pe组 esd事例汇总

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1、ESD问题事例汇总一、GB25系列机型ESD问题分析与改善针对近段时间以来,GB25系列出现的ESD不良问题,在此,我就生产线如何发现的问题,怎样分析的,又是怎样去解决的,做一个简单的分析。二、GB25系列ESD问题分析与改善不良现象:质量管理部周例行实验GB25-10机型ESD低于国标,2部机在4KV打导航键掉电故障。分析过程与对策:经分析,失效原因:由于导航键轻微下陷,导致静电放电时产生大量火花使机掉电;对策1:隔离导航键与EMI油,则需改EMI油;--此方案暂不可行。对策2:使导航键与EMI油接触良好,则需在按键板导航键的上下键处贴电工胶,使

2、整个导航键上升不下陷。将不良的2部机按照对策2进行改善后,接触放电静电可以过5KV和5.5KV,以完全超过国家标准。(如下图)加高加贴电0.15mm工胶布,针对该现象,建议研发在后续的结构设计中,更改按键板的结构设计,将导航加高0.15MM,以改善ESD性能;不良现象:总部抽检内蒙分厂GB25-10机型的可靠性,ESD实验情况较差,主要如下:1、100%(8/8)空气放电7-8KV打转轴缝隙处“掉电”;2、75%(6/8)接触放电4KV打U型装饰圈、侧键、天线帽、导航键处“掉电”;分析过程与对策:用透明胶将FPC包起来打ESD,验证可以过10KV,

3、以完全超过国家标准。(如下图)以完全超过国家标准。用透明胶将该位置包起来,屏蔽静电侵入,改善因ESD引起的手机掉掉电针对该现象,在工艺操作上存在一定的缺陷,透明胶包住FPC后,从设计上讲,影响FPC的使用寿命,在翻盖旋转方面有一定的影响,透明胶之间的摩擦,将加速FPC的老化。建议研发结构设计在后续的来料中予以改进,将FPC的厚度增加,改善FPC的质量,使FPC在没有加任何的保护措施,也能够通过任何的实验和使用(包含ESD);不良现象:GB25-10例行ESD试验结果较差,主要问题如下:1、接触放电30%1(3/10)3.5KV-4KV打U型装饰圈“

4、掉电”(故障复现)2、空气放电75%(3/4)7KV-8KV打侧键、U型装饰圈“掉电”(故障复现);分析过程与对策:GB25-10有三种对策,各对策验证情况如下:1、对策1:主面I/0口处刮EMI油,验证结果:共改了4部机,均通过空气/接触10/5.5KV;2、对策2:在主面I/0口处贴透明胶,验证结果:共改了4部机,均通过空气/接触10/5.5KV;鉴于上述两种改善方案,结合生产线的实际操作情况,考虑到工艺的可操性,和研发的工程师协商,生产线采取第一种方案生产,后经生产线生产的机子做再次的验证,结果无异常;因此建议研发结构设计部在后续来料中将该部

5、位不喷导电漆,以完善生产线工艺,提高生产效率,同时可以改善ESD性能。(如下图)该部位的导电漆刮除,防止静电从I/O口处侵入,导致打装饰圈ESD引起掉电GC11ESD问题的分析前期在GC11的生产过程中出现了严重的ESD问题,空气、接触放电均在国标以下,存在严重的质量隐患,以下是就问题的分析解决过程做一简单的介绍。问题点:GC11在ESD测试中出现4K打导航键掉电,8K打U形装饰圈掉电的故障。分析:拆开故障机,首先检查整机的装配工艺,发现工艺完全正常,导电海绵条所贴位置无误,且主面主底EMI油导通性正常;同时用万用表量侧键装饰条和导航键与地的导通性

6、时,发现接地性能很不稳定,于是将主底侧键处涂上EMI油漆,再用万用表测量装饰条接地性能良好,但是后续验证时在接触4KV,空气放电8KV时仍旧掉电,此种完全导通的方法失败,个人认为这应该是pcblayout不适当,从原理图可以看到,按键部分的走线是直接连到AD6525,如果有静电袭击到走线,那么就会对CPU造成直接性的伤害,导致整个系统瘫痪;由此只能采取堵的方法,把pcb板上敏感元器件与静电完全隔离;因此我尝试着用高温胶纸将导航键覆盖,让静电远离PCB,后续验证结果OK;此处用高温胶纸覆盖然而侧装饰条处出现的问题就比较麻烦,经过观察发现主面侧装饰条处

7、喷有EMI油,同时装饰条扣位有电镀层,用万用表量装饰条的接地性能极其不稳定,因此首先考虑完全导地的方法,用EMI覆盖扣位使其与主面EMI完全导通接地,但是测试结果仍然NG,在测试的同时可以看到装饰条与主面、主底的合缝处有电火花产生,既而产生电弧打击PCB,虽然在pcblayout时在pcb板边缘留有一约2mm左右宽的地层,但我个人认为此宽度过窄,不光影响ESD性能,而且对EMC来说也有一定的影响,故孤注一掷采用隔离法,将装饰条扣位处电镀层削去进行测试,可结果还是没有改观,是不是pcblayout时将一些重要的走线如RESET、CLK、DATA、AD

8、D与GND靠得太近,从而影响了整机的ESD性能??在这个思路的引导下,我用高温胶纸将PCB板边缘覆盖住,同时削去装饰条扣位

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