量26m/mi
5、n,用气量20m/min,每台空气压缩机(空压机)对应1套无热再生式干燥分,再生气带走这些水分并经再生阀RB和消声器吸附装置。其系统流程如图1所示。空压机产出的MF排空。压缩空气首先经过油水分离器和油过滤器进行初1个循环周期内,每个吸附塔都经过3个阶级气液分离,然后进入吸附式干燥器,再经尘过滤段:吸附—再生—充压。进气阀和再生阀的动作程器过滤后进入储气罐,最终进入各个用气点。序由逻辑控制器进行控制。吸附式干燥器的处理能无热再生式干燥器是根据变压吸附的原理,利力与空气和吸附剂接触时间以及吸附剂的数量有用自
6、热(无需外部热源)再生的方法对压缩空气进关,处理效果则随压缩空气的进气温度、湿度和空行吸附干燥的除湿净化装置,设计参数如表1所示。气流速的增加而降低。收稿日期:2012-03-05作者简介:聂鹏飞(1983—),男,河南新乡人,工程师,主要从事火电厂脱硫技术监督与设备点检。E-mail:daniao433@163.com52第8期聂鹏飞等:某电厂仪用压缩空气带水原因分析及对策发电表1某电厂无热再生式干燥器设计参数2.2空压机排气温度高Tab.1Designparametersofnon-heatedre
7、generation(1)润滑油冷却系统不佳。风冷式空压机采用dryerinapowerplant板翅式油冷却器,压缩机产生的绝大部分热量由润滑油带走,并在油冷却器中通过风扇强制对流的方项目数值/内容入口温度/℃≤40式传递给环境。如果发生缺油、冷却器堵塞等情况,环境温度/℃≤40就会影响冷却效果,使空压机排气温度过高,超出吸附剂活性氧化铝设计要求。空压机后冷却器采用自然吸风冷却,面压力露点/℃-20~-40板常被打开,由于空压机进风方向的改变,后冷却再生耗气量/%12~15器经常失效。控制方式全电子可
8、编程序时间控制(2)环境温度高。空压机安装在相对密闭的厂进气油质量浓度/(mg·m-3)≤0.1房内,经过油冷却器后的热空气通过风扇直接排工作压力/MPa0.40~0.98入周围环境,但由于空压机的吸气口与排气口相邻,导致部分热空气排出后即被重新吸入,致使压缩空气的排气温度一直居高不下,夏季最高可达60℃。空压机排气温度高于设计值,致使干燥器的除湿效果降低。此外,高温下压缩空气中的水分多以气态水形式存在,压缩空气在进入各用气点的过程中逐渐散
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