qc成果-提高液压胀管整形修套成功率

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1、运用QC方法提高液压胀管整形修套成功率一、小组概况活动次数24出勤率100%原始记录图表齐全小组人数5成立时间2009.01注册时间2009.01注册编号采四QC2009-09TQC教育学时96小时活动时间2009.01--12小组类型攻关型井况室QC活动小组QC小组成员简介序号姓名性别年龄文化程度职称组内职务接受TQC教育时间负责项目1石军男44大学高级工程师组长96总体规划2孙红兵男38大学高级工程师副组长96方案决策3彭礼义男46中专工程师组员96方案论证现场跟踪4张俊平男39中专工程师组员96组织实施现场跟踪5高梅女35中专工程师组员96资料整理

2、调查统计制表人:彭礼义制表日期:2009.12.25二、选题理由问题井正常井465口,43.3%610口,56.7%套损井和套损+落物井合计为389口,占问题井83.7%文南油田目前井况采油四厂目前井况现状年份合计油井水井小计落物套损套损落物小计落物套损套损落物掉落物原井管柱变形套漏掉落物原井管柱变形套漏2006年10911232112007年23154272831312008年44265116131833813合计7750104254727641223从表中可以看出,套变井占事故井的55.8%,是目前文南油田事故井的主要形式。2008年新增套变井较前两

3、年有较大幅度的增加。(1)以小修代替大修作业(2)施工周期短,费用低(3)对套管的损害较小液压变径滚压套管整形技术特点三、现状调查2008年,文南油田应用液压变径滚压套管整形工艺进行修套共6井次,修复套管2井次,成功率仅为33.3%。液压胀套修复成功率低的原因选井不合理对套管修复成功率的影响套管变形严重程度对套管修复成功率的影响套管的钢级和壁厚不同对修复套管成功率的影响套变井段的岩性对液压胀套修复成功率的影响2008年10月-2009年1月液压胀管修套整形统计表序号井号投产时间措施名称套变程度钢级壁厚套变井段岩性整形效果成功率1W33-1502004.1

4、0液压胀套整形3063.15m缩径为109mmP1109.172297-2315m为岩盐层有效1002W33-1732004.10液压胀套整形井径测试井段2697-3142m有13处变形,最小缩径为107.97mmP1109.17泥岩有效1003WX1392004.1液压胀套整形测井径显示2505-2515m变形严重P1109.172310-2614m为岩盐层无效04W72-2201998.12液压胀套整形Ф110mm铅模打印至3018.16m,最小缩径为106mm2576-2612m2640-2645m为岩盐层无效05W2301984.11液压胀套整形

5、测井径为2505-2515m变形严重P11010.54泥岩无效06W33-1401997.2液压胀套整形Φ112mm通井规通至3310m,起出通井规有轻微擦痕P1109.17泥岩无效0四、活动目标1、全年液压胀套修复成功率达到60%2、投入产出比达到1:1.5本次活动目标目标可行性评价领导支持:有单位领导亲自参加本QC小组的活动,人员、技术力量得到保证工艺技术较成熟:有采油一厂、三厂应用液压胀管修套较早,可以借鉴其成功经验成员素质:小组成员文化素质高,有极强的管理能力和技术水平,小组成员有长期从事井下作业、修井技术研究的技术人员,有丰富的现场经验和技术素

6、质结论:目标可行五、原因分析投产时间较长套变处通径小于90mm没有一定规格的工具通过影响液压修套成功率低的原因选井不合理套管变形程度套管钢级和厚度套管井段的岩性施工工艺套管变形弯曲程度套管错断盐岩层泥岩层砂岩层钢级的高低套管的厚度选择工具规格配合其它工具确定要因(1)选井不合理的影响:随着投产时间越长,套管的性能越差,腐蚀越严重;套变处通径小或没有一定规格的工具通过,液压胀管器无法下入,这些原因都导致液压胀套修复整形失败。(2)套管变形程度的影响:套管变形严重弯曲或套管错断,液压胀管器很难下入到套变位置,即使整形通过后,液压胀管器起出后,由于套管弹性回复

7、原来通径,导致液压胀套修复整形失败。(3)套管钢级和壁厚的影响:套管的钢级越高,其强度越高,液压胀套整形修复越困难,目前文南油田完井使用的油层套管TP130和P110的套管强度高,套管变形处的壁厚较厚,采用液压胀套整形工艺较难修复套管。(4)套变井段岩性的影响:文南油田沙一段盐膏层对油水井套管威胁较大,深度在2300—3000m之间,这些盐膏层在地下高温等条件影响下,蠕变发生塑性流动,形成对套管的外挤压力。据计算,井深大于2000m以上的盐层作用在套管上的外挤力最大可达190MPa,足以使套管变形甚至完全被挤毁。(5)工艺对成功率的影响:选择液压胀管器太

8、小,不但起不到修套作用,而且延长了施工周期;选择液压胀管器的规格太大,无法进入套

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