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时间:2019-05-28
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1、联合粉磨系统电耗偏高的技改措施立磨机www.limojishebei.com摘要:某辊压机双闭路联合粉磨系统电耗远高于同类流程,分析认为,有辊压机棒阀不能全部打开、V型选粉机布料不均、磨内流速过快、选粉机效率偏低等,是电耗高的根本原因。改进后,磨机提产15~20t/h,电耗下降5kWh/t。 0 引言 某2500t/d熟料生产线,水泥制成配置两套辊压机双闭路联合粉磨系统,原料、成品及混合材掺量无特殊要求,粉磨系统电耗远高于同类流程。经现场诊断,确定技改方案,投入少量非标改造,取得了较好的收益。现将改造措施及效果进
2、行介绍,以供参考。 1工艺配置及现状 1.1主机设备 球磨机:Φ3.5m×11.5m,设计能力90t/h,装机功率1800kW(额定电流120A);辊压机:HYG140-80,生产能力320t/h,电机功率2×560kW(额定电流39.2A);V型选粉机:HYV2000,120000m3/h;循环风机:型号M6-39NO24.5F,风量165000m3/h;选粉机:HYO2500,主轴功率132kW;排风机:型号R6-29NO26.5F右90°,风量160000m3/h,电机功率560kW(额定电流40.5A)
3、。 1.2工艺流程 来自配料库的物料与辊压机出料一道由提升机、皮带机喂入V型选粉机(以下简称V选)分选,细粉经旋风筒收集入磨,粗粉进稳流仓再入辊压机重新挤压;V选使用循环风机,并设外排风机排除多余的气体,平衡系统风量并收尘。细料入球磨机粉磨后经提升机喂入高效选粉机分选,粗料回磨重磨,细料进入成品库。磨内用风和选粉机用风共用一个收尘器,磨尾风入选粉机一次风口。工艺流程见图1。 1.3现状 入磨物料水分及配比见表1,技术经济指标见表2。主要技术参数如下: (1)球磨机:研磨体总装载量144t;一仓平均球径26.
4、75mm,二仓平均段径14.68mm;工作电流110~115A。 (2)辊压机:设定工作压力7.5~9.0MPa,运行压力8MPa;初始辊缝12mm,运行辊缝15mm;运行电流18~20A,做功不到50%。 (3)入磨物料:0.080mm筛余量20%~30%,0.045mm筛余量50%~60%,比表面积150~200m2/kg,水分1.0%,出磨水泥温度95℃(生产P·C32.5水泥)。 (4)粉磨细度:0.045mm筛余出磨45%,回料55%,成品8%。 2问题及诊断 2.1辊压机棒阀不能全部打开 现象
5、:辊压机棒条阀不能全部打开,只开20%~30%,一旦打开,稳流仓料位不能控制,料饼提升机容易超电流,辊面容易冒灰,偶尔产生偏辊。 诊断:现场观察,运行辊无位移,两辊端错位,侧挡板与辊压机辊子边缘间隙约40mm,远高于1~2mm的安装要求。 辊压机料床粉碎,喂料必须密实、封闭、畅通、有料压,棒阀全部打开,是操作基本要求。产生以上现象的主要原因为侧挡板磨损或顶紧螺栓松脱,次要原因为V选选粉效率低,还有辊压低、辊面磨损或物料过细等。提升机有电流而辊压机没电流,多为侧挡板侧漏问题。一旦侧漏严重,辊压机不能形成料床粉碎,做
6、功及成品颗粒细碎裂纹减少,产量大减;打开棒阀时料易泄漏,空仓易造成辊面冒灰,物料从上冲下,较大的单颗粒破碎易造成偏辊。当V选布料不匀或用风短路时,选粉效率下降,甚至少量粗颗粒被短路风抽走,细粉大量循环,细粉如同润滑油一样包在颗粒表面,塌仓、冲提升机等问题更易发生。 2.2V选布料不均 现象:V选内壁及导风板、撒料板磨损不均匀。 诊断:现场观察,溜管磨损及补焊位置偏一侧。V选进料管拐弯,由小变大成扁进料口,这说明布料偏料不均匀。成品中有少量粗颗粒,回料中细粉较多,影响了系统产质量及稳定运行。 2.3磨内流速过快
7、 现象:出磨比入磨0.045mm筛余仅低10%,成品比表低。拉小风一仓易饱磨。 诊断:现场观察,磨内现双层隔仓板由于篦缝结构设计缺陷,已全部被段和碎小的球堵塞,几乎无缝隙。隔仓板失去了过料作用,只有采取加大磨内通风,通过较高的风速将物料从中心圆处抽出。而较高的中心风速加快了磨内物料流速,物料在磨内停留时间极短,与球、段接触机率少,研磨作用大大降低。 2.4选粉机效率偏低 现象:小风量,高转速;出磨与回料差距小,测算循环负荷370%,选粉效率35.59%。 诊断:现场观察,迷宫密封部分磨损严重;导风叶片下部磨
8、损。迷宫密封处磨损容易造成部分物料短路,未经选粉机分选直接混入成品,成品细度不易控制。选粉机进料分料不均;选粉机一次风进风少,且没能形成均匀的分级场;二次风没开足;三次风管过小且角度不宜,无再次选粉作用。 3改进措施 3.1辊压机进料口改进 (1)使用人字形进料口。依据辊面形状用20mm厚钢板制作进料溜管,下口紧贴辊面,侧面放样成人字形插
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