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时间:2019-03-03
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1、矿井瓦斯抽采课程设计114151工作面概况1.1工作面位置范围14151工作面位于新安煤矿14采区下山东翼上部,上邻14采区运输大巷保护煤柱,下邻14171工作面,东邻14与12采区保护煤柱,西邻14采区皮带下山保护煤柱,地面无建筑物和水体。14151工作面走向长度655m,里段倾向长度80m,外段倾向长度120m,地面标高+520~+600m,工作面标高+21~+48m,回采面积76600m2。工作面地质储量50.83万吨,可采储量47.27万吨。该工作面于2007年3月掘进完毕,计划于2007年5月开始回采。回采时采用走向长壁采煤方法,顶板采用全部垮
2、落法管理。1.2煤层瓦斯情况14151工作面煤层厚度变化较大,厚度在0~14.5m之间,平均厚度4.5m,煤层倾角6~11°。煤层原生结构受构造作用,煤层破坏,层理不清,结构紊乱。煤层结构简单,偶见夹矸,含FeS2结核。煤质为贫瘦煤。表2-1新安矿14下山采区煤层瓦斯参数序号孔号埋深(m)瓦斯含量(m3/t)瓦斯压力(MPa)1瓦斯孔4478.479.840.862瓦斯孔5478.479.840.923瓦斯孔6516.3110.051.0041007554.149.230.8651107560.1910.481.19工作面煤层构造软煤普遍发育,绝大多数属
3、于典型的Ⅲ~Ⅴ类构造软煤。硬煤分布仅局部可见,根据现场取样测定结果,坚固性系数f为0.19~0.42,平均为0.25,瓦斯放散初速度ΔP为6.95~26.51,平均为13.27。根据河南理工大学2003年12月提交的《豫西-义煤集团新安煤矿二1煤瓦斯赋存规律及矿井瓦斯防治技术研究》,新安矿14下山采区煤层底板标高在+25m以深,实际控制的瓦斯参数测点有5个,瓦斯参数见表2-1。14下山采区为突出危险采区,14151工作面位于14下山采区内,为突出危险工作面。1.3工作面掘进过程中的防突措施1.3.1突出危险性预测(检验)根据对14151工作面巷道煤壁构造
4、软煤跟踪观测的结果,该工作面煤层构造软煤普遍发育,绝大多数属于典型的Ⅲ~Ⅴ类构造软煤,硬煤分布仅局部可见,据此判30矿井瓦斯抽采课程设计定14151工作面煤层全部为构造软煤,这些构造软煤分层在大多数情况下整层发育,软煤的瓦斯突出参数都大大超出《煤矿安全规程》和《防治煤与瓦斯突出细则》规定的临界值,说明该工作面煤层已经具备了发生煤与瓦斯突出的煤层条件。在14151工作面上、下巷及切眼掘进期间,突出危险性预测和防治突出措施的效果检验采用最大钻屑量指标(S)、瓦斯解吸指标(Δh2)和钻孔瓦斯涌出初速度(q)三项指标,各指标预测(效果检验)瓦斯突出危险性临界值如
5、表2-2所示。表2-2瓦斯突出危险性预测(效果检验)临界值最大钻屑量S(kg)瓦斯解吸指标Δh2(Pa)钻孔瓦斯涌出初速度q(L/min)突出危险性≥5≥180≥4有突出危险<5<180<4无突出危险当上述三项指标有一个及一个以上指标超限时,预测(效验)工作面有突出危险性或防治突出措施无效;当上述三项指标均不超限时,预测(效验)工作面无突出危险性或防治突出措施有效。1.3.2防突措施14151上、下巷在掘进过程中,局部巷道上部掉碴,放炮瞬间瓦斯涌出量较大。此外,由于该工作面大部分煤层较厚,掘进过程中瓦斯涌出量较大。在掘进期间主要采取了掘进前先打瓦斯释放钻
6、孔和煤层注水的消突措施,采用放小炮处理上部伪顶碴,下部煤层采用手镐掘进,同时加强顶板和煤壁管理,防止片帮、冒顶造成瓦斯超限,并加强了通风系统的管理。14151上、下巷在掘进前先打9个孔深不小于10m的排放钻孔,经效果检验,指标小于临界值时方可掘进,预留措施孔超前距不小于5m。排放钻孔布置如图2-1所示。30矿井瓦斯抽采课程设计图2-1排放钻孔布置示意图此外,加强对掘进工作面迎头煤壁的注水工作,为防止煤体片落造成瓦斯超限,在注水时以煤壁渗水为宜。在打钻及注水期间,派专人观察正头瓦斯探头,发现瓦斯浓度达0.6%时,及时通知打钻或注水人员停止作业。1.4工作面
7、突出危险性分析(1)14151上巷14151上巷于2006年2月开始掘进,2006年12月掘进完毕。图2-2是根据上巷掘进过程中措施效果检验实测指标值绘制的最大钻屑量(S)、瓦斯解吸指标(Δh2)和钻孔瓦斯涌出初速度(q)沿巷道长度变化曲线。由图2-2中可以看出,在上巷掘进期间所统计的146次效果检验中,有29次指标超标,占预测和效果检验总数的19.9%,最大钻屑量S最大值为5.5kg,瓦斯解吸指标Δh2最大值为372Pa,钻孔瓦斯涌出初速度q最大值为25.54L/min。下巷在掘进到距皮带口132m处发生过一次瓦斯动力现象,压出煤量2t,瓦斯涌出量53
8、m3。图2-214151上巷预测检验指标随巷道长度的变化(2)14151下巷14
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