电除尘线路板维修经验交流

电除尘线路板维修经验交流

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1、电除尘线路板维修经验交流(一)、电除尘原理当电除尘器阳极(集尘极)与阴极(放电极)与直流电源接通后,形成一电场。随着电场电压的升高,两极间的电场强度逐渐变大。当两极间的电压增大到某一电压时,两极之间达到火花放电引起电晕,将两极间的空气电离成正离子和负离子。正负离子在电场力作用下移向电极,在此过程中与从两极电场中通过的尘粒碰撞粘附,使尘粒荷电尘粒在电场力的作用下被捕集到两极上,尘粒把自身的电荷释放后,就向下跌入灰斗中。但在两极上还会粘附一些灰垢,如粘附过多,就会影响除尘效率,因此,需用振打装置定期振打

2、将灰垢清除。(二)、故障现象无法升压,一、二次电流均为零。(三)、维修线路板简介:该线路板共设置3个单片机分别是:ST一片;ZPSD一片;ATEL一片,3片单片机共同协作完成预设功能,其中;ZPSD单片机作为主CPU负责实现数据运算和控制功能,ST单片机负责面板和控制板信息传输和解码,ATEL单片机负责现场数据采集和传输。线路板主要特点是:大量采用PLCC封装芯片,同时采用3片单片机协同运行,单片机之间采用硬接线数据通讯传输,大量采用光电隔离芯片以保证数据免受干扰,大量采用数字逻辑芯片。维修过程:1

3、、由于无法升压首先判断排出程序能否正常运行,主单片机是否正常工作?------检测方法:测量芯片电压是否为-4.5---5.0V,晶振是否正常工作?------经过测量芯片电压正常,通过替换晶振后,系统仍然无法工作。为落实单片机工作是否正常,采用编程仪器测试,证实程序正常。2、检测输出线路。输出线路主要芯片:HD74ls14(数字逻辑芯片)、TLP521-4光耦芯片(线路板IC16)、ULE2004数据缓存器。通过检测输入电压和输出电压波形,初步判断上述芯片正常工作,为进一步确定,购买新的芯片进行一

4、一替换,系统仍不能工作。3、驱动三极管驱动三极管为BD137达林顿NPN管,该芯片为焊接,无法进行简单替换,通过现场测量,各管角参数,初步证实该三极管有可能击穿。4、从深圳某电子公司购得BD137芯片,通过更换试验,以及上电测量电压,证实基本正常。5、通过投入电厂,现场试验后,系统正常工作,投入运行。(四)、所需材料三极管:BD137PH1个(重要)达林顿驱动管晶振:11.05922个光耦:TLP521-45个逻辑器件:HD74ls145个二极管:IN40046个15W电烙铁焊锡丝一盘松香焊锡膏一盘

5、(五)、总结电除尘控制系统是我厂重要运行部分,首先为了预防万一,建议备用一套线路板;另外,操作过程中(升、降压过程中)应缓慢升降电压,防止由于快速动作造成芯片损坏,同时由于芯片质量问题,估计在将来仍存在损坏的可能。正常的操作程序和稳定的供电电压,以及良好的散热是电子控制产品稳定运行的关键。

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