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时间:2019-05-12
《装配D线-缩短换线时间改善》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、缩短换线时间——改善D线物料配送模式一.主题选定2011开年后,随着产品小批量多品种的订单增多,平均一天换线时间为6次之多。以前应对大批量的物料配送模式,对目前的小批量多品种的订单生产影响极大:1.换线时间平均为六分钟,一天损失36min;2.员工取料,造成物料错误;3.装配员工做非装配工作的人员浪费;二.现状把握一级配送:现场堆积二级配送:换线时间目前D线工位排布方式:三.目标设定33.3%四.活动计划部门:装配D线项目名称:更改D线物料配送模式改善小组成员组长:姜建辉协助:罗存宏组员:梁军建组员:王阳举组员:李仁义组员:牛维勇组员:孙岩新组员:殷桂花换线时间=上款产品收
2、尾时间+物料到工位时间+下款产品工位准备时间;平均收尾时间为1min;2011-7-20,由生产MA516,转为MX280-D,贴花线换线时间T=141+186+60=387S换线时间的计算方法六.改善对策与实施减短或者转移这一段取料时间手工搬重物,如何降低劳动强度对策:规定一名员工首要进行物料配送工作。物料配送员根据所做的订单及车型提前将物料搬运到各操作岗位。其职责:1、线上退补料。2、物料规格、数量核对。3、保证物料准确、准时地送到操作员手中。针对同一款产品改善后效果:2011-8-15,由生产极速2.0,转为MX280-D,贴花线换线时间T=82+108+60=250
3、S七.效果确认2011-7-20,由生产MA516,转为MX280-D,贴花线换线时间T=141+186+60=387S2011-8-15,由生产极速2.0,转为MX280-D,贴花线换线时间T=82+108+60=250S由前后的数据对比可知,换线时间缩短:(387-250)/387X100%=35.5%,达到预期目标成绩:1.:换线时间:6分钟缩短为3分钟,达到预期目标;2.生产力:日生产的六次换线,可额外增加生产时间18min,按照120PCS/时:当天可多生产36辆,生产效率提升:36/(120X8)=3.75%;3.质量:因为由专人直接做物料配送,减少了物料错误造
4、成的批次不良;4.成本:物料配送员不是专职的,首先做好物料配送工作,其次可以做线上辅助工作,不需要成本投入;5交期:针对整个生产制程,交期缩短了3min;6.安全:取消员工自己取物料,现场更加整洁,减少安全隐患;7.士气:物料配送由专人进行,装配员工只做装配有利于提高作业熟练度,更加专业化作业;八.标准化附件:总装D线-物料员工作执掌九.下期改善方向1.换线时间-一级配送的频率报告完毕谢谢!
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