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时间:2019-05-09
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1、精益改善项目项目名称:TOPEKA生产产能提升时间:05/12/12—05/12/16目录一、改善对象简介二、现状陈述三、改善项目小组四、改善目标五、TOPEKA生产的价值流程分析六、改善行动七、改善成果八、未尽事宜九、未来要完成的工作产品名称:TC-TOPEKA厂内编号:11024084-2083成品图片:如左图一、改善对象简介该产品为我司重要战略客户A公司的产品,对公司经营有非常大的影响。A公司产品占我司月销售额比重大且定单稳定,要改善的TOPEKA产品又在对A客户的销售额中占有非常大的比例,且有逐步上升的趋势,见下销售比重报表。月份
2、项目9月份10月份11月份A客户产品比例38.82%34.9%50.1%TOPEKA产品比例2%22%26%我司A客户产品销售比重报表一、改善对象简介A客户产品销售比重图9月份10月份11月份如此重要的产品,但我们在生产中却存在很多问题!一、改善对象简介1、目前产品的产能低,只能达到5.84PCS/H,生产达成率低;并且客户需求量变化大,但目前的生产排拉不灵活,柔性差,不能按照客户的需求及时变化。二、现状陈述11.8秒28.5秒印刷流程组装流程节拍时间严重不对应2、装配生产线不平衡,目前的平衡率仅为73.6%.二、现状陈述3、产品生产流程
3、浪费:该产品16PCS一箱,8箱一卡板,每天装配需要9卡板的货。从印刷到仓库距离39米,多运输的物流量为39*9*2=702米*卡板一楼印刷(5人生产)入仓包装装配领料装配入仓二、现状陈述4、装配和印刷都采用流水拉,(分别占地55.4平方米和75.6平方米,用6个烤炉),在拉上没有产品增值的加工动作,工位之间的距离远,部品在拉上流动速度慢,生产节奏慢,中间在制品多达424PCS。二、现状陈述二、现状陈述5、仓库每天的发料一次到装配生产现场,导致物料堆积严重,来料区面积大23.45m2二、现状陈述针对这种现状,我们在本次精益中,成立了两个改
4、善小组,分别是:1、TOPEKA产能提升项目小组2、TOPEKA超市化管理项目小组三、TOPEKA改善项目小组项目Leader:石增良项目成员:流程拥有者:徐金山TOPEKA产能提升项目小组成员序号姓名角色项目职责1周旭明明星提供资源,为改善活动去除障碍,在周一启动团队,每天回顾团队的进程。2石增良领队确保改善周各项活动按计划进行,控制进程;为团队每个成员分配任务;每天改善工作的回顾总结;负责周一启动会和周五总结会的报告工作;确保流程恰当地交给流程所有者。3何洪波成员执行领队安排的事项,确保按期完成。4徐金山成员流程拥有者。与团队合作,确
5、认改善周所有的步骤;接受团队的交接,和团队成员一起合作完成未尽事项。5石双玲成员执行领队安排的事项,确保按期完成。序号姓名角色项目职责1周旭明明星提供资源,为改善活动去除障碍,在周一启动团队,每天回顾团队的进程。2李耀立领队确保改善周各项活动按计划进行,控制进程;为团队每个成员分配任务;每天改善工作的回顾总结;负责周一启动会和周五总结会的报告工作;确保流程恰当地交给流程所有者。3吴章威成员执行领队安排的事项,确保按期完成。4陈贵宝成员流程拥有者。与团队合作,确认改善周所有的步骤;接受团队的交接,和团队成员一起合作完成未尽事项。5陈自飞成员
6、执行领队安排的事项,确保按期完成。精益明星:周旭明(总经理)项目Leader:李耀立(PIE经理)流程拥有者:陈贵宝TOPEKA超市化管理项目小组成员23.45平方米8平方米60.3%OFF超市改善主目标改善前改善后5.83PCS/人*小时18.7%UP产能提升改善目标改善前改善后6.92PCS/人*小时我们为这两个改善小组设定了改善目标四、TOPEKA精益改善目标五、TOPEKA生产的价值流分析五、TOPEKA生产的价值流分析TOPEKA主要部品增值比0.08%LT:5.7天CT:387秒五、TOPEKA生产的价值流分析注塑入仓喷油入仓
7、印刷入仓装配入仓出货原料入仓TOPEKA产品生产厂内流程图1、整个流程中的频繁出入仓库是必须的吗?2、上壳和圆顶壳都只有一个工位的印刷,是否可以合并到装配工序?3、印刷、装配之间的多次拆包装和装产品的浪费是否可以省掉?4、装配生产线的流水拉布置方式合理吗?5、装配的工位不平衡可以改善吗?0.74天2.52天0.03天0.43天0.49天1.9天0.24天五、TOPEKA生产的价值流分析工位合并工位合并工位合并印刷与装配合并五、TOPEKA生产的价值流分析黑带姓名:流程名称:制表人:问题描述:用流水拉来进行组装和印刷,分别占地55.4平方米
8、和75.6平方米,总共131平方米需要两条流水拉(分别长20米和8米),用6个烤炉改善措施:将印刷和装配合并在一起,同时改用流水拉和工作台相结合的混合布置方式实际结果:合并后的面积仅为46.2
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