冷轧平整机组恒延伸率控制系统及应用

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时间:2019-05-24

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1、冷轧平整机组恒延伸率控制系统及应用罗永忠 徐立无  摘要:介绍了攀钢冷轧厂平整机组采用的新技术--恒延伸率控制系统,对该系统在生产中出现的问题进行了分析,并提出了相应的改进措施.  关键词:平整机;延伸率;控制IntroductiononfixedelongationcontrolsystemofcoldrollingskinpassmillLUOYong-zhong,XULi-wu(ColdRollingPlant,PanzhihuaIron&Steel(Group)Co.,Panzhihua617022,China)  Abstract:Theadvance

2、dtechnologyoffixedelongationcontrolofcoldrollingskinpassmillappliedbyPanzhihuaIronandSteelCo.isintroduced.Theproblemsappearinginapplicationareanalyzed,andtherelativeresolutionmethodsareputforward.  Keywords:skinpassmill;elongationrate;control.1 前言  攀钢冷轧厂平整工序采用单机架四辊平整机。机组采用了德国MDS公司的新技

3、术,装备采用ABB公司的MASTER基础自动化控制系统,其中恒延伸率控制系统是国际上先进和成熟的技术,是平整机的核心技术。2 平整延伸率的确定  由于平整压缩比很小,因此用与压下量成正比的带钢长度变化,即延伸率来表示变形程度:(1)式中,r为平整延伸率;Lex、Len分别为出、入口带钢长度。  延伸率确定正确与否关系到成品带钢的表面质量和各项性能。采用正确的延伸率可以消除深冲带钢再结晶退火后形成的屈服平台。3 延伸率的控制影响  延伸率的主要参数是带钢张力和轧制力。攀钢冷轧厂平整机采用的是恒张力、变轧制力方式,恒延伸率自动控制装置借助于测量与带钢速度一致的机架入

4、、出口上张力辊的转速差来实现,其原理框图见图1。图1 恒延伸率控制原理框图  2个增量脉冲发生器分别安装在机架入、出口上张力辊的辊颈上,其输出被连接到MP200柜中的脉冲计数器板(DSDP170)的2个通道,计数器板根据采样率设定点N监视入口侧脉冲数,当其达到规定值N,出口侧的计数内容作为测量值传送到缓冲存贮区作进一步计算,随后又开始下一轮新的测量周期。  根据已知张力辊径的周长和每转脉冲数,从DSDP170板来的2个脉冲数被转换成入、出口长度:  所以实际延伸率ract为:(2)式中,Len、Lex为入、出口带钢长度;Cen、Cex为入、出口脉冲数;Den、D

5、ex为入、出张力辊直径;Pen、Pex为入、出口测量辊每转脉冲数。  通过延伸率实际值与预设定值逻辑联接,形成控制差分,可得到轧制力修正值。  根据质量流量恒定定律:henLen=hexLex=(hen-Δhact)(Len+ΔL)(3)  由(1)、(3)式可得  同理:式中,hen、hex为入、出口带钢厚度;Len、Lex为入、出口带钢长度;Δhact为实际带钢厚度减少量,ΔLact为实际带钢长度增加量,Δhref为带钢厚度减少量预设值;ΔLref为带钢长度增加量预测值。由Δh=Δhref-Δhact得出(4)式中,ΔF为轧制力修正值;Cm为材料刚度;rac

6、t、rref分别为实际及预设定延伸率。  材料刚度Cm通过低通滤波器处理,延伸率函数通过积分器处理以确保无扰动控制。  轧制力的修正值加到前一周期测得的轧制力上,其结果为一积分响应,延伸率控制系统将其作为补充设定值与轧制力控制设定值相加,对设定值进行修正,最终使延伸率恢复到设定值大小。4 存在问题  该装置自投产以来,在正常生产情况下能达到设计要求:保证带钢在98%的长度上延伸率偏差值在±0.15%范围内。但是,在实际生产中存在下列问题。4.1 带钢与张力辊严重打滑  由于攀钢材质特殊及来料规格等原因,在主轧机末架使用了较小粗糙度的工作辊,因此平整来料表面较光滑

7、;而用于测量的入、出口张力辊为表面光滑的镍、铬、钼冷硬铸铁(Ⅱ),使得退火后带钢与入口张力辊经常出现打滑现象(特别是薄带钢)。  当入口张力辊与带钢打滑时,入口张力辊速度滞后于入口带钢速度。通过测量上张力辊得到的延伸率远大于实际值和设定值,与设定值所形成的控制差分而得到的轧制力修正值为负值,用于延伸率的减少,因而生产中轧制力急剧减小,甚至到最小值。  出口张力辊与带钢打滑时,出口张力辊速度滞后于出口带钢速度,通过测量上张力辊得到的延伸率值远小于实际值和设定值,与设定值所形成的控制差分而得到的轧制力修正值为正值,用于延伸率的增加,生产中轧制力急剧增加,甚至到最大值

8、9000kN。  通过改

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