船舶舵机的单片微机控制系统

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1、I维普资讯http://www.cqvip.com/一弓弓一VoI.j6No.0Jun.】995上海海运学院学报JournalofShenghaiMaritimeUniversity船舶舵机的单片微机控制系统徐蔓揸郑华耀,.一——C,,裾牛.(上海沣茸荦簏轮t罨上海290135)f《}摄要介绍了船用电动舵机的反接制动方式嘎及运用单片镬机实l现实秆控制南有教保护的方法关蝴船犏反删动,微处前《/稚洋序国产申小型船舶交流电动舵机直采甫继H卜接触器控制方式。它是运用时间继电器,中间继电器和主接触器来实现电动舵机正反转的,其中制动则

2、采用能耗制动加机械制动的方式。在船舶航行时,舵机的动作十分频繁。据实测,在一般海况中,自动舵动作次数为每分钟6—8次,如有风浪,则动舵次数可高于lO次。l如此频繁的起动和反转,使接触器触头的烧损和机械刹车的磨损都稷严重,从而引起制动失控,威胁船舶营运的安全。一些船厂曾探索过电子电路的控制装置,但由于RC电子计时电路的可靠性和稳定性都很低,因此,在耕动时氽舵甚至舵机振荡时有发生。对这类陈旧的控制方式和制动方式的改革已刻不容缓。当代电力电子器件及微机技术的发展,为电动舵机控制系统的改进提供了多种可能性。我们率先为上海海运集团总

3、公司油轮公司探索了用双向晶弼管直接驱动电动舵机的方法,并I~tPLC控制器对舵机实现反接制动控村及保护。控制装置样机已成功地安装在胜利2号和胜利7号油轮上,其实船航行效果良好。、由于GE-PC的PLG控制器执行速度慢。无中断响应,因此,在大舵角运行时对反接制动的识别仍需要借助于速度继电器,从而MTBP影响了整个系统的可靠性。为了提高整个系统的可靠性,我们对微机的形式和反接制动方式作了进一步探索。单片微机的采用提高了执行速度,并提供了功能丰富的口线和指令,从而使晶闸管的触发保护更完善,反接制动更可靠,舵效更好。拳铞日期;19

4、95o2一I6维普资讯http://www.cqvip.com34上海海退学院荦报1995.1用可编程序控嗣器探索反接帝】动方式在舵机的微机控制系统中最早选用的是美国GE公司的GE一1型可编程序控器4器,它的内核是8位单片机,内部有20个CTC,25根I/O口线,其输入口线均有光电厮离器。它具有功耗低、抗干扰能力强等特点其MTBF可达15万b。实践证明,它能在恶劣海况下保证动作的可靠性PLc控制装置能与HQ-4翌自动坶蝮台直接配甩,也可在舵机舱内进行应急操舵控制。舵机的驱动逭用费四角吨勘l桃(L}6}5/B,。宦的起动电滑

5、‘/堵转电流值柑对较低,能适合反接翩动运行方式。该装置的主要特点如下;(1)采用双向晶闸管作主电路的交流开关,直接驱动力矩电机的正反转,(2)采用反接制动,消除了由机械拖闸方式引起的各类故障,(3)对双向晶阿管的触发电路有专用口线进行反馈检测,以防误动作和相问短路,(4)电机正反转变换时,设有1OOms的延时间隔。以防电源串相。lOOms的延时由PLCq~的定时器控制,因此,动作准确,可靠J(5)微机对动舵时间自动计时,并分段立时标区分舵角,在反接制动时。根据测量得到的时标(动舵角度),按不同时间比例予以反接,比例系数由实

6、船现场测定}(6)保留了速度继电器作为反接制动结束的判据,但增设了对其触头分合的动静态检测。一旦检硬I蓟触头动作有误,系统就会给出指令,并将它退出控制系统。PLC控制装冕及反接制动方式在恶劣海况中经受了考验.实谭I袭明:舵角自动计时跟踪方式在动舶角较小时有良好的控j6I效果'速度熊电器虽在小靛氟运行时不是敏,但在动舵角大于3时。则能投入工作,给出可靠的判据。我们在系统中兼用了上述两种方法,并取长补短.使大小舵角在航行中均受到可靠的控制。.胜利2号在大修后的船检试验中,对采用能耗制动和反接制动两种方式的两套舵机控翻装置的运行

7、性能进行了比较,结果表明;微机控制的反接制动系统动舵迅速,实时响或好.舵效显著.其全速运行时从左满舵到右满舵的时间为l3sI丽采用机械抱闸方式的l曹窘机系统赋反应迟缓,舵效较差,其全速运行时从左满舵到右满舵的时间大于18S.。’。PLC构成的微机系统在反接翩动的实时控制方面作了成功的探索,但尚存在以下不足。(r1)系统保留了速度继奄器.这类触点式继电器动作迟缓.其动融点克服机械惯力和弹簧预紧力与静触点合l上的时f驮于0.5s,这在小舵角控制中会产生氽舵。另外,它的故障率高,必须时时对它的动作进行反馈检测。(2)GE—PC中

8、的CTC计时精度较低,为0.Is,使系统的反接制动效果受到限制,实测时其回舵误差有时达0.75。.。若CTC的精度达到loins,财回舵误差还可减小一个数量级。(3)GE—PC中无中断方式,使动舵灵敏度受到艰制。此外.也难以检测脉冲转速信号。(4)双向晶闸管的工作可靠性应进一步提高,官不仅要有外部浪涌抑

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