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时间:2019-03-12
《基于催化裂化装置分馏及吸收稳定系统工艺参数分析与研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、⑧天洋大薯m程硕士学位论文■■^L’H-;:■●】Ijf嗍_0ljjⅪ_a【啊Ⅱl跚=■¨■I●l¨■领域:戗堂王焦作者姓名:目童g指导教师:挂世昌副塾撞企业导帅:量垂皇高王千津士堂舌犴奋毕瞎2005年5月摘要秘用计算机辅助设计软件对催化裂化装置分馏、吸收解吸系统进行详细工艺计算,主要对分馏及吸收稳定系统进行了全流程模拟,通过对工艺变量的调整得出适合操作的最佳工艺参数,对包括温度、压力、流率及取热分配等工艺参数进行全面分析,探讨了每一项工艺参数影响产品分离效果的规律。本模拟计算以锦州石化股份有限公司第一套催化
2、裂化装置的分馏、吸收解吸系统改造现有装置条件为基础,对包括反应器、再生器、催化分馏塔、轻柴汽提塔、吸收塔、解吸塔、稳定塔、再吸收塔及其它附属设备进行计算,并进行了多因素分析,以期确定影响生产操作的合适工艺参数,作出了结论,通过了生产实践的检验,对比装置开车后标定报告的结论。可知结论成立,在此基础上,给出了可供新建装置、装置改造或操作优化使用,确定工艺参数的较佳方案。关键字:催化裂化模拟分馏吸收解吸稳定工艺设计AbstractTheprocesscalculationsonthedistillations,ab
3、sorption—stabilizationsystemforfluidcatalyticcrackingplantwerecarriedoutwithPro·IIsimulationsoftware,Theeffectofprocessfactorssuchastemperature,pressure,liquidflowandheat-drawingdistributionontheprocesswereanalyzed.Theproperlyoperationconditionswereobtained
4、.Thesimulationwascarriedoutbasedontheconditionsofequipmentofthedistillation,absorptionanddesorptionsystemsintheNo,1catalyticcrackingplantJinzhourefinefactory,Thedesignofequipmentreformingforreactor,catalyticdistillationtower,light—dieselstripper,absorptiont
5、ower,desorptiontower,stabletower,reabsorbtiontowerandotherswerecomplemented.Thepropertyprocessfactorsweredefinedthroughmult—factorsanalysis,Itisagoodageememwiththeresultsofcalibrationreportafterplanton—stream.Theresultsareusefulforthenewset—upplant,plantref
6、ormingoroperationoptimization.Keywords:catalyticcrackingsimulationdistillationabsorbtionanddesorbtionstabilizationprocessdesign独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写逑的研究成果,也不包含获得丞洼太堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志所做的任何贡献均
7、已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名:缸灸签字日期:口歹年pg月∥日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解云洼签差有关保留、使用学位论文的规定。特授权玉遂太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名:嘈毪誓夭签字日期:盯年,占月t_CF1导师魏臻必签字日期:02年∥月纠日前言催化裂化是炼油工业中的重要原油二次加工
8、过程,主要由三部分组成:反应一再生系统、分馏系统、吸收稳定系统,其主要作用是在加热和催化剂的共同作用下,将常压渣油、减压蜡油油、焦化馏分油、脱沥青渣油等重质馏份油转换成高质量的干气、液化气、稳定汽油和柴油。锦州石化股份有限公司一套催化裂化装置建成于1971年,设计为60万吨/年N型流化催化裂化装置:1985年改为80万吨/年后景烧焦罐提升管催化裂化,后来由于二催化、三催化先后投料开工,一套催化裂化装
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