气化厂s1301隐患排查(气化磨煤及干燥系统隐患排查方案)

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1、气化磨煤及干燥系统隐患排查方案一、排查目的:结合S-1103爆炸事故,查找气化厂磨煤及干燥系统中存在的安全隐患,防止类似事故的发生。二、排查范围:磨煤机干燥系统、煤加压及输送系统、低压氮气系统三、排查依据:《煤化工开展安全隐患排查治理专项活动方案》等四、排查时间2011年4月2日五、排查人员六、查处隐患1、热风炉B系列驰放气有一道手阀无阀柄,气化厂计划在本次检修过程中,对驰放气手阀进行修复。2、热风炉AB系列驰放气DN300蝶阀由于长时间的腐蚀,现在无法关闭,可能会造成驰放气隔离不彻底。气化厂计划在本次检修过程中对这两个蝶阀进行更换。3、S-

2、1103B系列有四块防爆板外盖无法揭开,怀疑因系统负压、防爆板破裂造成此现象,S-1103A系列有一块防爆板处有煤粉。气化厂计划在本次检修过程中对所有防爆板进行检查并及时更换。4、S-1103AB部分防爆板被保温铝皮固定,造成及时防爆板破裂也无法对系统进行泄压。5、磨煤系统氧气在线分析仪表显示不准确,S-1103AB出口在线氧气仪表由于系统负压造成不能分析。6、气化厂S-1103AB反吹气压力偏低,气化厂目前正在采取措施对其进行整改。7、为防止非正常停车时无法及时补入氮气,气化厂计划引E-1501-股氮气去磨煤系统,防止因低压氮气断气而无法对

3、磨煤系统进行置换。8、气化厂在计划停车之前应避免磨煤系统磨低灰熔点、高挥发分的彬县煤。9、没有制定相应的应急预案。10、检查防爆板、盖板、密封件设备,确保系统的气密性。11、在磨煤系统停运后,碎煤仓留30-40吨煤粉,保持空气不通过碎煤仓进入到磨煤系统。12、非正常停车时,系统局部会出现微负压现象,导致空气进入。13、空分停车时,低压氮气供应量不足,不能及时足够的供应。14、在S-1201AB锥底流化不好,易积煤粉。15、C02温度较低,减压后易出现凝结现象,导致煤粉在S-1201AB内结块。16、年轻人较多,没有处理突发事故的经验,人员培训

4、方面下大力气。七、隐患风险分析见附表一八、隐患控制措施:1、气化厂所有操作员工应提高对磨煤系统的足够重视,并制定相应的应急预2、当空分有问题时先考虑停磨煤系统,因为12系统有一定的煤粉储量,不影响系统的运行,空分正常后再开也不影响。3、气化厂应制定相应制度,在磨煤系统停车后,特别是非正常停车的过程中,应立即安排现场人员对燃料气手阀进行及时关闭,并将导淋打开。4、检查所有的防爆板、盖板、密封元件等设备,提高磨煤系统的密闭性。5、针对磨煤系统爆炸事故,气化厂在计划停车之前应避免磨煤系统磨低灰熔点、高挥发分的彬县煤。应对AB两个系列各上50吨纯新桥

5、煤,并磨制结束,以防止磨煤系统自燃、爆炸。6、针对S-1103AB反吹气压力较低,气化厂将V-1105AB出口减压阀去除,并增加截止阀,以提高S-1103AB反吹效果。7、气化厂磨煤系统所有氧气在线分析仪表、C0在线分析仪表要及时对其进行校正,以确保其真实可靠,特别是非正常停车过程中要密切注意在线仪表的变化。8、在磨煤系统紧急停车时,气化厂制定相应措施:在磨煤机停运后,确保K-1102运行10分钟,并及时停密封风机,防止煤粉自磨煤机内部沉降、自燃。9、在磨煤系统停运后,碎煤仓留30-40吨煤粉,防止空气从碎煤仓进入磨煤系统。10、气化厂计划引

6、E-1501一股氮气去磨煤系统,防止因低压氮气断气而无法对磨煤系统进行置换。11、在磨煤系统停运后,磨煤系统通过放空阀门控制系统在微正压(1-2KPA)环境,防止空气进入磨煤系统。12、联系调度在空分停车后应留至少半小时的时间供应低压氮气,用来满足气化磨煤系统的降温、置换。13、气化厂准备做技改,用低压氮气替代密封风机,以期防止磨煤系统氧气含量超标。14、针对气化厂目前S-1201B内部温度高,气化厂目前对S-1201B锥部进行敲击、振动,并提高S-1201B反吹气压力,同时检查X-1205B.X-1206B运行状况,观察其下料是否正常,以期

7、达到降温的效果。针对S-1201AB内部温度经常高,为防止内部自燃,给检修带来便利条件,气化厂准备对其进行改造:在S-1201AB锥底增加流化板,并增加空气炮,防止S-1201AB内部架桥。15、5.0MPA的二氧化碳在减压为常压后会降低至少66°C,目前高压二氧化碳的温度为120°C,送至气化界区后温度降为100°Co气化厂目前正联系公司将二氧化碳温度提高至150°C,减压后经过计算温度为70-80摄氏度,能够有效的避免S-1201AB内部煤粉因含有2%(WT%)水分而造成的板结、架桥。16、人员培训方面下大力气,尤其是关键技术人员不能流失

8、。九“五定表”见附件二。附件一:气化磨煤系统隐患排查风险度分析单位:气化厂区域:磨煤系统分析日期:2010年4月2日分析人员:序号排查项目不符合的主要后果现有的控制

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