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时间:2019-05-22
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1、万方数据2014庄第1期管道技术PipelineTechnique5设备andEquipment2014No.1天然气管道腐蚀穿孑L成因分析朱圣平,李方圆,江涛(山东省天然气管道有限责任公司,山东济南250101)摘要:某天然气管道发生腐蚀穿孔泄漏事故,利用理化实验分析、微观分析(SEM)和x射线衍射(XRD)等技术手段,分析了事故管道的拉伸性能、冲击性能及腐蚀产物等,确定了腐蚀穿孔的诱因,并推理得出管道内发生CO,腐蚀的机理。针对这一现象,结合管道的运行工况,从管道清管、气质处理、管道内检测及介
2、质流速等方面给出了几点防腐建议。关键词:天然气;管道;腐蚀;穿孔中图分类号:TE832文献标识码:A文章编号:1004—9614(2014)0l一0039—03AnalysisofNaturalGasPipelinePerforationbyCorrosionZHUSheng—ping,LIFang-yuan,JIANGTao(ShandongNaturalGasPipelineCo.,Ltd.,Jinan250101,China)Abstract:AnaturalgaspipelineWaspe
3、rforated.Inordertofindoutthecauseandpreventthisphenomenonfromoceuringa—gain,thetensileproperty,theimpactpropertyandthecorrosionproductswereanalyzedbymeansofphysicalandchemicalexpefi—ments,SEMandXRD.Thispaperdiscussedthecauseofcorrosionperforationandth
4、emechanismofC02corrosionwasobtained.Finally,severalsuggestionswereproposedtopreventpipecorrosionintheaspectsofpigging,temperamentpurification,in。linein—spectionofpipelinesandnaturalgasvelocityincombinationwiththepipelineoperationconditions.Keywords:na
5、turalgas;pipeline;corrosion;perforation0引言泰安市某天然气管道在正常运行状况下出现失效泄漏,失效管道为螺旋缝埋弧焊钢管,管道规格0508×6.4mm,钢级L320,3PE防腐,设计压力为3.9MPa,于2006年10月投入使用,目前的输气规模较小,约为2×105m3/d.自投用以来,该管道已先后5次发生泄漏事故,为防止此类事故再次发生,对腐蚀穿孑L管道开展了取样检测分析,了解管道失效的具体原因,并找出合理的腐蚀穿孔预防对策。1取样管道宏观分析取样管道内壁底部
6、有大量的泥土沉积,在钢管底部呈带状分部。失效腐蚀圆孔位于钢管的底部,直径约5.6mm(见图1),腐蚀孔内壁周围是直径为20mm的腐蚀坑。从钢管一端连续切割3个环,长分别为260mm、360mm和200mm,在第2个圆环内壁,发现有4个较大腐蚀坑,分别以1#、2#、3#、4#表示,均位于钢管的底部(见图2),钢管底部外的其他部位未发现腐蚀坑。收稿日期:2013—07—04收修改稿日期:2013—08—12图1漏点内壁形貌图2腐蚀坑形貌2理化实验分析2.1化学成分分析从接近腐蚀孔处管道取样,依据GB/
7、T4336—2002⋯,使用直读光谱仪检测材料的化学成分,检测结果如表l所示。由分析结果可以看出,取样管材材万方数据40PipelineTechniqueandEquipmentJan.2014质为L320,符合GB/T9711.1—1997的要求‘2
8、,与设计要求一致。表1化学成分分析结果%元素管段9711G.B1/一T1997元素管段971lG.B1/一T1997C0.086≤O.30Cu0.0080—一Si0.20一Ti0.017一Mn1.18≤1.25No<0.00010一P0.0090≤
9、0.030V<0.00030一S0.0060≤0.030Al0.024一Cr0.007O—Nb0.013—Ni
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