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1、设计与施工水利规划与设计2012年第2期三座店水利枢纽泄洪洞设计黄志良(辽宁省水利水电勘测设计研究院辽宁沈阳110006)【摘要】阐述了三座店水利枢纽工程泄洪洞的布置、泄流能力计算、稳定计算、扇形筋计算、消能防冲设计、灌浆设计;详细叙述了洞线的布置、各部位的结构尺寸以及衬砌计算的工况和荷载组合,对类似工程的设计有很好的参考价值。【关键词】三座店泄洪冲砂洞泄流能力计算稳定计算扇形筋计算消能防冲设计灌浆设计【中图分类号】TV651.3【文献标识符】B【文章编号】1672-2469(2012)02-0039—03[D
2、OI编码】10.3969/3.issn.1672-2469.2012.02.0131概述加很多施工难度。1.2泄洪洞布置1.1枢纽总布置泄洪冲沙洞由进口、洞身和出口三部分组成,三座店水利枢纽工程是以城市防洪和供水为为曲线洞。在左岸山体内布置一条有压泄洪冲沙主,兼顾生态农业灌溉和发电等综合利用的水利工洞,洞径为8.0m,出口尺寸为6.0mX7.0m。洞进程,主要任务是提高位于枢纽下游35km处的赤峰口底板高程为682.0m,出口底板高程为680.0m,市的防洪标准以及向赤峰市供水。设计总库容为长329.66m,其
3、中洞身长250.48m。桩号0+000起3.2413亿m3,设计洪水标准为500年一遇,校核洪为进口喇叭口及竖井段,长21.6m,进口渐变段长水标准为5000年一遇。15m,由7mX8m(宽×高)变成8m圆洞。转弯段起点枢纽总体布置是在右岸山体与左岸条形山体桩号0+061.60,转弯半径30m,转角6O。。桩号之间的主河床部位布置拦河主坝,主坝型式为沥青0+093.02~0+257.08为直段,直段长164.06m。在混凝土心墙堆石坝,左岸条形山脊的地面高程在桩号0+257.08处设出口渐变段,长15m,由8m
4、圆727.0"~730m之间,尚低于经计算确定的坝顶高程,洞变成6m~7m(宽×高)矩形洞。出口闸室段长因此需修建副坝。主坝与副坝之间用混凝土墙连21.5m,反弧段总长36.08m,其中挑坎段长15.80m。接,在左岸山脊的的鞍部,副坝的中间布设开敞式进口采用岸塔式,进口设置事故检修平板闸门,出溢洪道,在左、右岸山体中各布置一条泄洪冲沙洞,口设置弧形工作闸门,泄洪洞出口消能采用挑流消在左岸还布设一条发电引水隧洞,电站位于左岸山能。体下游侧的台地上。水库直供灌溉用水由分层取水为了减轻水流对下游河床的冲刷,水利部西
5、北的供水兼发电进水口引出,接岔管跨河引至右岸已水利科学研究所实验中心,通过试验优化了挑流结有的灌溉渠道。构形式,采用不对称舌形鼻坎,左侧挑角本工程所在的阴河是一条多泥沙河流,多年平39。3730”,挑坎顶高程684.237m;中间挑角均含沙量高达43.26kg/ms,因此必须结合水库泄洪56。348”,挑坎项高程688.146m,圆心点高程布置冲砂建筑物,泄洪冲砂建筑物的规模必须满足698.441m,半径18.441m右侧挑角32。287”,水库排沙运用方式的要求:在死水位707.0m时泄挑坎顶高程682.88
6、3m;左侧不扩散,右侧扩散8。,流能力不应小于10年一遇的洪峰流量1180ln3/s。使水流向河床中心偏转,减小对左岸岸坡的冲刷。根据这一要求,布置两条直径为8.0m的有压冲砂水舌扩散范围加大,扩散宽度约为原设计(差动式)隧洞,其泄量在1276m3/s左右,可满足冲砂要求,而且从目前国内隧洞的施工水平看,选择8.Om洞径是合适的。若布置一条隧洞,洞径再加大,会增作者简介:黄志良(1962年一),女,高级工程师。·39·设计与施工水利规划与设计2012年第2期鼻坎的1.8倍,空中耗能率增加,入水单宽流量减2.1水
7、力计算少,流态明显改善。泄洪冲沙洞泄流曲线计算分无压流和有压流右岸泄洪冲沙洞与左岸基本相同。两种情况。采用《水力计算手册》水工隧洞的计算公式,计算成果见表l。2结构计算表1泄流能力计算成果(左洞)库水位(m)729.97727.8724720715710689.6流量(/s)962.5937.8893.1843.4776.9704.1236.7水利部西北水利科学研究所实验中心,通过试表2抗滑稳定计算成果表验测得在校核工况下,左岸泄洪闸全开畅泄,库水荷载安全系数允许筐位稳定在729.97m,实际下泄流量为998.
8、09m3/s,较设计计算值大了35.94m/s。在设计工况下,左醺水槭扬压力浪压力风荷载KcKc岸泄洪洞全开畅泄,库水位稳定在727.8m,实际下√√√√√2.782.5泄流量967.18m3/s,较设计计算值大了29.36m/s。抗浮稳定计算考虑校核水位729.97m,泄洪工经模型试验验证,泄流能力大于设计计算成况,计算成果见表3。果,表明水库泄洪是安全的。表3抗浮稳定计算成果表2.
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