薄板不锈钢氩弧焊技术

薄板不锈钢氩弧焊技术

ID:36640170

大小:116.50 KB

页数:8页

时间:2019-05-13

薄板不锈钢氩弧焊技术_第1页
薄板不锈钢氩弧焊技术_第2页
薄板不锈钢氩弧焊技术_第3页
薄板不锈钢氩弧焊技术_第4页
薄板不锈钢氩弧焊技术_第5页
资源描述:

《薄板不锈钢氩弧焊技术》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、氩弧焊技术在薄不锈钢板焊接中的应用——王维庄氩弧焊技术在薄不锈钢板焊接中的应用摘要:应用氩弧焊技术焊接不锈钢板,考虑到操作的难易程度和变形量的控制,以及材料的焊接操作和工艺要求的特殊性,通常板材厚度不低于1.0mm。本文介绍了一个在采取了合理的焊接工艺和防变形后的焊接实例,成功地将薄不锈钢板的连续氩弧焊所用板厚降至0.8mm,在保证焊接质量和满足业主生产工艺需要的前提下大大降低了工程成本。1.工程概况:2002年8月,我公司承接了杭州立昂电子有限公司的洁净空调工程,该工程的工艺有机排风和普通热排风的风管由不锈钢板制

2、作,其断面尺寸为800×320mm,按设计要求用1.2mm厚TP304不锈钢板材连续焊接,焊接后的风管变形量及气密性试验应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》“GB50243—2002”有关要求。由于该工程造价为包干制,为降低工程成本,根据规范要求(见表1),风管边长尺寸大于2000mm时用到1.2mm厚度的板材,而工程中风管尺寸最大规格为800×320mm,用0.75mm板厚即可满足规范要求。表1高、中、低压系统风管板材(mm)风管直径或长边尺寸b不锈钢板厚度b≤5000.5500<b≤11200.751120

3、<b≤20001.02000<b≤40001.281氩弧焊技术在薄不锈钢板焊接中的应用——王维庄公司专业工程师刘希奎同志经由设计单位同意后,将原设计板厚1.2mm改为0.8mm。因而给焊接施工增加了很大难度,为了能保证在工程计划期工作量的完成,及早进行焊接工艺的试验及确定工作。2.施工方案的确定:2.1焊接工艺试验我公司作为机电建筑安装单位,对于大型设备、管道的安装有一定施工经验,对于采用氩弧焊技术焊接0.8mm厚不锈钢薄板,没有成熟的工艺方案及实例借鉴。为保证焊接质量符合规范要求,决定先进行焊接工艺试验。2.1.

4、1工程材料1)母材材质:TP304;2)试件规格:400×200×2000×0.8mm;3)焊丝牌号及规格:H0Cr20Ni10、Φ1.6mm;4)焊接设备:WSM—200逆变直流氩弧焊机;5)保护气体:Ar、纯度99.994%。2.1.2工艺参数见表2表2工艺参数焊接层次焊接电流(A)焊接电压(V)焊接速度(cm/min)气体流量(L/min)喷嘴直径(mm)钨极直径(mm)加焊丝一遍65~7012~1415~20882.52.1.3焊接过程81氩弧焊技术在薄不锈钢板焊接中的应用——王维庄以400×200×200

5、0×0.8mm规格的风管试焊,风管局部断面的焊接部位见图1。在2000毫米长焊缝上每隔100mm进行点固焊,而后以设定的焊接参数进行焊接,并加续焊丝,焊接顺序如图2所示。图1焊接部位示意图图2焊接顺序示意图2.1.4焊接检验焊后对焊缝及风管进行检测,检验结果如下:81氩弧焊技术在薄不锈钢板焊接中的应用——王维庄1)焊缝质量:为保证焊接质量,让业主满意,避免工程投入使用后出现质量问题,特制定了焊缝外观质量技术要求见表3;风管平整度和垂直度检查仍按GB50243—2002标准执行。焊缝外观质量检验结果见表3,由此可见,

6、焊接试验成品存在质量缺陷,焊缝外观质量差,穿透缩孔及未熔合将影响风管的系统测试项目。表3焊缝外观检测技术要求及检测结果项目要求检测情况判定结果表面气孔不允许有穿透缩孔不合格咬肉不允许稍有不合格未熔合不允许稍有不合格焊缝高低差0~1mm背面有塌陷1~1.5mm不合格焊缝颜色红色、白色、金黄色灰、黑(氧化)不合格风管平整度检测结果为:在距焊缝10mm处用2米靠尺进行直线度检测,直线度偏差3mm;在距焊缝200mm处检测,直线度偏差6mm。根据规范第37页次6.3.3条规定“…明装风管水平安装,水平度的允许偏差为3/10

7、00,…明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为 2/1000,…”,风管平整度偏差很大显然不符合要求。说明焊接变形没有控制好,焊接质量不合格。2.1.5质量分析及工艺改进2.1.5.1检测结果表明,风管变形量超标、氧化严重是质量检验中发现的主要问题,其原因如下:81氩弧焊技术在薄不锈钢板焊接中的应用——王维庄1)焊焊点间距过大,又没有卡具,造成板材热膨胀后缝隙变大;2)接速度过于缓慢,焊缝熔池温度过高,使背面氧化严重,焊缝表面无金属光泽;严重时造成熔池塌陷、背面产生焊瘤、表面出现缩孔;3)焊丝熔化需要足够的热量,造成

8、焊接热输入过大;4)没有采取合理的散热措施;5)焊缝处板材搭接位置不合理。2.1.5.2根据以上分析,对焊接工艺措施调整如下:1)取消填加焊丝,采用氩弧熔焊;2)使用卡具,一是防止焊接变形,再则增加焊缝处的散热量(卡具见图3);3)针对咬肉现象,适当调整焊缝处的搭接位置;4)增加点固焊焊点密度,沿焊缝长度每隔50mm进行点固焊;5)焊接时将风管适当倾斜一定角

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。