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时间:2019-06-03
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1、1550酸轧乙班1月份操业调整时间分析●计划类操业调整时间次数更换4架5架支撑辊1321测厚仪校正擦拭纠偏9217合计22418●换辊操业调整时间次数打滑142切换换辊1366划痕换辊222▲辊印换辊15217吨位到换辊14017窄跳宽换辊1309合计59453●非计划类操业调整时间次数处理4架爆辊2251擦拭6#探孔仪62擦5架出口挡辊1039▲圆盘剪处理崩刀175空通停车斑穿带31规格跳跃机架穿带303检查带钢表面质量405▲轧机处理来料缺陷572生产高强钢焊机调整182合计49930总计131710
2、0分析:1月份本班操业调整时间为1317分钟,其中计划类操业调整时间为224分钟,占了整月操业调整时间的17%,剩余操业调整时间为1093分钟,占了整月操业调整时间的83%,所以本班把剩余操业调整时间1093分钟做为本月重点分析。根据表格所示,我们又把打▲项做详细的重点,展开分析如下:▲辊印换辊:本月辊印换辊时间152分钟,虽较上月174分钟有所下降,说明还有潜力可挖,主要是由于生产5662.9吨O5板、菲亚特等精品料所产生。针对这种情况我们特制定以下措施对策:1.针对新辊辊印较多的现象,我们要加强对上机
3、前轧辊的表面检查确认,确保每对轧辊的表面质量,生产时尽量使用大辊径轧辊。(D≥400mm)同时在日常生产中加强对乳化液过滤系统的检查,发现问题及时与设备方联系,确保过滤系统的精度。在生产前保证有3到6卷预热、质量确认料。同时对轧机乳化液系统,机架内喷嘴,拉矫机,入口清洗装置,在线辊系等进行全面的检查确认。2.生产过程中,密切跟踪来料及酸洗带钢表面质量,根据出口检查状况,及时调整工艺段酸液浓度,温度,拉矫机破磷程度。3.严格按工艺技术规程要求控制乳化液温度、浓度、流量,根据实际生产情况适当排放S1-2箱乳化
4、液,补充新油新水。同时根据出口带钢实际表面情况向S3箱中适当补水。▲圆盘剪处理崩刀:这次的17分钟圆盘剪处理崩刀是在硅钢中产生,造成轧机停机,主要原因是连续崩刀后圆盘剪备用侧来不及换刀、校零,针对这种情况我们特制定以下措施对策:1.在生产硅钢IW9421E1等强度等级较高的料时,圆盘剪尽量使用进口刀片。同时在生产时,早介入早准备,如备用侧不是进口刀尽量重新换刀校零,尽量使用材质好的刀片。2.新刀投入使用后,严格执行预热制度,尽量避免频繁升降速。带钢头尾自动过圆盘剪时进行手动干预提早减速,防止堵边崩刀。3.
5、在生产宽度1100—1200mm以上料时,如遇头尾板形不良,及时通知入口增加切头尾量,避免头尾板形不良引起的堵边崩刀。4.在实际生产中,密切联系前后工序,控制生产节奏,稳速运行,尽量减少升降速,保持稳速运行状态。▲轧机处理来料缺陷:本月因处理来料缺陷共停机两次,共计57分钟。1月25日因来料带尾20米左右严重分层,带坏3-5机架工作辊辊面,停机27分钟。1月29日因生产DT3441D1料时,自动降速过程中在带尾21米处因来料厚度突然增厚101um造成4架断带,停机30分钟。针对这两次来料引起的停机,我们特
6、制定以下对策:1.在入口上料时加大对来料的检查力度,对钢卷两侧及外圈应进行细致的检查。有来料缺陷要及时切除,不能处理的通知热卷库进行修复。1.加强各岗位间的信息交流,及时的把来料信息传递给各工序。酸洗质检加强对来料缺陷的预判能力,准确输入缺陷位置,详细描述缺陷状态便于轧机采取相应措施。2.对于现场操作人员实际生产经验不足,我们将加大培训力度,使他们提高对异常情况的判断及响应能力,同时增加他们处理异常事故的实践经验,提高工作效率,减少操业调整时间。1550酸轧乙班2004年2月1日
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