崖城气田南山终端油气混输管线工艺技术改造

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1、学兔兔www.xuetutu.com2010拄天然气技术Vo1.4.No.4第4卷·第4期NaturalGasTechnologyAug.2010文章编号:1673—9035{2010)04—0041—02崖城气田南山终端油气混输管线工艺技术改造彭铁汉李劲松欧光尧王金洪(中海石油(中国)崖城作业公司,广东深圳518067)摘要中海石油崖城作业公司的南山终端主要承担崖城气田通过海南油气混输管线输送到终端的天然气和凝析油的处理任务。投产之初制订的清管球作业规定造成了大量的天然气排放,极大地浪费了能源。为此,作

2、业公司进行了多相流混合模型对管内液体模拟的理论研究和优化清管球发送的现场测试,改造了油气混输管线工艺。实施凝析油连续处理,减少清管球的发送和装卸作业频率。改造后大大减少了天然气排放,取得了良好的经济和环保效益,并且降低了日常生产的操作风险,提高了作业的安全性。关键词节能藏捧天然气凝析油清管球连续处理经济效益.中图分类号:TE732.3文献标识码:A投产之初,为了避免大的段塞流进入南山终端影0引言响天然气处理,作业公司制订了如下作业规定:正中海石油(中国)公司所属的崖城作业公司南山常生产时,根据南山终端段塞

3、流捕集器的容积,海终端主要承担崖城气田通过14in(1in=25.4ram)海上平台每生产5000(后改为4500)bbl(1bbl=0.159南油气混输管线输送到终端的天然气和凝析油的处m)凝析油,发送1个清管球;如下游用户提气量较理任务。投产之初,作业公司制订的清管球作业规少时,为了避免海南海底管线中过多的积液,会调定虽从根源上避免了大的段塞流进入南山终端的风整为每生产2000—3000bbl凝析油就发送1个清管险,但也造成了天然气排放的极大浪费。为了推进资球,尤其在终端下游天然气用户提气量很低或者停

4、源节约型、环境友好型社会的建设和贯彻落实节能止提气时,南山终端还必须通过高压排放系统排放减排政策,作业公司通过改造海南油气混输管线工大量的天然气来加速推动清管球在海底管线的移动艺,实现凝析油连续处理,减少了天然气排放,降速度,从而缩短清管球的传送时间和减少管中积液低了清管球装卸作业操作带来的风险。笔者拟将该以避免风险。该规定虽从根源上避免了大的段塞流改造项目及实施效果作一介绍。进入南山终端的风险,但也造成了能源的极大浪费。在这种情况下,如何优化凝析油处理工艺,减1项目背景少终端天然气的排放,成为作业公司节

5、能减排的重南山终端主要承担崖城气田通过海南油气混输要课题。管线输送到终端的天然气及凝析油的加工处理任2改造情况务。天然气经过三甘醇脱水、低温分离器降低烃露点、计量站计量后交付给下游用户海南海控燃料化2004年8月,在卸清管球接收器作业时,清管学股份有限公司;凝析油经过三相分离器分离、低球意外爆炸导致1名工作人员受伤,为此有人提出可压罐闪蒸、稳定塔稳定后进入凝析油储存罐,在终携带凝析油进人终端装置,这样不仅可以降低装卸端码头定期提油作业,将合格的凝析油产品销售给清管球的日常操作风险,而且还能在很大程度上减用

6、户。少南山终端的天然气排放。2006年,作业公司立项收稿日期:2010—04—28修订日期:2010—07—15l'tz~gCr:彭铁汉(1974-),工程师,从事天然气开发T作。E-mail:abe.Peng@cnooc∞m.cn天然气技术/41学兔兔www.xuetutu.com第4卷彭铁汉,等:崖城气田南山终端油气混输管线工艺技术改造第4期拟对南山终端凝析油实行连续处理,即取消或减少当下游用户提气量降低时,在实施凝析油连续处理清管球的发送,让天然气携带凝析油,并把项目划之前,增加清管球的发送频率,每

7、生产2000~分为理论研究、现场测试、作业程序修改和现场实3000bbl凝析油发送1次清管球,并通过高压火炬系施3个阶段。统燃烧部分天然气来增加海底管线的天然气流量,从而缩短清管球在管线中的传送时间;④加强对海2.1理论研究南管线的防腐监控,通过对管线进行定期的腐蚀评2006年下半年,中国石油大学的专家基于多相估,进一步优化选择清管球的发送频率;⑤寻求气流混合模型(OLGA)模拟了南山终端典型清管球运行液两相缓蚀剂,加强凝析油连续处理工况下海底管工况,并得出结论:①管道积液量大约为4300线的防腐蚀研究。

8、bbl;②当海底管线达到稳定状态时,清出的液塞体2008年5月,在完成凝析油连续处理的安全风积约为3000bbl;③清管球在管中运行时间约为l3险分析和操作程序的修改并对现场操作人员进行培h;④清管后积液恢复到原来的稳定状态时间约为训之后,南山终端凝析油连续处理项目正式投入运26h,管道的清管周期(两次发球时间间隔)为39h。行。2.2现场测试3实施效果2007年,作业公司将理论研究结果应用于现场3.1节能减排效果良好操作。在

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