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1、2015年4月机床与液压Apr.2015第43卷第8期MACHINET0OL&HYDRAULICSVo1.43No.8DOI:10.3969/j.issn.1001—3881.2015.08.058液压推钢机故障分析与对策杨莉华(四川机电职业技术学院,四川攀枝花617000)摘要:针对液压推钢机使用中振动大、压力不稳定、泄漏等故障现象进行分析,找到问题的根源,提出改进方案并实施,取得了较好的效果。关键词:推钢机;液压系统;故障分析中图分类号:TH137.9文献标志码:B文章编号:1001-3881(2015)8-180—2轧钢厂液压式推钢机主要由液压泵
2、站、中问管电时,在压力油作用下1号和3号插装阀关闭,2号路、控制阀台和液压缸动作机构4个部分组成,在工和4号插装阀打开.P口压力油经2号插装阀A口一作时,液压泵输出压力油提供动能,压力油通过中间退回调速阀组一液压缸有杆腔,液压缸无杆腔的油经管路、控制阀台进入液压缸,利用液压缸的伸缩带动过前进调速阀组一B口一T口流回油箱,活塞杆缩推头完成推送钢坯的过程。推钢机推头的前进后退由回,推钢机完成退回的动作。控制阀台控制完成.具有操作简单方便、推力大、动作平稳等优点。但由于设备场地限制和设计上存在的缺陷,某轧钢厂所使用的液压式推钢机故障频发,严重制约生产节奏,影
3、响钢材产量并造成较大的油耗和更换备件的费用。1推钢机液压系统工作原理图1所示为该轧钢厂液压推钢机的液压系统原理T图,是由1个三位四通P型电磁阀为先导阀和4个插装阀1、2、3、4构成的“0”型中位职能电液插装图1推钢机液压系统原理图逻辑阀的回路。其液压系统主要由电液换向阀、前进2故障表现形式调速阀组(未画出)、后退调速阀组(未画出)和液(1)推钢机启动和回程过程中,阀台附近管路压缸组成。其中液压缸为执行元件,带动推钢机推头抖动剧烈,噪声大,常造成中间管路应力集中部位和一起运动完成推钢机推钢动作;两个调速阀组通过节焊接部位破裂,导致大量漏油,使得整个液压系
4、统压流孔控制流过阀件的液体流量,实现对推钢机前进和力降低。推钢机无法正常工作。后退的速度控制:电液插装逻辑阀是该液压回路的换(2)液压管接头处密封件经常损坏,使用寿命向机构。如图1所示,当电磁换向阀两边均不得电降低。时,换向阀执行中位机能,压力油经过换向阀流人4(3)液压缸内密封件损坏出现内泄,导致推钢个插装阀的控制口.插装阀阀芯在其作用下全部关机工作不正常。若处理不及时,缸筒内壁易被拉伤,闭,油路中没有油液流动,推钢机保持静止。当换向造成液压缸整体报废。阀线圈左边得电时.P口压力油流入2号、4号插装(4)推钢机动作可靠性差。阀的控制口.而1号、3号插
5、装阀的控制口与油箱相3故障原因分析通,控制口压力降低.1号和3号插装阀阀芯在高压在对推钢机常见故障进行分析后发现:推钢机液油作用下向上打开.压力油经由P—B口一前进调速压管路振动、噪声大、接头密封件损坏、液压缸内泄阀组一液压缸的无杆腔.液压缸有杆腔的油则流经后等故障,均由系统中存在较大的液压冲击引起。这与退调速阀组一A口一T口一油箱,活塞杆伸出,推钢推钢机液压系统设计缺陷、元件规格选择不匹配、场机完成向前推钢的动作。反之,当电磁换向阀右边得地布局不合理等因素有关。收稿日期:2014—02—11作者简介:杨莉华(1972一),女,硕士研究生,副教授,主要
6、从事机械方面的教学工作。E—mail:yanglihuapzh@163.com。第8期杨莉华:液压推钢机故障分析与对策·181·3.1插装阀开启速度过快造成冲击对于外控供油方式的插装元件。开启速度的主要决定因素是插装阀A腔和B腔的压力P、P以及控制油腔x(c)腔排油管(往油箱)的流动阻力。当P和P很大,而X腔排油很畅通时,阀芯上下作用力差将很大,所以开启速度将极快,以至造成很大的冲击和振动。由图1可知.在推钢机静止的时候,压力油作用在2号插装阀的B口和3号插装阀的A口.使得B口与A口一直保持着约等于系统压力的高压T状态,且积累着相当大的压力能。由于插装
7、阀通径大、压差高,当2号或者3号插装阀被打开的瞬间,压力能急剧降低,落差增大,高压大流量液压油通过插装阀流人回路,产生巨大的液压冲击。3.2元件选择不当引起振动和噪声图2改造后的推钢机液压系统图1号和4号放油插装阀尺寸规格如果选择不合同时,增加3个单向阀,这样不管何种现象出适,没有足够的通流能力,会出现回路阻力过大引起现,控制油压力p始终取自P、P中压力最高振动和噪声现象。此推钢机系统4个插装阀型号者,使其在中位及工作位置时,插装阀1~4将严格(通径)一样,必然会加剧振动和噪声。按照预定的控制处于正确的工作状态,达到预防压力3.3回路设计不合理造成压力
8、干扰干扰的目的。该推钢机液压系统是由1个三位四通P型电磁阀另外,插装阀规格选取,I号和4号插装
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